高炉经济型炉料工艺性.ppt

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单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,炼铁厂,龙钢,5#,高炉经济型炉料工艺性,研究,龙钢公司炼铁厂,2016,年科研项目立项汇报,一、项目立项的必要性,1,、项目背景,(,1,)原料价格因素:,目前钢铁市场持续低迷,企业严重亏损,而原燃料成本占生铁成本,70%,左右,根据,10,月份性价评定:自产烧结矿品位,55.5%,、块矿品位,62.5%,、球团矿品位,61%,。吨度价别为烧结矿,11.36,元、块矿,10.08,元、球团矿,11.01,元,综合评价块矿性价最优,因此,理论上加大块矿配加量最有利于降低生铁成本。,(,2,)块矿配加的方式:,目前龙钢,5#,高炉炉料结构:烧结矿,+,块矿,块矿配加方式从炉后地仓上料,单仓配加,比例,5-7%,。但是因进厂的块矿湿、筛分不好、含沫量大,块矿比例增加到,10%,时,高架仓仓口下料时不顺畅,尤其是冬季湿块矿易结块,粘结在料仓内,振料时间延长,经常出现要上料但块矿未振够的情况,极大的制约块矿配加量的提高。,(,3,)块矿质量影响,炉后块矿湿、筛分差,需混入热烧结矿进行烘干,不但需要专门生产一部分落地矿,同时产生落地矿转运费用,增加落地矿转运过程碾轧产生的粉沫和扬尘,污染环境。,炼铁厂,2,、项目目的、意义,目的:在高炉顺行的基础上,实现块矿配加量最大,以降低成本。,建立各类块矿冶金性能数据库,为块矿采购提供依据。,意义:钢铁市场处于“严冬”期,从“经济效益、成本”角度出发,通过不断摸索,寻求创新,扭转公司困境。,炼铁厂,二、项目研究的方向性、必要性及需求分析,1,、方向性、,方向性:,重点研究各种块矿的性能,选择适合龙钢烧结矿性能的块矿;,通过合理用料、科学配加,提高块矿配加量。,必要性:,烧结成品带配加块矿,干燥或热的烧结矿可以蒸发块矿水分,消除块矿粘结,有利于块矿比例的提高,同时有利于提高炉后筛分质量,减少块矿粉沫入炉。,目前块矿与烧结矿成分相差约,80,元,/,吨,提高块矿配加量后,可降低生铁成本。,不产生落地矿,减少转运费用。,2,、需求分析,有利于在现有原燃料条件下提高块矿比例,符合降成本的趋势。,炼铁厂,三、相关领域国内外技术现状、发展趋势及现有工作基础,1.,国内同行技术现状、发展趋势,目前国内大中型高炉块矿比例均在,15%-20%,之间,,2014,年天钢,3200m3,高炉块矿比例最高达到,25%,;宝钢块矿比例,23%,,均通过增加块矿比例降低原料成本。,2.,已有的工作基础,3#,炉已在成品带配加块矿,,5#,炉仅在炉后配加。但是受块矿供应及炉料结构变化,及块矿品种变化多,成分、性能差异大,配加量不稳定。,炼铁厂,3.,块矿资源和理化性能,目前龙钢块矿主要是澳块(,PB,、亚利安、克里夫斯等)、南非块等,配加有三种方式:烧结铺底、炉后、成品带配。,块矿成分:,种类,TFe,%,FeO,%,SiO2,CaO,%,MgO,%,Al2O3,P%,S%,As%,Pb,%,TiO2%,K2O%,Na2O%,Zn%,澳(亚利安),59.84,0,5.11,0.38,0.48,2.16,0.042,0.038,0.011,0,0.098,0.087,0,0.012,南非块,63.24,0.02,7.15,0.12,0.02,1.44,0.053,0.012,0.002,0,0.018,0.166,0,0,澳(克里夫斯),60.55,0,2.93,0.01,0.15,0.97,0.109,0.062,0,0,0.003,0.025,0,0,澳(力拓)块,62.42,0,2.84