注水井现状分析及治理措施

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单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,注水井现状分析及治理措施,2005,年,11,月,中石化胜利油田,一、,前言,二、,注水井现状分析,三、,治理对策,四、,经济及社会效益分析,五、,下步攻关方向,前言,前言,各类损坏井影响水驱动用储量,541.1,万吨,,影响可采储量,103.5,万吨,。,前言,无效注水井,32,口,无效注水量,1945m,3,/d,,,占总水量的,11.3%,,,一、,前言,二、,注水井现状分析,三、,治理对策,四、,经济及社会效益分析,五、,下步攻关方向,1,、水井攻欠增注工作量逐年增加,由于梁家楼油田污水水质较差且注水量大,增注后继续注入污水导致短期内再次堵塞,例如,L38-13,、,C56-16,、,L32-40,井等,平均每年增注,2-3,次),因此使得水井攻欠增注工作量逐年增加。,2003,2005,年,增注,51,口井,70,井次,有效率高,有效期短,2、注水井井况越来越差,大修井越来越多,防腐油管比例小,管柱检换周期长,注入水质不合格,导致水井井况越来越差,井下管柱结垢、腐蚀现象日益严重,小修作业时管柱拔断、拔脱、起不出等情况时有发生,作业转大修井逐年增多,统计,2003-2005,年,采油厂有小修失败待大修水井,27,口,影响周围,60,多口井的供液,,严重影响了油田的正常开发。,2,、注水井井况越来越差,大修井越来越多,3,、注水井套管保护工作不到位,采油厂自投入开发以来,水井套管保护工作一直未能有效实施,目前笼统注水井基本都没有套管保护措施,分注井也只有部分井保护了套管,由于注水水质不合格、再加上井下高温高压的工作环境,油管,5,年以上不检换管起出后情况见下图(,L23-7,井),套管情况可想而知。,目前采油厂套损水井,82,口,影响注水量,7800m,3,/d,。,为保证注水正常,目前带病注水井多达,31,口,日注水量,4265m,3,/d,,,表现最为突出的是梁家楼油田。梁家楼油田的,C47,、,C56,块共,14,口注水井,有,10,口井套破卡封注水;最近作业的,L38-1,井,,历经,2,次换套作业,本次卡封注水先后采取了,5,种封隔器均未能实现有效封卡,分析认为该井套管多处破漏,且固井水泥环已完全失效,该井已濒临报废的边缘。随着油田的持续开发,此类井必将日益增多。,3,、注水井套管保护工作不到位,纯梁采油厂共设计分注井,126,口,目前开井,112,口,开井率,88.9%,,在这些井中,由于井深,注水压力高,水质差等原因造成封隔器失效、无法测试的高达,70,口,达不到分注目的,同时部分区块因特低渗透,注水压力等级达,30MPa,以上,无法分注,目前采取笼统注水,注入水沿高渗透层突进,对应油井高含水,高液量,形成沿高渗透通道的短路效应,而低渗透层不出力,注水有效率低。,4,、分注井技术现状分析,目前常用分层注水管柱一般都采用悬挂式结构。管柱主要由,Y341,型封隔器、配水器及其它配套工具组成,应用过程中存在的主要问题:,检管换封周期长,使得分注井失效;,水质差,造成了分注有效期短;,油藏埋藏深、温度高压力高给分注带来了一定的难度;,分层测试跟不上分注的要求。,4,、分注井技术现状分析,通过上述分析可以看出,我厂目前注水井注水水质差、井下技术状况恶劣,水井治理已经到了刻不容缓的地步,因此必须实施针对性的治理对策,加大水井治理的力度,才能保持油田的正常开发,提高开发管理水平。