现场动平衡技术KMbalancer课件

上传人:494895****12427 文档编号:252914898 上传时间:2024-11-23 格式:PPT 页数:33 大小:198.71KB
返回 下载 相关 举报
现场动平衡技术KMbalancer课件_第1页
第1页 / 共33页
现场动平衡技术KMbalancer课件_第2页
第2页 / 共33页
现场动平衡技术KMbalancer课件_第3页
第3页 / 共33页
点击查看更多>>
资源描述
,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,现 场 动 平 衡 技术,KMbalancer,kmpdm,Davis.Dai,现 场 动 平 衡 技术,1,一、现场动平衡的意义,1、说明:,运行中的转子出现不平衡是必然;,特别是高速回转的机械振动,转子不平衡是主要激振力;如风机、水泵电机、汽轮发电机组等,其振动主要原因是转子不平衡,因此解决转子不平衡是消除现场运行振动的一项重要措施。,一、现场动平衡的意义 1、说明:,2,2、为什么使用现场动平衡技术?,过去人们习惯于转子离机平衡,即在专门的动平衡机上进行平衡。这样做需要揭盖、拆卸、运输转子等工序。检修时间长,工序复杂,费用高,对大型转子尤其困难。,因此,人们普遍推崇,现场动平衡技术,。,2、为什么使用现场动平衡技术?,3,3、现场动平衡带来的效益,缩短检修时间,降低修理费用,减少停机损失;,检验平衡效果和精度直观准确,且平衡成本低;,现场动平衡不仅能在额定工作转速范围内平衡,而且还可以再带负荷等多种工况下平衡;,3、现场动平衡带来的效益缩短检修时间,降低修理费用,减少停机,4,二、平衡的原理,1、产生不平衡的原因,转子不平衡是由于转子部件质量偏心或转子部件出现缺损造成的故 障。据统计,旋转机械约有70%的故障与转子不平衡有关。,二、平衡的原理1、产生不平衡的原因,5,不平衡是各种旋转机械中最普遍存在的故障。引起转子不平衡的原因是多方面的,如转子的结构设计不合理、机械加工质量偏差、装配误差、材质不均匀、动平衡精度差;运行中联轴器相对位置的改变;转子部件缺损,如:运行中由于腐蚀、磨损、介质不均匀结垢;转子受疲劳应力作用造成转子的零部件(如:叶轮、叶片等)局部损坏、脱落,产生碎块飞出等。,不平衡是各种旋转机械中最普遍存在的故,6,2、转子平衡的原理,重新调整转子的质量分布,以使得转子的轴线与其中心主惯性轴线相重合。,在转子旋转时,利用仪器测试其转动时的不平衡量存在的位置以及大小然后根据所得数据再相对位置增加或减少重量来实现平衡。,2、转子平衡的原理 重新调整转子的质量分,7,3、不平衡的类型,造成转子不平衡的具体原因很多,按发生不平衡的过程可分为原始不平衡、渐发性不平衡和突发性不平衡等几种情况。,(1)原始不平衡:由于转子制造误差、装配误差以及材质不均匀等原因造成的,如出厂时动平衡没有达到平衡精度要求,在投用初期,便会产生较大的振动。,3、不平衡的类型 造成转子不平衡的具体原因,8,(2)渐发性不平衡:是由于转子上 不均匀结垢,介质中粉尘的不均匀沉积,介质中的颗粒对叶片及叶轮的不均匀磨损以及工作介质对转子的腐蚀等因素造成的。其表现为振动值随运行时间的延长而逐渐增大。,(3)突发性不平衡:是由于转子上零部件脱落或叶轮流道有异物附着、卡塞造成,机组振动值突然增大后稳定在一定水平上。,(2)渐发性不平衡:是由于转子上 不均匀结垢,介质中粉尘的不,9,动不平衡按其机理分类:,静不平衡,动不平衡,动静综合不平衡,动不平衡按其机理分类:,10,4、转子不平衡的故障特征,转子不平衡故障的主要振动特征是,(1)振动的时域波形近似为正弦波;,(2)频谱图中一倍频为主要频率;,(3)振幅随着转速的增大而增大;,4、转子不平衡的故障特征转子不平衡故障的主要振动特征是,11,(4)当工作转速一定时,相位稳定;,(5)转子的轴心轨迹为椭圆;,(6)从轴心轨迹观察其进动特征为同步正进动。,(4)当工作转速一定时,相位稳定;,12,转子不平衡的振动特征表,序号,特征参量,故障特征,原始不平衡,渐变不平衡,突发不平衡,1,时域波形,正弦波,正弦波,正弦波,2,特征频谱,1f,1f,1f,3,常伴频率,较小的高次谐波,较小的高次谐波,较小的高次谐波,4,振动稳定性,稳定,稳定,稳定,5,振动方向,径向,径向,径向,6,相位特征,稳定,渐变,突发后稳定,7,轴心轨迹,椭圆,椭圆,椭圆,8,进动方向,正进动,正进动,正进动,转子不平衡的振动特征表序号特征参量故障特征原始不平衡渐变不平,13,三、现场动平衡必备的条件,只有具有不平衡故障的设备才可以实施的现场平衡校验,能进行多次在工作转速范围内的起动运转,能在转子上进行校正平衡配重工作,三、现场动平衡必备的条件只有具有不平衡故障的设备才可以实施的,14,四、现场动平衡的准备工作,1、初步判断振动的原因,2、初步确定平衡的方案(单,双面),3、确定测点安装振动传感器(轴承位置),4、准备好配重的工具(配重块、电气焊等),四、现场动平衡的准备工作1、初步判断振动的原因,15,五、现场动平衡校验的流程图,开始,初始振动测量,加试重块,试运转,转子校正面加试重,是否去掉试重?,计算平衡配重,校验运行,精平衡?,存储数据,转子上加平衡配重,五、现场动平衡校验的流程图开始初始振动测量试运转转子校正面加,16,平衡过程中问题解答,1、,问:,动平衡时试重应该加多大?