fanuc-系统主轴报警(课程).ppt

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TRAINING-LZW,1,2019/11/8,LSI 信号控制 报警检测 继电器控制 再生控制,CPU+LSI 主轴控制 串行通讯控制 信号控制 报警检测,注意) MCCOFF: MCC OFF CALM:变换器报警 *CRDY:变换器准备 IALM:逆变器报警 RV:接收器 DV:驱动器,注意) CT: 电流传感器 *MCON:MCC ON *DRDY:驱动(Amp.)准备 *PWM:脉冲宽度调制 IU,IV:电流反馈 TH:温度传感器 BATT:伺服脉冲编码器电池,急停,变换器,逆变器,TRAINING-LZW,2,2019/11/8,TRAINING-LZW,3,2019/11/8,LSI 信号控制 报警检测 继电器控制 再生控制,CPU+LSI 主轴控制 串行通讯控制 信号控制 报警检测,注意) CT: 电流传感器 IU,IV:电流反馈 HV:高电压 LV:低电压 HC:高电流 IPM:集成功率模块,主轴温度 传感器,主轴 电机,变换器,逆变器,稳定电源,TRAINING-LZW,4,2019/11/8,主轴放大器: 有三个灯:电源,报警,错误(梯形图地址信号错误,也是黄灯亮)。 正常两个横杠是稳定的状态。伺服工作状态为0。,TRAINING-LZW,5,2019/11/8,PCB报警,RAM奇偶校验报警: AL-16, AL-A1 ROM奇偶校验报警: AL-18, AL-A, AL-A0 A/D转换: AL-19, AL-20, AL-44 SIC LSI: AL-32, AL-52, AL-53 CPU Data Memory : AL-13,TRAINING-LZW,6,2019/11/8,PSM报警 DC Link 高电压报警: AL-11 (PSM上显示7) 439 DC Link 低电压报警: AL-51 (PSM上显示4) 433 PCB板低电压: AL-b1 (PSM上显示6) 432 输入电路过流: AL-30 (PSM上显示1) 437 DC Link充电异常: AL-33 (PSM上显示5) 442 再生放电故障: AL-57, (PSMR上显示H)440 AL-b2 (PSMR上显示8) 605 过载: AL-58 (PSM上显示3) 431 冷却风扇停: AL-59 (PSM上显示2) 443 其他报警: AL-98,TRAINING-LZW,7,2019/11/8,SPM报警 DC Link 保险断 : AL-03 主电路过载/IPM过热 : AL-09 DC Link过电流/IPM报警 : AL-12 内部冷却风扇停止 : AL-56 散热器冷却风扇停止 : AL-88 DC不能充分释放 : AL-97,TRAINING-LZW,8,2019/11/8,检测器报警 超速报警 : AL-02 电机传感器 : AL-73 : AL-07 : AL-81 过热报警 : AL-06 : AL-82 位置传感器极性 : AL-21 : AL-83 位置编码器报警 : AL-27 : AL-41 不同方式 : AL-43 : AL-42 : AL-49 : AL-46 : AL-47 通讯报警 : AL-31 主轴传感器 : AL-84 : AL-85 : AL-86 : AL-87,TRAINING-LZW,9,2019/11/8,电机及其他报警 电机过热报警 : AL-01 开关电路报警 : AL-15 : AL-55 : AL-C3 短时过载 : AL-29 过载 : AL-54 位置偏差 : AL-36 EMF回馈停 : AL-b3 PSM散热器冷却风扇停9113 PSM上显示A 伺服606 参数设定错误 : AL-34 : AL-35 : AL-36 : AL-37 : AL-49 : AL-50,TRAINING-LZW,10,2019/11/8,通讯错误 SPM和CNC通讯错误 : AL-24 主轴放大器之间通讯错误 : AL-66 各AMP模块通讯错误 : AL-b0 通讯数据报警 : AL-C0,C1,C2,TRAINING-LZW,11,2019/11/8,PSM上显示4, SPM上显示51, 系统上显示433 含义:主回路的DC电压过低. 原因和故障跟踪: 1.出现瞬间的停电,检查电源. 433报警,主轴9051报警,电网电压不稳,电网电压低。 2.输入电源电压过低,确认电源的规格. 433报警,将CX19B的A1,B1,A2,B2都接上+24V,0V就不报警了。 3.解除急停状态下,切断主回路电源时,有时也会发生该报警. 检查操作顺序. 433报警:PSM DC link电压降低,或者,系列SVU的DC link电压降低,TRAINING-LZW,12,2019/11/8,1号报警: 报警内容:电机过热. 处理方法: 电机温度较高 1.切削条件 (吃刀量,刀具,材料等) 2.频繁的加减速 3.环境温度 4.主轴冷却风扇 电机温度低 1.主轴参数的设定 2.反馈电缆 3.主轴温控开关 4.主轴单元,TRAINING-LZW,13,2019/11/8,1号报警: 电机过热.电机内部高于或等于标准温度,电机温度过高。 一.切削过程中显示本报警时(电机温度过高) 1.确认电机的冷却状态,电机冷却风扇,对液冷电机,请确认冷却系统. 2.请再次确认加工条件.(切削条件:吃刀量,刀具,材料) 二.轻负载下显示本报警时(电机温度过高) 1.频繁加/减速:请在包含加/减速运行时输出功率的平均值要小于等于额定值的条件下使用. 2.电机固有参数设定不正确. 三.电机温度较低而显示报警时 1.