通风安全管理标准化总结

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通风安全管理标准化总结一、组织机构2009年,对通风专业组的人员进行了调整。以李运(通风副总工程师)为组长,罗德真(通安部经理)为副组长,胡永强、廖德伟、广建华、刘利为成员的通风专业组。通风专业组进行了明确细致的分工,各自分管一方面的具体工作。大家相互配合,协调工作。通风专业每周不定时抽查,班组每日现场巡查,每月邀请相关领导和单位到井下进行1次实地通风安全管理标准化考评,每月召开1次通风安全管理标准化考评会议,严格按通风安全管理标准化的要求进行打分。二、标准化具体工作1、有2名主扇司机的操作证过期,及时排到乐山安培中心进行了培训。机电车间按期派人对主扇进行检查、维修。2、通安部每旬按时进行风量旬测,平时不定时测风。对井下测风处断面不定期的校正,使各用风地点的风速完全符合煤矿安全规程的要求。根据采掘变化及时对风量进行了调整,无微风和不合理串联通风。每次调风和巷道贯通都编制了安全措施,并安排专人到达现场指挥处理。3、公司购买局部通风机6台,新型开关6台,风筒1000米。使掘进工作面的供风实现了双风机,运行风机和备用风机能自动切换,确保了局部通风机连续运转、均衡供风、风流稳定可靠。对破损的风筒进行修补和更换,保证工作面风筒出口的风量符合要求。4、矿井通风设施严格按标准化要求进行构筑,并有健全的检查维修制度。今年新构筑风门30道,密闭墙12道,维修通风设施60次,严格按标准验收,保障了矿井通风稳定可靠。5、加强瓦斯管理,健全瓦斯管理制度。矿井的瓦斯检查地点,都经过总工审批后严格执行。加强瓦检员的平时业务培训,按时派人到乐山安培中心培训,使瓦检员都持证上岗。排放瓦斯编制有专门的措施,经批准后严格执行。矿井配备有40名专职瓦检员,瓦检员严格按规定进行瓦斯检查工作,杜绝了瓦斯超限和瓦斯积聚现象发生。瓦斯日报每日上部矿长和总工审阅、签字。6、完善装备设施,确保监控有效。矿井安装有KJ90NA(升级后)型监控系统。矿井井口设有监控室,监控主机两台,并与办公楼7台电脑构成局域网。今年新购买各类传感器15个,信号线3000米,对陈旧的部分传感器和线路进行了更换,完善了一氧化碳和温度传感器,井下设分站10个,安装有瓦斯(29台)、风速(3台)、开停(9台)、风门开关(4台)、负压(1台)等各类传感器共62个,各工作面采用KDG3K型井下远程馈电断电器实现“瓦电闭锁和断电反馈”,掘进工作面同时实现了“风电闭锁”。矿井瓦监控系统运行情况良好,矿井监测制度较完善,设备均按要求进行定期调试、校正和维护,安排了专人值班,及时处理各类故障,并与金安达公司签订了技术服务协议。监控数据准确,瓦斯超限和停风断电功能完好,断电范围准确可靠。7、加强瓦斯抽采,不断提高抽放率。我公司于2006年下半年开始计划瓦斯抽采建设工作,2008年6月竣工开始进行试运行,并于2009年1月通过了四川省煤监局的检查验收。采用的抽放方式有采空区全封闭、半封闭抽放,隅角插管抽放,边掘边抽和裂隙钻孔抽放等,具体抽放地点有6305采煤工作面(本煤层预抽、顶板裂隙钻孔抽放、隅角插管抽放)、6315、6412采煤工作面(顶板裂隙钻孔抽放、隅角插管抽放)、四采区(采空区全封闭抽放)6403采煤工作面(隅角插管抽放)。今年公司继续加大投入,购买抽采干管320米(规格为PE280),抽采支管1300米(规格为PE110和DN50的无缝钢管),施工钻场26个,钻孔104个,钻孔总长度5240余米,新购ZLJ-360型钻机和BFZ-10/2.4型封孔泵各一台,抽采系统工程累计总投资达500余万元。现瓦斯泵运行正常,泵站负压达到30KP以上,钻孔负压达到13KP以上,采空区埋管抽放浓度3.2%7.8%之间,钻孔抽放浓度50%95%之间,泵站抽放混合流量3042m3/min,纯瓦斯量1.52.9m3/min,平均纯瓦斯量1.96m3/min,累计抽放纯瓦斯量101.4万m3。充分发挥了抽采系统的作用,提高抽放率,减少了风排瓦斯量。、矿井生产采掘布置均严格按照矿井和采区设计,组织施工和生产,根据矿井深部开采的特点,平巷巷道断面由原来的3.5m2改为5.1m2,采用锚网支护,增加了通风断面。矿井实现劳动定员管理,坚持正规循环作业,采煤实行“两采一准”,推进度严禁超过作业规程规定。加强采掘管理,强调掘进先行,保障了正常的采掘接替,采煤作业均是在采区构成完整的通风和排水系统后,才开始回采,采煤工作面均采用走向长壁后退式开采方法。、完善制度,落实责任,严格管理。公司建立了一通三防管理细则和各工种岗位责任制,并根据最新的法律法规和上级各部门的要求,及时的更新完善。今年在瓦斯抽采、通风设施管理、瓦斯管理、防尘管理、员工培训等方面,针对新的形势和要求,对规章制度进行了补充和完善,牢固树立“瓦斯超限就是事故”的理念,严肃进行追查,查找和消除隐患。10、公司设置了总工程师直接管理的生产技术和通风安全工作,并设置有专职通风副总工程师,主要负责一通三防技术和业务管理,下有通风、抽采、监控、防尘、瓦检等各专业组,人员、装备配备齐全。11、在现场管理上,严格落实下井带班制度,深入井下现场,加大了对重点部位、关键环节的检查和巡视,杜绝三违,及时研究存在的突出问题,制定方案,采取措施,消除隐患。持续加强和巩固矿井质量标准化工作,提升矿井安全基础水平,消除了事故隐患,杜绝了事故发生。总之,在过去的通风安全管理标准化工作中,我们按照各级主管部门的要求,加大投入(巷道工程、购置装备、人员配备等累计投入资金128.5万元),严格管理,取得了一定的成绩,为2009年的矿井安全生产提供了基础保障。三、标准化工作存在的问题矿井准化是一项长期性的系统工程,实际工作中,我们还存在不足,离各级主管部门的要求还有差距,我们要认真总结。1、矿井矿压大,巷道变形严重,构筑的通风设施变形快,通风设施标准化难度大。巷道变形,对抽放管道的安设增加了难度,导致抽放管高度有些不够。2、员工对质量标准化工作认识不够,工作中还有很多质量还达不到标准化的要求。3、由于员工流动大,有些特岗人员很难达到持证上岗。第 5 页 共 5 页
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