,一、,前言,二、,注水井现状分析,三、,治理对策,四、,经济及社会效益分析,五、,下步攻关方向,治理对策,(一)改善注入水质,(,1,)建议实施以水质改性为主的污水处理工艺,根据,2004,年所做的前期研究,将目前首站回注污水水性提高至,pH,值,7.5,,在此基础上进行处理,使得回注水达到注水水质要求;,(,2,)首站污水硫化物含量、细菌含量较高,给污水处理带来了难度,实施以先期处理硫化物和细菌为主的预氧化处理技术,结合目前的处理工艺,使得回注污水水质达到油田注水要求。,依据目前的水质状况,结合下井管柱的使用寿命,认为在下一步的油管更换中遵循的原则是:,(,2,)为满足油田注水的要求,建议对注污水井中全部采用防腐油管。在部分注清水井采用普通油管。,(,1,)注水井的检换管周期应为:对分注井一年检换管一次;注清水合注井,2,年检换管一次;注污水井合注井,1,2,年进行检换管维护一次。,治理对策,(二),缩短水井检换管周期,1,)实施物理保护措施、减小注水压力对套管的影响,治理对策,(三),实施套管环空保护措施,物理保护措施主要是在油层顶界以上增设套管保护封隔器,优选适宜的封隔器满足不同类型注水井的需求。其重点是封隔器的选择,由于用作套管保护的封隔器坐封后,液体压力都将作用在胶筒上,上下压差很大,封隔器要承受很大的上顶力,因此不仅要求封隔器密封件要耐高温高压,抗撕裂性好,同时要求注水管柱在内外压力温度变化时蠕动要小。,环空保护,油田回注污水中的,SRB,及腐蚀性超标,使油套环形空间处于“死水区”,长期停留在环形空间中的注入水极易造成细菌的生长繁殖,继而造成套管腐蚀穿孔。因此需要在油套环形空间中投加具有杀菌、防腐、缓蚀等作用的保护液,使套管表面形成一层保护膜,减小环空水对套管的腐蚀影响。,阴极保护,阴极保护的原理是向被保护管道通入阴极电流,使它成为阴极,阴极不腐蚀,就是用阴极电流抑制原有的腐蚀原电池的电流,消除金属表面的电位差,使腐蚀电流降为零,从而终止腐蚀过程。,2,)实施化学保护措施,减小环空水对套管的腐蚀,结构型式,1,)不保护套管,2,)保护套管,Y341G,封隔器,不保护套管管柱,底筛堵,BC,补偿器,配水器,SK,水力卡瓦,注水层,人工井底,配水器,注水层,保护套管管柱,底筛堵,BC,补偿器,配水器,SK,水力卡瓦,注水层,SLM,水力锚,人工井底,配水器,注水层,Y341G,封隔器,Y341G,封隔器,锚定补偿,式分层注水工艺管柱,治理对策(四),引进先进技术,提高分注工艺水平,注水层位,注水层位,底 筛 堵,BC,补偿器,ZJK,配水器,SK,水力卡瓦,注水层位,SLM,水力锚,人 工 井 底,ZJK,配水器,Y341G,封隔器,注水层位,Y341G,封隔器,保护套管管柱,锚定补偿,式分层注水工艺管柱,技术特点:,1,、锚定、补偿相结合,解决管柱蠕动。,2,、肩部防突结构,提高封隔器密封力。,3,、,ZJK,轨道式空配,减少作业工作量。,4,、,Ni,P,镀防腐处理,提高防腐性能。,该工艺经过多次改进,目前已逐渐成为较成熟的分注工艺,正逐步在我厂推广实施,现场试验表明:该工艺既能实现分层注水,又能保护油层以上套管,井口注水压力最高达,39MPa,,,注水有效期最长已经达到,46,个月,值得大力推广应用。,应用情况:,管柱结构,RF,细分,注水工艺管柱,技 术 特 点,配水器和封隔器一体化,可实现最小夹层是,1m,的小夹层的细分注水。,测试方便,简单。测试仪器只须下到该工具中心堵塞器上部测一次,上提,5m,以上再测一次即可实现。,方便快捷地投捞水嘴。采用液力冲捞,从井口直接投入,无须钢丝绳和泵车,并一次可检查两个水嘴。可用于斜井细分注水。,洗井不设专用通道,停注时,胶筒自动收回,即可洗井,避免停注时管柱蠕动,而造成的封隔器失效,所以使用寿命长。,实 施 效 果,该工艺今年以来我厂试验应用,2,井次(纯,17,57,井、金,31,54,井),从目前情况看,分注效果良好。,通过以上分注工艺的实施,将进一步提高分注成功率,延长有效期。