,0.07,0.05,1.21,0.076,0.017,0.003,0,0.119,0,0.001,0,澳(,wb,)块,59.44,0.04,6.13,0.71,1.35,1.99,0.067,0.028,0.012,0,0.313,0.001,0.002,0,澳(,pb,)块,62.43,2.76,0.05,0.06,1.45,0.085,0.017,0.002,0.001,0.018,0.013,0.020,0.002,炼铁厂,四、项目技术可行性方案,1,、成品带配块矿可行性方案,1.1,块矿质量要求,(1),品位:,62%,;,【SiO,2,】,:,7-10%,,有害元素低。,(2),要有一定的机械强度,耐磨、耐压、耐冲击碰撞,转鼓指数应大于,80%.,抗磨指数应低于,10%,(3),人炉块矿粒度宜小而均匀,与烧结矿粒度相当,,8-30 mm,占,85%,以上。,(4),天然块矿的还原性相差很大,.,要求还原度大于,55%,的才可直接人炉。,(5),高温冶金性能,:,软化温度,1150-1250.,软化区间低于,100,。,炼铁厂,1.2,、实验室研究,(,1,)不同种类块矿的冶金性能。,(,2,)不同碱度下烧结矿的冶金性能。,(,3,)通过冶金性能检测,如何选择合适种类的块矿与当下烧结矿配加入炉。,冶金性能包括:冷态转鼓指数,热爆裂率,软化开始温度,软化区间,900,还原度,低温还原指数,炼铁厂,2,、生产配加块矿技术方案,2.1,块矿加入方式:,通过对,5#,炉烧结矿成品带进行适当改造,从成品带处将块矿加入班产烧结矿中。,2.2,设备改造:见附图,2.3,主要目标:,项目改造完成后实施,,5,月份成品带块矿比例达到,7%,,,6-12,份成品带块矿比例达到,10%,。炉后再配加,5%,的块矿,确保整体块矿,12-15%,,比目前块矿比例增加,6-8%,。,炼铁厂,2.4,、研究与开发内容,(,1,)形成各类块矿及不同碱度烧结矿冶金性能数据库。,(,2,)确定最大块矿配加量。,(,3,)块矿配比增加后如何合理布料,以减少粒度偏析。,(,4,)块矿配加量逐步增加过程中,炉况、参数变化情况。,(,5,)块矿配比增加后如何维护好合理操作炉型,确保炉况、炉温稳定顺行。,(,6,)块矿配加稳定性和准确性。,(,7,)块矿配加经济性分析,炼铁厂,3,、项目的技术关键,包括技术路线、难点、创新点,技术路线:通过设备改造、优化配加工艺、强化人员操作等实现块矿比例最佳化。,难点:,(,1,)块矿配加量上限控控制及经济性分析。,(,2,)块矿配加量提高后的配加方式。,(,3,)块矿配加量增加后操作制度的选择及操作参数的优化调整。,炼铁厂,五、项目施工安全管理,1.,工艺、设备和工程改造中危险源辨识,(,1,)施工过程出现的“三违”:违章指挥、违章作业、违反劳动纪律。,(,2,)脚手架、模板和支撑等局部结构工程失稳,造成结构坍塌、高处坠落等意外,。,(,3,)焊接、金属切割施工过程发生的烧烫伤、机械伤害等。,(,4,)各种施工电器设备的安全保护,(,如:漏电、绝缘、接地保护、一机一闸,),不符合要求,造成人员触电、局部火灾等意外。,2.,施工安全保证措施,(,1,)工程开工前与建设单位签订,施工责任协议书,,明确在文明施工和文明施工管理中的各自职责。,(,2,)施工现场设置鲜明标牌,划分责任。,(,3,)施工场地统一规划布置,各类材料、设备、预制构件等(包括土方)做到有序堆放。,(,4,)安环科派专人负责现场监督。,炼铁厂,六、项目的资金来源及投入情况,炼铁厂,1,、资金来源,目前炼铁厂使用技改资金全部由龙钢公司下拨。,2,、资金预算,180,万元,(,1,)研究总费用,块矿配加工艺性研究需研究经费约,10,万元。,(,2,)冶金性能检测费用约,30,万元。