主轴电机反馈电缆故障,电机过热信号电缆断线或接触不良,请更换反馈电缆. 2.参数未正确设定 电机温度通过参数4134设定,因电机而异。是电机固有参数。 第一主轴电机温度,在诊断403里可以显示,显示i主轴伺服电机线圈温度,模拟温度数据在主轴反馈电缆里,信号为THR1和THR2。 现象可能是:1温度长闭开关,2热电偶就可通过参数设定,具体值。涡流,放大器错误都报警。 3.控制印刷电路板故障.请更换控制印刷电路板或主轴放大器. 4.电机(内部温度传感器)故障,请更换电机.,返回,TRAINING-LZW,14,2019/11/8,2号报警: 报警内容:电机实际速度与指令速度有较大差异 处理方法: 1.主轴电机的固有参数 2.主轴速度传感器损坏(用手盘电机比较电机速度和指令速度) 3.加速时产生,参数4082设定值加大 4.重切削时产生: 切削负荷过大 参数设定限制扭矩输出 4028.4029,TRAINING-LZW,15,2019/11/8,4028输出限制模式的设定,数据范围:0-9. 标准设定:0 从下面选择适当的模式: A:仅在加速和减速时进行输出限制,慢慢地加速或减速,在稳定旋转时,以额定输出运行时(设定数据1,4,7)(类似于软启动/停止的功能) B:加速和减速在最大输出下进行,在稳定旋转时进行输出限制时(设定数据:2,5,8) C:使用相同的电机和放大器,作为具有不同输出规格的机床时(设定数据:3,6,9),4029输出限制值: 数据单位:1 数据范围:0100 标准设定:100 假定最大输出(过载耐量)为100,设定一个所需的限制值. 本设定值在对通过参数4028的设定进行输出限制时有效. P30页,TRAINING-LZW,16,2019/11/8,2号报警:电机实际速度与指令速度有较大差异 一.电机加速过程中显示本报警时 1.加减速时间的参数设定值不合理.参数4082,加减速时间的设定. 2.速度检测器的设定参数有误. 4011#2,1,0 速度检测器的参数设定 二.重切削时显示本报警时 1.切削负载超过电机的最大输出.请确认负载表的显示,修改使用条件. 2.错误地设定了输出限制的参数. 4028输出限制模式的设定 4029输出限制值 3.电机固有参数没有正确设定 其他:对于系列主轴 1.动力线不良,检查动力线,电机动力线接反了,正转会去反转。 2.IGBT或IPM模块不良, 更换IGBT或IPM模块. 3.速度反馈信号不良,检查速度反馈信号的电平, 检查检测器,检查信号电缆.,TRAINING-LZW,17,2019/11/8,主轴电机用的检测器是齿盘,不是编码器。其中脉冲频率要和参数对应. 如果检测的速度有问题,矢量角发生了偏差,就是检测的转子磁通的相位信号发生了偏差,假如这时电流非常大,电机不转。电机速度和指令有偏差。很危险。 转子磁通的相位信号M是转差角频率给定*f与电动机转速r相加得到定子角速度s, s再经积分,即得到转子磁通的相位信号M。 矢量控制器根据励磁给定*r和转矩给定T*m算出励磁电流给定i*T和转差角频率给定*f 只要能够维持气隙磁通不变,异步电动机的转矩近似地与转差角频率成正比。也就是说埋在异步电动机中控制 ,就和直流电机中控制电枢电流一样,能够达到间接控制转矩地作用。控制转差频率就代表了控制转矩,这就是转差率控制地基本概念。 对于气隙磁通,我们知道它与励磁电流幅值成正比.在理想空载时,定子电流等于励磁电流.按满足公式的函数关系式控制定子电流,以保持气隙磁通恒定在转差频率的范围内,保证气隙磁通恒定,转矩基本上与转差角频率成正比。也就是说 式和式就构成了转差频率调速的控制规律。,返回,TRAINING-LZW,18,2019/11/8,3号报警 报警内容:主轴内部直流保险丝熔断 处理方法: 1.电机旋转时报警,保险丝熔断.更换保险后检测如下: 动力线对地电阻,电机对地电阻,IPM测量,更换单元 2.解除急停后出现,保险丝熔断或DC母线排未连,TRAINING-LZW,19,2019/11/8,3号报警:DC LINK部分的保险断了。 (DC Link部分的电压不足,本报警在急停解除时检查) 观察SPM上的直流侧红色指示灯是否点亮,如果没有点亮,则是直流短接片没有接好,如四个螺钉一定不能只上两个,并且要拧紧.或电源单元故障. 拆下主轴单元模块的外壳,用万用表测量直流大保险,如果不通,更换保险.但可能后面电路有短路造成烧保险,必须先解决引起短路烧保险的原因,才能通电测量后面的IGBT或IPM是否有短路,如果有,则更换,且需更换驱动模块和驱动电阻. 可能是报警检测电路出故障,须查相应电路或送修. 一.主轴运转过程中发生报警时 很可能是SPM内的DC Link部分保险丝熔断,请更换SPM. 用万用表检查 此报警还可能是由于如下原因: 1.动力线的接地故障. 2.电机绕组的接地故障. 3.IGBT及IPM模块故障. 二.急停解除时或CNC启动时PSM输入的电磁接触器先打开, 又由于本报警而关闭时(主轴连接两轴时,也可能不关闭). 1.DC链路部分的配线尚未连接,请确认DC链路的配线是否有误. 2.SPM内的DC链路部保险熔断,请更换SPM.,返回,TRAINING-LZW,20,2019/11/8,4#:控制电源电压CALM(PSM-SPM)这是把在PSM内检测 到的报警通知SPM和SVM使电动机停止的信号。 主轴三相交流200V如果有一路没有,控制板就可检测到并发出04号报警. 1.用万用表检查三相交流200V是否正常. 2.检查3个输入保险是否有烧断,但必须检查主回路有无其他短路的地方,一般是后面的晶体管模块有短路引起烧保险.同时检查控制板的驱动回路波形(在AL-12报警有介绍) 3.如果三相保险及电压都正常,检查控制板与单元的连接插座是否接触好. 4.