SMT制程不良原因及改善对策分析

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,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,SMT制程不良缘由及改善对策,SMT制程不良缘由及改善对策空焊,产生缘由,1、锡膏活性较弱;,2、钢网开孔不佳;,3、铜铂间距过大或大铜贴小元件;,4、刮刀压力太大;,5、元件脚平坦度不佳翘脚、变形,6、回焊炉预热区升温太快;,7、PCB铜铂太脏或者氧化;,8、PCB板含有水份;,9、机器贴装偏移;,10、锡膏印刷偏移;,11、机器夹板轨道松动造成贴装偏移;,12、MARK点误照造成元件打偏,导致空焊;,13、PCB铜铂上有穿孔;,改善对策,1、更换活性较强的锡膏;,2、开设准确的钢网;,3、将来板不良反响于供给商或钢网将焊,盘间距开为0.5mm;,4、调整刮刀压力;,5、将元件使用前作检视并修整;,6、调整升温速度90-120秒;,7、用助焊剂清洗PCB;,8、对PCB进展烘烤;,9、调整元件贴装座标;,10、调整印刷机;,11、松掉X、Y Table轨道螺丝进展调整;,12、重新校正MARK点或更换MARK点;,13、将网孔向相反方向锉大;,page1,空焊,14,、机器贴装高度设置不当;,15,、锡膏较薄导致少锡空焊;,16,、锡膏印刷脱膜不良。,17,、锡膏使用时间过长,活性剂挥发掉;,18,、机器反光板孔过大误识别造成;,19,、原材料设计不良;,20,、料架中心偏移;,21,、机器吹气过大将锡膏吹跑;,22,、元件氧化;,23,、,PCB,贴装元件过长时间没过炉,导致活性,剂挥发;,24,、机器,Q1.Q2,轴皮带磨损造成贴装角度,偏信移过炉后空焊;,25,、流拉过程中板边元件锡膏被擦掉造成,空焊;,26,、钢网孔堵塞漏刷锡膏造成空焊。,14、重新设置机器贴装高度;,15、在网网下垫胶纸或调整钢网与PCB,间距;,16、开周密的激光钢钢,调整印刷,机;,17、用新锡膏与旧锡膏混合使用;,18、更换适宜的反光板;,19、反响IQC联络客户;,20、校正料架中心;,21、将贴片吹气调整为0.2mm/cm2;,22、吏换OK之材料;,23、准时将PCBA过炉,生产过程中,避开积存;,24、更换Q1或Q2皮带并调整松紧度;,25、将轨道磨掉,或将PCB转方向生,产;,26、清洗钢网并用风枪吹钢网。,page2,短路,产生缘由,1、钢网与PCB板间距过大导致锡膏印刷过,厚短路;,2、元件贴装高度设置过低将锡膏挤压导,致短路;,3、回焊炉升温过快导致;,4、元件贴装偏移导致;,5、钢网开孔不佳厚度过厚,引脚开孔,过长,开孔过大;,6、锡膏无法承受元件重量;,7、钢网或刮刀变形造成锡膏印刷过厚;,8、锡膏活性较强;,9、空贴点位封贴胶纸卷起造成周边元件,锡膏印刷过厚;,10、回流焊震惊过大或不水平;,11、钢网底部粘锡;,12、QFP吸咀晃动贴装偏移造成短路。,不良改善对策,1、调整钢网与PCB间距0.2mm-1mm;,2、调整机器贴装高度,泛用机一般调,整到元悠扬与吸咀接触到为宜吸,咀下将时;,3、调整回流焊升温速度90-120sec;,4、调整机器贴装座标;,5、重开周密钢网,厚度一般为0.12mm-,0.15mm;,6、选用粘性好的锡膏;,7、更换钢网或刮刀;,8、更换较弱的锡膏;,9、重新用粘性较好的胶纸或锡铂纸贴;,10、调整水平,修量回焊炉;,11、清洗钢网,加大钢网清洗频率;,12、更换QFP吸咀。,page3,直立,产生缘由,1、铜铂两边大小不一产生拉力不均;,2、预热升温速率太快;,3、机器贴装偏移;,4、锡膏印刷厚度不均;,5、回焊炉内温度分布不均;,6、锡膏印刷偏移;,7、机器轨道夹板不紧导致贴装偏移;,8、机器头部晃动;,9、锡膏活性过强;,10、炉温设置不当;,11、铜铂间距过大;,12、MARK点误照造成元悠扬打偏;,13、料架不良,元悠扬吸着不稳打偏;,14、原材料不良;,15、钢网开孔不良;,16、吸咀磨损严峻;,17、机器厚度检测器误测。