,一、,前言,二、,注水井现状分析,三、,治理对策,四、,经济及社会效益分析,五、,下步攻关方向,经济效益分析,1、水质的改善,将会给采油厂带来巨大的经济效益和社会效益,主要表现在:,延长增注有效期,减少作业井次,节约费用300万元,延长设备、管线使用寿命,节约资金2000万元,年共计节约费用:2300万元,经济效益分析,2,、采油厂每年因管柱起不出造成大修井约,10,井次,另有多年未动管柱井因害怕导致大修而仍然带病工作井约,40,余口井,甚至有些井上小修作业可能导致报废,。,经济效益分析,3年内将对约150口水井进行检换管,按每口井2500,m,计,则需投入费用1502500100,3750万元,可减少大修井60余井次,按每口井50万元计,则节省费用6050,3000万元,减少报废井10井次,按重新打井每口井200万元计,节省费用10200,2000万元,可获经济效益1250万元,经济效益分析,3、对全厂注污水井实施环空保护技术,获经济效益200万元,经济效益分析,4,、新型分注工艺的引进实施,使得封隔器在井寿命比常规寿命,612,个月延长了,2115,个月,单井减少作业次数,23,次,每年推广应用,20,井次计算,累计减少作业,40,井次。,减少作业费用,10,万元,/,井次,40,井次,400,万元,提高采收率,增油,300t,2000,元,/,吨,20300,吨,1200,万元,每口井投入,10,万元,获,经济效益,1400,万元,社会效益分析,1,、,通过以上治理,最主要的是保证我厂注水工作的正常进行,是我厂各油田稳产、高产的基础。如果不进行治理象我厂纯化、梁家楼油田面临着整个注水系统瘫痪,所带来的直接后果便是原油生产不能正常进行,因此,实施治理首先便是保证我厂原油生产正常进行。,社会效益分析,2,、将大大改善注水开发单元水驱效果,水驱储量、采收率均将提高,由于水井套变、套破、大修等原因造成采油厂纯化、梁家楼等主力油田历年来动态井网不完善,水驱储量损失程度逐年增高,影响整个油田采收率的提高。通过注水井网完善,注采对应率得到提高,水驱储量增加,油田的最终采收率将得到提高。,3,、将缓解注水开发单元目前逐年加剧的递减趋势,含水上升率、自然递减率将得到控制,采油厂的可持续发展得到保障。,由于水井出现套变、套破、大修造成部分区块严重欠注,为解决污水,部分区块超注,注水量大幅度增加。其次由于欠注、套破停注井多,造成平面矛盾突出,油井含水上升过快,注水量和含水上升率均超计划运行。通过对套损、套破井的治理,将大幅改善区块水驱能力,控制区块油井含水上升率,减缓自然递减。,社会效益分析,一、,前言,二、,注水井现状分析,三、,治理对策,四、,经济及社会效益分析,五、,下步攻关方向,1,、水质改造工作仍是重中之重,注入水质不合格是导致水井欠注、套管损伤、流程腐蚀结垢等现象的根源,只有使水质达到注入标准,才能最大限度的减少作业井次、延长检换周期、保持地层能量,取得可观的经济和社会效益。,由目前情况来看,造成水井大修主要有两方面原因,一是套管变形、损伤,二是注水管柱常年使用,由于腐蚀、结垢等影响导致管柱拔不出,因此,应及时对水井实施检换管治理,避免水井大修甚至报废。,2,、及时检换管是避免水井大修甚至报废的关键因素,在目前的水井注水状况下,油套环形空间长期处于“死水区”,长期停留在环形空间中的注入水极易造成细菌的生长繁殖,继而造成套管腐蚀穿孔,导致套管损伤。因此,必须加强环空保护技术的研究与应用,是确保水井高效、长期正常运转的保证。,3,、环空保护工作势在必行,我厂主力油田多数为薄互层油藏,各层之间渗透率差异大、非均质性严重,如果采取笼统注水或者分层注水工艺不过关,则会导致高渗层连通状况好,而低渗层不能有效动用的现象,因此,加强细分注水研究,是夯实油田稳产基础,提高水驱控制储量的必要手段。,4,、加强细分注水研究,是夯实油田稳产基础,提高水驱控制储量的必要手段,
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