测量控制板上的双二极管DBG1-DBG6,如果有短路的或断路的更换,如果都正常,更换光偶PC6-PC11. 5.更换主控制板或送修.,TRAINING-LZW,21,2019/11/8,报警代码6 温度传感器异常或温度传感器电缆断线. 1.电机固有参数没有正确设定. 2.电缆故障,反馈电缆故障,请更换电缆. 3.控制印刷电路板故障,请更换控制印刷电路板或主轴放大器 4.温度传感器异常,请更换电机(温度传感器).,TRAINING-LZW,22,2019/11/8,0i-mate-mc系统,CNC构成 (1)A20B-8200-0396(2)A20B-8200-0360(3)A20B-3900-0163(4)A02B-0309-H142#M 电源单元A06B-6134-H303#A伺服电机A06B-0078-B103 2 A06B-0078-B403主轴电机A06B-1446-B103 用户机床开机后出现AL-9006,SVPM显示06 检查用户诊断403,温度显示正常为0度,且4169,4349参数并未设定,因此排除参数原因。 更换用户侧板,开机正常吸合,用户空运行机床2小时后,又出现AL-9006。拆卸电机检查热敏电阻,反馈电缆,均正常并无损伤。恢复设备,开机又正常吸合(此时未接接地线)正常工作2小时以上,恢复主轴电机接地线以后,能够吸合,但是不能正常工作太长时间,因此,估计判断为干扰造成机床AL-9006报警 结果:将主轴电机风扇的输入电源线调整,将机床接地线与外部零线分开,改为三相五线制,观察机床空运行12小时以上,完全恢复设备,正常工作7小时。Ok!,返回,TRAINING-LZW,23,2019/11/8,7#:电机超过了最高转速的115%(参数标准设定)。 1.主轴同步时发生 在主轴同步过程中,关闭单侧电机的励磁(SFR,SRV)后再打开时,为了消除此中间聚集的位置误差,主轴电机可能加速达到最高转速而报警. 请修改梯形程序,以使其不要成为如此之顺序. 2.SPM故障 请更换SPM. GTR,大电流驱动,电路复杂。所以有VMOS,场效应管,电压驱动,导通电阻大2到3欧姆。和起来现在为现在的栅极管(IPM),先电压VMOS,后电流GTR。不知如何控制,然后加过流,过压,检测保护电路。,返回,TRAINING-LZW,24,2019/11/8,报警代码9 主轴放大器模块主电路散热器温度异常升高. SPM-15i或以上规格的放大器发生本报警. 同样原因时,SPM-2.2i11i显示报警12. 一.切削过程中显示本报警时(散热装置温度过高) 1.负载表在小于或等于放大器连续工作的额定功率发生报警时,请确认散热装置的冷却状态. a.冷却风扇停止时请确认电源(连接器CX1A/B),无法修复时请更换SPM. b.如果环境温度超过规格书的规定,请进行改善. 2.如果负载表在大于或等于放大器额定值工作并有报警发出,请改善使用方法. 3.如果放大器背面的散热装置部分灰尘较多时,请采用吹风方式进行清洁.要对结构进行研究,以使散热装置部分不会直接接触切削油等. 二.轻负载下显示本报警时(散热装置温度高) 1.频繁加减速时,请在包含加减速的运动中,以输出功率的平均值小于或等于额定值的条件下使用. 2.电机固有参数没有正确设定 三.控制印刷板安装有问题 请切实安装控制印刷板.(控制板与功率板的连接器偏离时,有可能会发出本报警.) 四.散热装置温度低的状态下显示报警时,请更换SPM.,返回,TRAINING-LZW,25,2019/11/8,10#主轴切换: 普通感应电机有三套线圈,头U,V,W,和尾X,Y,Z。头尾角型连接时,15KW。绕组星接XYX接到一点,11KW。需要切换。动力电源一路接到电源模块另一路经过接触器MCC,变为六根线。分别控制星形连接和角形连接,所以必须满足速度低等条件。星角接线电机简单,只是接线形式变一下。内装主轴电机就是星角切换类型。它的大功率范围是固定的。 另一种电机是双绕组的线圈切换,电机引出6根线:U1,V1,W1和U2,V2,W2。 这种电机是有两个绕组,电机制作困难。功率范围宽。虽然连接方式不同,但切换方式相同。 432报警,很可能是外围的DC24V突然接I/O点的时候电压被拉下来了。突然低一下,没有短路,然后又升起来了。,TRAINING-LZW,26,2019/11/8,报警代码12 报警内容:主轴单元直流部分过电流 处理方法: 确认主轴参数 主轴刚一旋转时 1.动力线绝缘 2.电机绝缘 3.更换单元(IPM模块) 主轴旋转过程中 1.主轴速度传感器(主轴负荷较大),TRAINING-LZW,27,2019/11/8,报警代码12 主电路的直流部分(DC Link)电流过大. 12# DC300V的电压低了,量一下。 在SPM-2.2i-11i中,主电路的电源模块(IPM)检测出异常,电流过大或过载. 一.在SPM-2.2i-11i中显示本报警时,请对报警代码09的相应内容也进行确认. 二.控制印刷板安装问题 请切实安装控制印刷板.(控制印刷板与功率板的连接器偏离时,有可能会发出本报警. 三.刚给出主轴旋转指令后发生报警时 1.电机动力线故障,请确认电机动力线之间有无短路,接地故障,必要时更换动力线. 2.电机绝缘故障,电机接地故障时,请更换电机. 3.电机固有参数没有正确设定 4.SPM故障,可能是功率元件(IGBT,IPM)损坏,请更换SPM. 四.主轴旋转过程中发生报警时 1.功率元件损坏 可能是功率元件(IGBT,IPM)损坏,请更换SPM. 不满足放大器的设定条件,或散热装置部分灰尘堆积冷却不充分时,功率元件有可能损坏.关于设置条件,请参阅放大器规格说明书. 如果放大器背面的散热装置部分灰尘较多时,请采用吹风方式进行清洁,要对结构进行研究,以使散热装置部分不会直接接触切削油等. 2.电机固有参数没有正确设定 3.