加重的位置有何要求?,答:,加重的多少可以根据转子的重量、转速和加重半径有关,在仪器中输入后按计算即可。试重的位置可以在任意位置,但是引以的差量要大于20%,KMbalancer会自动提示。,平衡过程中问题解答1、问:动平衡时试重应该加多大?加重的位,17,2、,问:,动平衡时相位不稳,是否可以做?,答:,如果变化不大,可以做现场动平衡。如果变化较大,建议检查一下设备的振动原因。一般当相位不稳定时,动平衡的效果不是很好。,2、问:动平衡时相位不稳,是否可以做?,18,3、,问:,立式转子的平衡和卧式转子的平衡有何差别?,答:,动平衡跟转子是否是立式或者卧式无关,平衡的方法和原理是完全一样的。,3、问:立式转子的平衡和卧式转子的平衡有何差别?,19,4、,问:,动平衡时能够非常理想的将一倍频值降低为零吗?使得设备完全平衡?,答:,不可能将一倍频值降为零,设备不可能完全平衡。,4、问:动平衡时能够非常理想的将一倍频值降低为零吗?使得设备,20,六、案例,例1、热电厂甲侧引风机 现场动平衡校验。,说明:现场动平衡校验前,该机组振动值较大的为3#测点水平方向,振值为63m,校验后该测点振值为8.65m。配重部位为风机轮毂,测试部位为3#测点水平方向。,六、案例例1、热电厂甲侧引风机 现场动平衡校验。,21,校验过程及结果,校验过程及结果,22,例2,克拉玛依石化公司2#发电机组现场动平衡校验。,例2 克拉玛依石化公司2#发电机组现场动平衡,23,说明:,该机组振动值较大的为4#测点水平方向,校验前振值为26.9m,校验后该测点振值为9.4m,满足控制指标。,配重部位为发电机配重槽内,测试部位为4#测点水平方向。,说明:该机组振动值较大的为4#测点水平方向,校验前振值为26,24,现场动平衡校验过程及结果,校验前,校验过程,校验后,振动值,(,m,),第一次配重,第二次配重,残余不平衡量,振动值,(,m,),位置,(),质量 (g),位置,(),质量 (g),位置,(),质量 (g),26.9,220,250,250,100,214,10,9.4,现场动平衡校验过程及结果校验前校验过程校验后第一次配重 第,25,例3,热电厂1#炉乙侧排粉机现场动平衡校验。,说明:现场动平衡校验前,该机组振动值较大的为2#测点水平方向,振值为124m,校验后该测点振值为44.7m,振值符合控制范围。,例3热电厂1#炉乙侧排粉机现场动平衡校验。,26,现场动平衡校验过程及结果,现场动平衡校验过程及结果,27,例4,热电厂2#炉 排烟风机现场动平衡校验。,说明:现场动平衡校验前,该机组振动值较大的为2#测点水平方向,振值为202m,校验后该测点振值为38.9m,振值符合控制范围。配重部位为风机轮毂,测试部位为2#测点水平方向,例4热电厂2#炉 排烟风机现场动平衡校验。,28,现场动平衡校验过程及结果,现场动平衡校验过程及结果,29,例5,八钢炼铁分公司维修中心球团除尘引风机组现场动平衡校验。,例5 八钢炼铁分公司维修中心球团除尘引风机组现场动平衡,30,说明:,现场动平衡校验前,该机组振动值较大的为4#测点水平方向,振值为341m,经现场动平衡校验并带负荷运行后,4测点水平方向振值为12m,振值处于控制范围内。配重部位为风机轮毂,测试部位为4#测点水平方向。,说明:现场动平衡校验前,该机组振动值较大的为4#测点水,31,现场动平衡校验过程及结果,现场动平衡校验过程及结果,32,结束语,本讲义内容存在很多不足和错误,恳请大家批评指正。,谢谢大家!,结束语,33,
展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 办公文档 > PPT模板库


copyright@ 2023-2025  zhuangpeitu.com 装配图网版权所有   联系电话:18123376007

备案号:ICP2024067431-1 川公网安备51140202000466号


本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知装配图网,我们立即给予删除!