,改善对策,1、开钢网时将焊盘两端开成一样;,2、调整预热升温速率;,3、调整机器贴装偏移;,4、调整印刷机;,5、调整回焊炉温度;,6、调整印刷机;,7、重新调整夹板轨道;,8、调整机器头部;,9、更换活性较低的锡膏;,10、调整回焊炉温度;,11、开钢网时将焊盘内切外延;,12、重新识别MARK点或更换MARK点;,13、更换或修理料架;,14、更换OK材料;,15、重新开设周密钢网;,16、更换OK吸咀;,17、修理调整厚度检测器。,page4,缺件,产生缘由,1、真空泵碳片不良真空不够造成缺件;,2、吸咀堵塞或吸咀不良;,3、元件厚度检测不当或检测器不良;,4、贴装高度设置不当;,5、吸咀吹气过大或不吹气;,6、吸咀真空设定不当适用于MPA;,7、异形元件贴装速度过快;,8、头部气管破烈;,9、气阀密封圈磨损;,10、回焊炉轨道边上有异物擦掉板上元,件;,11、头部上下不顺畅;,12、贴装过程中故障死机丧失步骤;,13、轨道松动,支撑PIN高你不同;,14、锡膏印刷后放置时间过久导致地件无,法粘上。,改善对策,1、更换真空泵碳片,或真空泵;,2、更换或保养吸膈;,3、修改元悠扬厚度误差或检修厚度检测,器;,4、修改机器贴装高度;,5、一般设为2;,6、重新设定真空参数,一般设为6以下;,7、调整异形元件贴装速度;,8、更换头部气管;,9、保养气阀并更换密封圈;,10、翻开炉盖清洁轨道;,11、拆下头部进展保养;,12、机器故障的板做重点标示;,13、锁紧轨道,选用一样的支撑PIN;,14、将印刷好的PCB准时清理下去。,page5,锡珠,产生缘由,1、回流焊预热缺乏,升温过快;,2、锡膏经冷藏,回温不完全;,3、锡膏吸湿产生喷溅室内湿度太重;,4、PCB板中水份过多;,5、加过量稀释剂;,6、钢网开孔设计不当;,7、锡粉颗粒不均。,改善对策,1、调整回流焊温度降低升温速度;,2、锡膏在使用前必需回温4H以上;,3、将室内温度把握到30%-60%;,4、将PCB板进烘烤;,5、避开在锡膏内加稀释剂;,6、重新开设密钢网;,7、更换适用的锡膏,依据规定的时间对锡膏,进展搅拌:回温4H搅拌4M。,page6,翘脚,产生缘由,1、原材料翘脚;,2、规正座内有异物;,3、MPA3 chuck不良;,4、程序设置有误;,5、MK规正器不灵敏;。,改善对策,1、生产前先对材料进展检查,有NG品修好后再贴装;,2、清洁归正座;,3、对MPA3 chuck进展修理;,4、修改程序;,5、拆下规正器进展调整。,page7,高件,产生缘由,1、PCB 板上有异物;,2、胶量过多;,3、红胶使用时间过久;,4、锡膏中有异物;,5、炉温设置过高或反面元件过重;,6、机器贴装高度过高。,改善对策,1、印刷前清洗洁净;,2、调整印刷机或点胶机;,3、更换新红胶;,4、印刷过程避开异物掉过去;,5、调整炉温或用纸皮垫着过炉;,6、调整贴装高度。,page8,错件,产生缘由,1、机器贴装时无吹气抛料无吹气,抛料,盒毛刷不良;,2、贴装高度设置过高元件未贴装到位;,3、头部气阀不良;,4、人为擦板造成;,5、程序修改错误;,6、材料上错;,7、机器特殊导致元件打飞造成错件。,改善对策,1、检查机器贴片吹气气压抛料吹气气压,抛料盒毛刷;,2、检查机器贴装高度;,3、保养头部气阀;,4、人为擦板须经过确认前方可过炉;,5、核对程序;,6、核对站位表,OK前方可上机;,7、检查引起元件打飞的缘由。,page9,反向,产生缘由,1、程序角度设置错误;,2、原材料反向;,3、上料员上料方向上反;,4、FEEDER压盖变开导致,元件供给时方向;,5、机器归正件时反向;,6、来料方向变更,盘装方向变更后程序未变,更方向;,7、Q、V轴马达皮带或轴有问题。