速度传感器信号的异常 请确认主轴传感器的信号波形,如有异常,请进行调整,或更换检测部分.,TRAINING-LZW,28,2019/11/8,0i-MC 主轴单元 9012-AL 1)从SPM单元侧拆下动力线测量绝缘阻值为500M左右(用兆欧表500V档)正常。 2)试运行程序出现9012-AL,关机再启动在MDI旋转主轴立刻出现9012-AL,更换SPM单元后,试运行一小时左右正常。 结果:系统正常。,TRAINING-LZW,29,2019/11/8,18I-MB 转动刀具轴出现9012报警,放大器12报警 1,用万用表粗测,感觉动力线没有问题,参数也检查了,没有问题 2,在未换SPM之前,执行M3S1,SPM能正常吸合,持续不会出现9012报警,换新的SPM,上电ALM还是一样,执行M3S1也能正常 3,初步判断电机有问题,更换元件:A06B-1408-B153 拆除旧电机,安装新的电机,执行M3S600指令,没有报警出现 现系统正常,机床正常,TRAINING-LZW,30,2019/11/8,0IMC,配SVSP-A06B-6134-H303#A,三个伺服轴可正常动作,但在刚给出主轴转动指令后而主轴还没转动时即出现9012报警, AL-12报警和放大器,主轴电机,动力线,反馈线都有关系的.这种问题最好的方法是先把故障点判断出来,然后在分析是电机还是放大器,还是动力线哪里的故障比较好点.可以先用一个放大器交换一下,再根据故障点分析能更简单些,TRAINING-LZW,31,2019/11/8,在脱开主轴动力线后,给主轴0转速指令,放大器00状态应该说明驱动没有问题. 如果动力线相相间短路,给主轴转速指令后,也会出现AL-12. 用毫欧表测量,相间阻值是否平衡不平衡的话会有号报警 除了主轴放大器、动力线和主轴电机外,我还遇过一次AL-9012是因为接JY3的位置编码器浸油了。 问题最终解决,是动力线磨破了,原因是动力线的绝缘受热融化,导致相间短路。,返回,TRAINING-LZW,32,2019/11/8,报警代码15 15#有一个切换单元。 输出切换控制或主轴切换控制的切换操作顺序不正确. 从切换请求信号(SPSL或RSL)变化后到动力线状态确认信号(MCFN,MFNHG或RCH,RCHHG)变化的时间大于等于1秒时,发生此报警. 一.报警发生时的故障排除方法 1.动力线切换用电磁接触器(切换装置)故障 接点不工作时,请确认电磁接触器的电源,如无法修复,请更换电磁接触器. 2.电磁接触器接点确认用配线或I/O单元故障. 如发现问题请更换配线或I/O单元. 3.切换顺序(梯形程序)有误 请进行处理,以在1sec以内完成切换.,返回,TRAINING-LZW,33,2019/11/8,报警代码18 数据检查代码和异常 发生报警时,请更换SPM或者SPM控制印刷电路板.,返回,TRAINING-LZW,34,2019/11/8,报警代码19,20 U相(报警代码19),V相(报警代码20)电流检测电路的偏移电压过大.通电时进行检测. 发生报警时,请更换SPM.发生在刚更换SPM控制印刷电路板后时,请确认功率单元与SPM控制印刷电路板之间连接器的连接情况.,返回,TRAINING-LZW,35,2019/11/8,报警代码21 报警内容:位置检测器极性错误 位置传感器极性没有正确设定 报警发生时的故障排除方法 1.请确认位置传感器极性参数(No.4001#4) 2.请确认位置传感器反馈电缆的配线,TRAINING-LZW,36,2019/11/8,0i-TC 9021#ALM 初次:1、到用户现场,查看系统参数(有两台同型号机床),未发现异常; 2、检查主轴放大器各连接线,正常; 3、交换主轴放大器后,转动主轴,仍有报警(9021#ALM); 4、检查主轴电机内传感器。 维修结果:待续(注:此机床系统已过保修期,但机床还在保修期内,宁江机床厂付费) 二次:1、更换电缆线索,无效; 2、更换磁传感器,无效; 3、检查位置编码器,发现主轴转动时,LCD上S显示为0,拆下位置编码器转动,S有数值显示。 维修结果:位置编码器与主轴连接松动造成的报警,返回,TRAINING-LZW,37,2019/11/8,报警代码24 CNC与主轴放大器模块之间的串行通讯数据异常. (在CNC电源切断时也会有本报警显示,但此时不属异常.) 报警发生时的故障排除方法: 1.CNC-主轴放大器模块之间(用电缆连接)的躁声导致通讯数据发生异常 请确认有关最大配线长度.参照放大器规格说明书 2.通信电缆与动力线绑扎在一起时躁声将有影响 如果有与电机动力线绑扎在一起的部分,请分别绑扎. 3.电缆故障 请更换电缆 使用光口I/O连接适配器时,有可能是光口I/O连接适配器或光缆故障. 4.SPM故障 请更换SPM或SPM控制印刷电路板(侧板). 5.CNC故障 请更换与串行主轴相关的板或模块. NC主板,返回,TRAINING-LZW,38,2019/11/8,报警代码27 位置编码器的信号断线 一.电机励磁关闭时发生此报警时 1.参数设定有误,参照65280确认传感器的设定参数 2.电缆断线,反馈电缆连接不正确时,请更换电缆 3.SPM故障,请更换SPM或SPM控制印刷电路板. 二.触动电缆时发生报警时 连接器接触不良或电缆断线 可能是导线断线,请更换电缆.有切削油浸入连接器部分时,请进行清洗. 三.电机旋转时发生报警时 1.传感器与SPM之间的电缆屏蔽处理故障 参照65282连接的要求,实施电缆的屏蔽. 2.与伺服电机的动力线绑扎到了一起 如果从传感器到SPM之间电缆与伺服电机动力线绑扎到了一起,请分别绑扎.,TRAINING-LZW,39,2019/11/8,0I-TC, SPM型号为:A06B-6111-H022#H550 出现9027-AL,同时更换了SPM单元侧板(A20B-2100-0800)和主轴位置编码器(A860-0309-T302)后报警消除. 