,(,3,)分类投资明细,成品带设备改造约,140,万元左右(含施工费用)。,1,、,项目创新点,优化后块矿比例可随生产系统要求及块矿供应情况提高或降低,块矿比例可达,15-20%,。,2,、预期效果,目前,5#,炉炉后块矿配加不稳定,,2015,年,1-11,月份平均,5.59%,,成品带改造后保持炉后配加比例不变,成品带配加可增加块矿,7-10%,,实际块矿比例可增加至,13-15%,。按块矿单价比烧结矿低,80,元,/,吨,比球团矿单价低,109,元,/,吨,在不使用球团的前提下,每增加块,1%,,吨铁节约成本,1.36,元。块矿比例由,1-11,月份的,5.59%,提高至,15%,,吨铁节约成本,1.36*,(,15-5.59,),=12.80,元,每月,5#,炉节约成本,12.80*130000=166.4,万元。,炼铁厂,七、,技术效益、经济效益、项目实施风险,炼铁厂,3,、推广应用前景分析(含产业化可行性),伴随着钢铁市场的发展与变化,企业要生存就必须要适时应变、制定更加灵活、更适应市场发展要求的生产计划,在降本增效上采取一切可行的手段和办法。优化块矿配加工艺后,节约原料成本、减少炉后车辆转运费用和混匀费用。,4,、项目实施的风险分析,(,1,)块矿配加量增加,可能导致经济技术指标降低。,(,2,)块矿配加量增加时,调剂不及时,可能造成炉况波动。,炼铁厂,八、申请单位和负责人简况,1,、单位简况(生产经营及科研情况、资产及经济状况等),(,1,)陕钢集团龙门钢铁有限公司炼铁系统现有,5,座高炉:,4,座,1280m3,高炉(,1#,、,2#,、,3#,、,4#,)和,1,座,1800m3,高炉(,5#,),分别于,2009,年,1,月(,2015,年,6,月大修开炉)、,2008,年,11,月(,2015,年,5,月大修开炉)、,2010,年,12,月、,2010,年,11,月和,2014,年,12,月建成投产,炼铁设计产能分别为,100,万吨、,100,万吨、,145,万吨、,145,万吨和,150,万吨,炼铁合计生产能力,640,万吨,/,年。,2014,年生产生铁,475.73,万吨。,(,2,)炼铁厂现有职工,1731,人,大专及以上文化程度,336,人,所占比例为,19.4%,,助理、中级、高级工程师,96,人,技师及高级技师,289,人,技术职称人数职工比例的,22.24%,。,2,、协助单位,总工程师办公室,西安建筑科技大学冶金工程学院,炼铁厂,炼铁厂,3,、项目主要负责人及成员,(,1,) 项目负责人,姓 名,性别,学历,专业,职 称,主要工作经历,张小龙,男,研究生,钢铁冶金,高级工程师,炼铁工长、炉长、技术科长、技术部部长、总工办主任,杨建鹏,男,大专,钢铁冶金,高级技师,工程师,1995,年,7,月开始参加工作,先后从事于炉前工、工长、炉长、科长、厂长助理,,2013,年,1,月开始任工艺副厂长,程西亚,男,技校,冶金工程,高级技师,1990,年,9,月开始参加工作,先后从事于炉前工、工长、炉长、调度长、,2014,年,2,月开始任技术科长,炼铁厂,(,2,)课题组组成简况(年龄、职称、专业),姓名,性别,年龄,学历,专业,职 称,陈冶平,男,43,大专,钢铁冶金,工程师,冯伟,男,35,大专,钢铁冶金,技师,李斌宜,男,45,大专,钢铁冶金,工程师,王向东,男,42,大专,钢铁冶金,技师,王士民,男,42,技校,钢铁冶金,技师,王军,男,42,本科,自动化控制,高级工程师,徐崇德,男,43,大专,钢铁冶金,工程师,李斌,男,31,本科,冶金工程,工程师,谢谢大家!,炼铁厂,
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