,改善对策,1、重新检查程序;,2、上料前对材料方向进展检验;,3、上料前对材料方向进展确认;,4、修理或更换FEEDER压盖;,5、修理机器归正器;,6、觉察问题时准时修改程序;,7、检查马达皮带和马达轴。,page10,反白,产生缘由,1、料架压盖不良;,2、原材料带磁性;,3、料架顶针偏位;,4、原材料反白;,改善对策,1、修理或更换料架压盖;,2、更换材料或在料架槽内加磁皮;,3、调整料架偏心螺丝;,4、生产前对材料进展检验。,page11,冷焊,产生缘由,1、回焊炉回焊区温度不够或回焊时间缺乏;,2、元件过大气垫量过大;,3、锡膏使用过久,熔剂浑发过多。,改善对策,1,、调整回焊炉温度或链条速度;,2,、调整回焊度回焊区温度;,3,、更换新锡膏。,page12,偏移,产生缘由,1、印刷偏移;,2、机器夹板不紧造成贴偏;,3、机器贴装座标偏移;,4、过炉时链条抖动导致偏移;,5、MARK点误识别导致打偏;,6、NOZZLE中心偏移,补偿值偏移;,7、吸咀反白元件误识别;,8、机器X轴或Y轴丝杆磨损导致贴装,偏移;,9、机器头部滑块磨损导致贴偏;,10、驱动箱不良或信号线松动;,11、783或驱动箱温度过高;,12、MPA3吸咀定位锁磨损导致吸咀,晃动造成贴装偏移。,改善对策,1、调整印刷机印刷位置;,2、调整XYtable轨道高度;,3、调整机器贴装座标;,4、拆下回焊炉链条进展修理;,5、重新校正MARK点资料 ;,6、校正吸咀中心;,7、更换吸咀;,8、更换X轴或Y轴丝杆或套子;,9、更换头部滑块;,10、修理驱动箱或将信号线锁紧;,11、检查783或驱动箱风扇;,12、更换MAP3吸咀定位锁。,page13,少锡,产生缘由,1、PCB焊盘上有惯穿孔;,2、钢网开孔过小或钢网厚度太薄;,3、锡膏印刷时少锡脱膜不良;,4、钢网堵孔导致锡膏漏刷。,改善对策,1,、开钢网时避孔处理;,2,、开钢网时按标准开钢网;,3,、调整印刷机刮刀压力和,PCB,与钢网间距;,4,、清洗钢网并用气枪。,page14,损件,产生缘由,1、原材料不良;,2、规正器不顺导致元件夹坏;,3、吸着高度或贴装高度过低导致;,4、回焊炉温度设置过高;,5、料架顶针过长导致;,6、炉后撞件。,改善对策,1、检查原材料并反响IQC处理;,2、修理调整规正座;,3、调整机器贴装高度;,4、调整回焊炉温度;,5、调整料架顶针;,6、人员作业时留意撞件。,page15,多锡,产生缘由,1、钢网开孔过大或厚度过厚;,2、锡膏印刷厚过厚;,3、钢网底部粘锡;,4、修理员回锡过多,改善对策,1、开钢网时按标准开网;,2、调整PCB与钢网间距;,3、清洗钢网;,4、教育修理员加锡时按标准作业。,page16,打横,产生缘由,1、吸咀真空不中;,2、吸咀头松动;,3、机器轴松动导致;,4、原材料料槽过大;,5、元件贴装角度设置错误;,6、真空气管漏气。,改善对策,1,、清洗吸咀或更换过滤棒;,2,、更换吸咀;,3,、调整机器轴;,4,、更换材料;,5,、修改程序贴装角度;,6,、更换真空气阀。,page17,金手指粘锡,产生缘由,1、PCB未清洗洁净;,2、印刷时钢网底部粘锡导致;,3、输送带上粘锡。,改善对策,1,、,PCB,清洗完后经确认后投产;,2,、清洗钢网,并用高温胶纸把金手指封体;,3,、清洗输送带。,page18,溢胶,产生缘由,1、红胶印刷偏移;,2、机器点胶偏移或胶量过大;,3、机器贴装偏移;,4、钢网开孔不良;,5、机器贴装高度过低;,6、红胶过稀。,改善对策,1,、调整印刷机;,2,、调整点胶机座标及胶量;,3,、调整机器贴装位置;,4,、重新按标准开设钢网;,5,、调整机器贴装高度;,6,、将红胶冷冻后再使用。,page19,
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