几次故障出现都是在早上一开机的时候,检查SPM单元的侧板和电缆的问题. 使用了3个月又出现9027-AL,用户自己更换主轴位置编码器,发现内部有元件烧坏,换上新的位置编码器后使用了8小时又出现9027-AL,无法修理. 烧坏的原因应该和外部有关系,外部电缆短路的可能性最大。或者主轴板上潮湿,有油污等脏东西.或者编码器有没有进油. 测量从JYA3到主轴位置编码器的电缆连接是否正常,电缆线没有破损,破皮的地方弯折的时候才能测量到短路现象,最好把电缆拆出来看看.插头会不会有问题(虚接或绝缘不良),有没有相互短路,不妨换换电缆看. 主轴位置编码器安装的同轴度可能不好 .,TRAINING-LZW,40,2019/11/8,主轴在工作一段时间后出现9027 oi-mate-tc 现场开机空转S2500,大约在 20分钟后出现9027报警,打开电器柜发现位置编码器反馈线有磨损的痕迹,怀疑是装配时过于紧造成的,更换反馈线后,开机运转2个多小时无故障。第二天观察半天后,第二天早上,用户电话说又出现9027,来现场发现在电器柜打开的情况下主轴工作2个小时以上都不 报警,但是关上门后,工作半小时就报警。怀疑温度原因引起侧板故障。更换侧板后,关上门运转2小时无报警。 结果:现在机床一切正常! 更换元件:A06B-6078-K814,A06B-6134-K601,TRAINING-LZW,41,2019/11/8,0i Mate-TC 主轴电机 G92无法执行 1)到现场发现厂家没有使用FANUC的主轴位置编码器和反馈电缆。 2)检查参数发现也没有使用外部位置编码器,将Pr4002#1设1,#0设0后,出现9027-AL,依照图纸测量反馈电缆发现有断线,打开与编码器的连接插头,发现有一根线断开,重新焊好后可以正常使用了。 结果:系统正常。 CNC构成:(1)A20B-8200-0396.0361 (2)A20B-3900-0163 伺服单元:A06B-6134-H202#A,返回,TRAINING-LZW,42,2019/11/8,报警代码29 在一定时间内(标准设为30秒)施加了过大的负载(标准设为大于或等于负载表读数的9V). 一.切削过程中发生报警时 请确认负载表读数,检查切削条件. 二.停止过程中发生报警时 主轴被封锁,请确认顺序程序,是否向主轴发出定向指令,或极低速指令的状态下,主轴被封锁. 三.不按指令旋转(极低速旋转)而发生报警时 1.参数设定有误,参照65280,确认传感器设定参数 2.电动机动力线的相序有误. 3.电机反馈电缆有误,请确认A/B相信号是否接反. 4.电机反馈电缆故障 请用手旋转电机,确认CNC诊断画面的电机速度,或主轴检查板上是否显示了速度.没有速度显示时,请更换电缆或主轴传感器(或电机). 四.不按指令旋转(完全不报警)而发生报警时 1.动力线有异常 请确认电机动力线连接正确.请确认进行主轴切换,绕组切换时,电磁接触器是否接通. 2.SPM故障,请更换SPM.,TRAINING-LZW,43,2019/11/8,1、现场机床主轴运转良好,S=3600,负载在10%(空载) 2、检查放大器接线无问题(用户也没有动过),用兆欧表测3相对地都在500兆上, 3、放大器比较脏,给客户更换一个主轴AMP,使用观察 有问题再联系,观察一段时间后,无问题再收取服务费+备件费用,返回,TRAINING-LZW,44,2019/11/8,报警代码31 电机无法按指令速度旋转,而是停止,或以极低速旋转. 一.以极低速旋转发生报警时 1.参数设定有误,参照65280确认传感器设定参数. 2.电机相序有误,确认电机相序是否有误. 3.电机的反馈电缆有误,请确认A/B相信号是否接反. 4.电机反馈电缆故障,请用手旋转电机,确认NC的诊断画面的电机速度,或主轴检查板上是否显示了速度.没有速度显示时,请更换电缆或主轴传感器(或电机). 二.完全不旋转而发生报警时. 1.锁住主轴的顺序有误,请确认顺序是否锁住了主轴. 2.动力线故障,请确认至电机的动力线连接是否正确.请确认进行主轴切换,输出切换时,电磁接触器是否接通. 3.SPM故障,请更换SPM. 30#,31#号报警:激磁f=f R(转子速度)+f S(速度) 滑差矢量控制:没有反馈,检测的速度是假的,放大器无限加大电流,出现30#,31#报警。 原因:相序,反馈参数错,反馈线没有对。,TRAINING-LZW,45,2019/11/8,报警代码31 报警内容: 主轴无法按指令速度旋转,或以极低的速度旋转 处理方法: 极低速度时 1.参数设定(主轴参数初始化) 2.动力线相序 3.反馈电缆或速度传感器 完全不旋转 1.主轴是否处于锁定状态 2.动力线的连接状态,是否有主轴高低速线圈切换 3.更换主轴单元 如果是在切削中 1.注意切削负荷等工艺参数,TRAINING-LZW,46,2019/11/8,0I-MATE-MC 9031报警 1,主轴电机低速旋转时,立即出现9031报警 2,测量主轴电机反馈线没有问题,更换反馈线,故障还在 3,重新安装传感器,故障还在 4,更换主电机传感器,调整距离,上电运转正常 现系统正常,机床正常 更换元件: A860-2100-V001 CNC构成:(1)A20B-3900-0163 (2)A20B-8200-0360 (3)A20B-8200-0396 伺服单元:A06B-6134-H302#A 伺服电机:A06B-0077-B103 主轴电机:A06B-1446-B100,返回,TRAINING-LZW,47,2019/11/8,报警代码32 串行通讯用LSI的存储器异常.通电时进行检测. 发生报警时,请更换SPM或SPM控制印刷电路板.,返回,TRAINING-LZW,48,2019/11/8,报警代码34 设定了容许范围外的参数数据. 报警发生时的故障排除方法 请连接主轴检查板. 主轴检查板上交替显示”AL-34”与”F-xxx”, ”F-xxx”表示超出容许范围的参数号.关于CNC的参数号与”F-xxx”的对应关系,请参阅B-65280放大器的参数说明书.,返回,TRAINING-LZW,49,2019/11/8,报警代码36 误差计数器溢出 一.参数设定有误 1.齿轮比的参数设定有误,请确认齿轮比数据是否错误地设定了过大的数值. 2.位置增益设定有误,齿轮比数据正确时,请提高位置增益的数值. 二顺序错误 请在位置控制方式(刚性攻丝,s轮廓控制,主轴同步控制)下确认电机励磁是否关闭(关闭),返回,TRAINING-LZW,50,2019/11/8,报警代码37 输入急停信号后,电机不减速反而加速输入急停信号后,经过加减速时间?(参数初始设为秒)后,电机励磁不切断(减速未完成)时也会发生 报警发生时的故障排除方法 1.请参阅放大器的参数说明书B-65280,设定正确的值 2.加减速时间的参数设定值不合理 请确认参数设定值与实际的减速时间,设定一个对实际减速时 间具有余量的数值,返回,TRAINING-LZW,51,2019/11/8,报警代码41 位置编码器的一转信号错. 报警发生时的故障排除方法 1.参数设定有误,参照B-65280,确认传感器设定参数. 2.位置编码器故障,请观测位置编码器的Z信号,若电机转动一转没有产生信号时,更换位置编码器. 3.传感器与SPM之间的电缆屏蔽处理故障 确认B-65282的Connection(连接),并确认电缆的屏蔽处理. 4.与伺服电机的动力线绑扎到了一起 如果从传感器到SPM之间电缆与伺服电动机动力线绑扎到了一起,请分别绑扎. 5.SPM故障. 请更换SPM或SPM控制印刷电路板,返回,TRAINING-LZW,52,2019/11/8,报警代码42 位置编码器未产生一转信号 报警发生时的故障排除方法 1.参数设定有误,请参阅B-65280,确认传感器的设定参数. 2. 位置编码器故障. 请在主轴检查板上的脚PSD上检查,如果转动一转并未发出信号,则应更换连接电缆,位置编码器. 3.SPM故障,请更换SPM或SPM控制印刷电路板.,返回,TRAINING-LZW,53,2019/11/8,报警代码46 螺纹切削操作时没有正确地检测出编码器的一转信号. 有关本报警的故障排除方法,请参阅报警代码41.,返回,TRAINING-LZW,54,2019/11/8,报警代码47 位置编码器信号的脉冲计数值异常. 当主轴转动一转时A,B相位置编码器产生4096个反馈脉冲数.每次产生一转信号时,SPM都检测位置编码器A,B相的脉冲记数,当该值超出规定范围时,就会发生报警. 一.若触动电缆时(主轴运行等)发生报警. 可能是导线断线,请更换电缆.有切削油浸入连接器部分时,请进行清洗. 二.其他情况下的故障排除方法 1.参数设定有误,请参阅B-65280,确认传感器设定参数. 2.传感器与SPM之间的电缆屏蔽处理故障 确认B-65280的Connection(连接),并确认电缆屏蔽处理. 3.与伺服电机的动力线绑扎到了一起. 如果从传感器到SPM之间电缆与伺服电机动力线绑扎到了一起,请分别绑扎. 4.SPM故障,请更换SPM或SPM控制印刷电路板.,返回,TRAINING-LZW,55,2019/11/8,报警代码50 主轴同步控制时的内部计算处理超过了容许值. 报警发生时的故障排除方法 一.齿轮比的参数设定有误 请确认齿轮比数据是否错误地设定了过大的数值. 二.位置增益的设定极限 齿轮比数据正确时,请降低主轴同步时位置增益的数值.,返回,TRAINING-LZW,56,2019/11/8,报警代码52,53 在与CNC之间的通信数据中,同步信号(ITP)停止. 报警发生时的故障排除方法 1.SPM故障,请更换SPM或SPM控制印刷电路板. 2.CNC故障,请更换与串行主轴相关的板或模块.,返回,TRAINING-LZW,57,2019/11/8,报警代码54 检测出电机内长时间流过较大电流. 有关本报警的故障排除方法,请参阅报警代码29的项目.,返回,TRAINING-LZW,58,2019/11/8,报警代码55 在主轴切换控制或输出切换控制中,电机励磁过程中切换请求信号(SPSL或RSL)与动力线状态确认信号(MCFN,MFNHG或RCH,RCHHG)持续不一致的状态. 报警发生时的故障排除方法 1.动力线切换用电磁接触器(切换装置)故障. 接点不工作时,请确认电磁接触器的电源,如无法修复,请更换电磁接触器. 2.电磁接触器接点确认用的接线或I/O单元故障. 如发现问题,请更换配线或I/O单元. 3.顺序(梯形程序)有误. 请修正顺序,不要在励磁过程中进行切换. 有关信号细节,请参阅规格说明书B-65282.,返回,TRAINING-LZW,59,2019/11/8,报警代码56 控制电路部分的冷却风扇停止 1.控制板安装问题 请切实安装控制印刷板.(控制板与功率板的连接器脱离时,有可能会发出本报警) 2.请更换SPM或SPM内部的冷却风扇.,返回,TRAINING-LZW,60,2019/11/8,报警代码66 主轴放大器之间的通讯(连接器JX4)发生异常. 报警发生时的故障排除方法 1,请确认连接. 2.请更换电缆.,返回,TRAINING-LZW,61,2019/11/8,报警代码69 本报警仅在使用双检安全功能时才会发生. 在安全信号方式C(为使保护门打开而输入保护门打开请求信号)时,主轴电机转速超过了安全速度. 报警发生时的故障排除方法: 1.保护门打开时,请在安全速度范围内运行. 2.请确认安全速度参数. 3.请更换SPM控制印刷电路板.,TRAINING-LZW,62,2019/11/8,报警代码70 本报警仅在使用双检安全时才会发生. 主轴放大器的连接状态与硬件的设定不一致. 报警发生时的故障排除方法: 1.请确认SPM的连接和设定. 2.请更换CPU卡或SPM的控制印刷电路板.,TRAINING-LZW,63,2019/11/8,报警代码71 本报警仅在使用双检安全时才会发生. 安全参数发生了异常. 报警发生时的故障排除方法: 1.请重新设定安全参数 2.请更换CPU卡或SPM的控制印刷电路板.,TRAINING-LZW,64,2019/11/8,报警代码72 本报警仅在使用双检安全时才会发生 主轴放大器的速度检测结果和CNC的速度检测结果不一致. 发生报警时,请更换CNC的CPU卡或SPM的控制印刷电路板.,TRAINING-LZW,65,2019/11/8,报警代码73 电机传感器信号断线 一.电机励磁关闭时发生报警时 1.参数设定有误,请参阅B-65280,确认传感器设定参数. 2.电缆断线,请更换电缆. 3.传感器调整故障 请进行传感器信号的调整.无法调整时或信号观测不到时,请更换连接电缆及传感器. 4.SPM故障,请更换SPM或SPM控制印刷电路板. 二.触动电缆时(主轴运行等)发生报警时 可能是导线断线,请更换电缆.有切削油浸入连接器部分时,请进行清洗. 三.电机旋转时发生报警时 1.传感器与SPM之间的电缆屏蔽处理故障 确认B-65282的Connection(连接),并确认电缆屏蔽处理. 2.与伺服电机的动力线绑扎到了一起 如果从传感器到SPM之间电缆与伺服电机动力线绑扎到了一起,请分别绑扎.,TRAINING-LZW,66,2019/11/8,AL-9073,主轴转动即出现。 1、现场确认故障。 2、拆开主轴电机端子箱,有油在盒内。 3、检查主轴放大器侧板无问题。 4、查看电气柜内,传感器反馈线没有和主轴动力线分开连接。 5、更换反馈线JYA2连接线后正常。 现机床系统正常。 CNC构成:A02B-0283-B502 更换反馈电缆:A06B-6078-K811,TRAINING-LZW,67,2019/11/8,0iMate-TC 开机出现9073ALM、1011ALM 1.更换主轴马达速度传感器反馈电缆JYA2,故障依旧; 2.更换SVPM接口控制板,上述报警消除; 3.试机时发现机床X、Z轴无法回零,出现软限位或“EMG”报警,检查坐标发现机械坐标不正确,因是档块回零,将软限位值设到极限,回零后又恢复原设定值,故障彻底排除。 维修结果:现机床及系统运行正常。 电源单元: A06B-6134-H203#A 更换元件:A20B-2101-0012 A20B-2902-0670,返回,TRAINING-LZW,68,2019/11/8,报警代码74 本报警仅在使用双检安全时才会发生. CPU测试没有正常结束. 发生报警时,请更换SPM或SPM控制印刷电路板.,TRAINING-LZW,69,2019/11/8,报警代码75 本报警仅在使用双检安全时才会发生. CPU测试发生异常. 发生报警时,请更换SPM或SPM控制印刷电路板.,TRAINING-LZW,70,2019/11/8,报警代码76 本报警仅在使用双检安全时才会发生. 尚未执行主轴放大器的安全功能 发生报警时,请更换SPM的控制印刷电路板.,TRAINING-LZW,71,2019/11/8,报警代码77 本报警仅在使用双检安全时才会发生. 主轴放大器的轴号检测结果和CNC的轴号检测结果不一致. 发生报警时,请更换CNC的CPU卡或SPM的控制印刷电路板.,TRAINING-LZW,72,2019/11/8,报警代码78 本报警今在使用双检安全时才会发生. 主轴放大器的安全参数结果和CNC的安全参数结果不一致. 发生报警时,请更换CNC的CPU卡或SPM的控制印刷电路板.,TRAINING-LZW,73,2019/11/8,报警代码79 本报警仅在使用双检安全时才会发生. 初始测试的操作异常. 发生报警时,请更换SPM或SPM控制印刷电路板.,TRAINING-LZW,74,2019/11/8,报警代码81 电机传感器一转信号的发生部位有误. 一.使用外部一转信号时 1.参数有误,确认齿轮比数据是否与机床规格一致.,2.主轴与电机之间打滑 请确认主轴与电机之间没有打滑.外部一转信号不适于V皮带的连接 二.其他情况下的故障排除方法 1.参数设定有误,请参阅B-65280,确认传感器设定参数. 2.传感器调整有误(BZi,MZi传感器) 请进行传感器信号的调整.无法调整时或信号观测不到时,请更换连接电缆及传感器. 3.传感器与SPM间的电缆屏蔽处理存在问题 确认B-65282的connection(连接),并确认电缆屏蔽处理. 4.与伺服电机的动力线绑扎到了一起 如果从传感器到SPM之间电缆与伺服电机动力线绑扎到了一起,请分别绑扎. 5.SPM故障,请更换SPM或SPM控制印刷电路板.,返回,TRAINING-LZW,75,2019/11/8,报警代码82 电机的传感器未产生一转信号 报警发生时的故障排除方法 1.请参阅B-65280,确认传感器的设定参数 2.传感器调整有误(BZi,MZi传感器) 请进行传感器信号的调整.无法调整时或信号观测不到时,请更换连接电缆及传感器. 3.外部一转信号错误 请观测主轴检查板上的脚EXTSC1,每转一转时如果没有产生信号,则更换连接电缆和接近开关. 4.SPM故障 请更换SPM或SPM控制印刷电路板,返回,TRAINING-LZW,76,2019/11/8,9081是没有在合适的时间(段)检测到一转信号.一般来说,该报警只在开机后第一次定向时检测. 9082是检测不到一转信号. 如果只是在换刀时偶发报警接近开关不良的可能性应该不大,可能是换刀时主轴径向受力振动所致,试着把感应距离调小一点.139报警可能是9081报警引发的.另外,为了稳定地检测到一转信号也可以适当降低定向速度PRM4038.,TRAINING-LZW,77,2019/11/8,报警代码83 SPM在每产生旋转信号时检查A,B相的脉冲计数,如果不在规定范围内就发生报警. 一.触动电缆时(主轴转动等)发生报警时 可能是导线断线,请更换电缆.有切削油浸入连接器部分时,请进行清洗. 二.其他情形下的故障排除方法 1.参数设定有误,请参阅B-65280,确认传感器的设定参数. 2.传感器调整有误(BZi,MZi传感器) 请进行传感器信号的调整.无法调整时或信号观测不到时,请更换连接电缆及传感器. 3.传感器与SPM间的电缆屏蔽处理存在问题 确认B-65282的connection(连接),并确认电缆的屏蔽处理. 4.与伺服电机的动力线绑扎到了一起 如果从传感器到SPM之间电缆与伺服电机动力线绑扎到了一起,请分别绑扎. 5.SPM故障,请更换SPM或SPM控制印刷电路板.,TRAINING-LZW,78,2019/11/8,偶尔9083报警 1、到现场时机床正常在加工,查报警历史6月11日-6月12日共发生三次报警。 2、未做任何处理时,机械出现故障,需要先修理机械。 与用户协商,修好机械后,再加工试验,如果还发生9083号报警时,再与我公司 联系。 CNC构成:(1)A02B-0285-B801*3 伺服单元:A06B-6117-H303 电源单元:A06B-6140-H015 主轴单元:A06B-6141-H006#H580,返回,TRAINING-LZW,79,2019/11/8,报警代码84 主轴传感器信号断线. 有关本报警的故障排除方法,请参阅报警代码73.,返回,TRAINING-LZW,80,2019/11/8,报警代码85 主轴传感器的一转信号发生部位有误. 有关本报警的故障排除方法,请参阅报警代码81,返回,TRAINING-LZW,81,2019/11/8,报警代码86 主轴传感器未产生一转信号. 有关本报警的故障排除方法,请参阅报警代码82,返回,TRAINING-LZW,82,2019/11/8,报警代码87 主轴传感器信号异常. 有关本报警的故障排除方法,请参阅报警代码83,返回,TRAINING-LZW,83,2019/11/8,报警代码88 散热器冷却风扇停止. 发生报警时,请更换SPM散热器冷却风扇.,返回,TRAINING-LZW,84,2019/11/8,报警代码A, A1, A2 控制程序未进入工作状态 在控制程序的处理中检测出了异常 一主轴放大器接通电源时显示本报警时 软件规格错 印刷电路板故障 请更换或控制印刷电路板 二电机励磁过程中发生报警时 躁声的影响 请见的installation(安装)的项目,并检查与相关的配线 如果主轴传感器的信号电缆与伺服电机动力线绑扎到了一起,请分别绑扎,返回,TRAINING-LZW,85,2019/11/8,报警代码b0 放大器模块之间(,)通讯异常 报警发生时的故障排除方法 一在刚刚接通的电源时显示本报警时 请确认连接器的连接 和连接在一起为正确的状态 电缆故障 请确认连接插脚号,如果有问题则予以修正 请更换电缆 ,或故障 请更换,或,的控制印刷电路板,返回,TRAINING-LZW,86,2019/11/8,报警代码C0,C1,C2 与主轴放大器模块之间的串行通讯数据异常 报警发生时的故障排除方法 故障 请更换或控制印刷电路板 故障 请更换与串行主轴相关的板或模块,返回,TRAINING-LZW,87,2019/11/8,报警代码 在主轴切换中切换请求信号()和电机主轴传感器信号的切换电路(辅助模块)的内部状态不一致 报警发生时的故障排除方法: 辅助模块()故障 请更换辅助模块(),返回,TRAINING-LZW,88,2019/11/8,其他报警 一在的状态显示中发生,b1,b2,b3报警时表示中发生报警 确认的状态显示 二关于报警和(轴号异常) 本报警仅在使用双检安全功能时才会发生发生本报警时,确认下图的是否已被安装在第主轴的连接器上如果仅是第一主轴,则不需要布线没有问题时,请更换的控制,K76 (15) (13),K76的细节 JA7A,X2NDSP,0V,20插脚半间距连接器,返回,TRAINING-LZW,89,2019/11/8,系统报警750#, 5136# 电源模块侧板烧坏了,更换电源放大器A06B-6110-H037-J 200V交流正常,TRAINING-LZW,90,2019/11/8,180is-MB 停机后再启动出现750-AL 1)检查PSM单元输入AC200V正常,而且和伺服用的PSM用的是同一电源,所以考虑外部电压没有问题。 2)把两个PSM单元的侧板互换后,开机出现5136-AL,初步判断为侧板故障。 3)用户以后自己更换PSM单元侧板。 结果:系统正常 CNC系统构成:(1)A20B-8100-0791.0720 (2)A20B-3900-0164 (3)A20B-3900-0392.0320.0380 (4)A20B-8001-0920 (5)A20B-2003-0230 电源单元:A06B-6110-H026.H030 伺服单元:A06B-6114-H106.H211 A06B-6093-H152 A06B-609,TRAINING-LZW,91,2019/11/8,时常有751,AL-29报警,脱开负载在空
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