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单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,工程概况,浙江国华浙能发电有限公司,消防知识培训,浙江国华浙能发电有限公司消防知识培训,厂用电受电前质量监督预检查报告,浙江国华浙能发电有限公司,厂用电受电前质量监督预检查报告浙江国华浙能发电有限公司,一、工程简况,二、工程概况,四、,受电前必须完成的整改项目,五、,尚应完成的整改项目及建议,三、综合评价,六、结论,一、工程简况 二、工程概况,一、工程简况,浙江国华宁海发电厂工程,2,号机组厂用电受电前的质量监督预检工作,根据现场各施工、调试单位的申请,质监联络组组织工程部、发电部、设备部、安健环部相关电气、热工、消防专业人员,29,名组成监检组,(,名单附后,),,于,2005,年,07,月,11,日至,2005,年,07,月,12,日,按,厂用电受电前质量监督预检查典型大纲,的要求进行了质量监督检查,监检采用听取汇报、查阅资料、座谈评议、现场查看和抽查实测等方式进行,现将监督检查结果报告如下。,一、工程简况 浙江国华宁海发电厂工程 2号机组厂用电受,二、工程概况,工程规模,4600MW,承建方式,招投标、主标分,A,、,B,标承建。,主要单位,建设单位,浙江国华浙能发电有限公司,监理单位,上海监理、江电监理、上海中监电气监检有限公司,设计单位,浙江省电力设计院,土建单位,天津电力建设公司、浙江省火电建设公司,安装单位,天津电力建设公司、浙江省火电建设公司,调试单位,杭州意能电力技术有限公司、上海电力建设启动调整试验所,生产单位,浙江国华宁海发电厂,二、工程概况 工程规模4600MW承建方式招投标、主标分,主要设备,型 号,制 造 厂 家,出 厂 日 期,启动备用变压器,SZ-38MVA/500kV,重庆,ABB,变压器有限公司,2005,年,1,月,断路器,GSR,500R2B,河南平高东芝高压开关有限公司,2005,年,隔离开关,DLP,500RC,河南平高东芝高压开关有限公司,2005,年,移开式金属封闭开关柜,JSE,12,厦门,ABB,开关有限公司,2004,年,12,月,主要设备 型 号 制 造 厂 家 出 厂 日 期 启动备,主,要,形,象,进,度,2004.11.10,500KVGIS,土建交安装;,2005.05.08,500KVGIS,安装基本完成;,2005.05.10,500KVGIS,单体调试完成;,2005.06.16,500KVGIS,耐压试验完成。,2005.03.09,500KV,电缆敷设完成;,2005.04.22,500KV,电缆耐压完成。,2005.05.18,启动,/,备用变压器安装试验完成。,2005.01.31,6KV,配电装置安装完成。,2005.04.15,DCS,机柜受电;,2005.04.15,DCS,系统复原试验完成。,主2004.11.10500KVGIS土建交安装;,三,、综合评定,受监的施工、调试和监理单位均建立了质量管理体系,并取得了认证证书,主标段单位还通过了质量、职业健康安全和环境三个管理体系的认证,质量管理体系运行基本正常,安装试验质量基本处于受控状态。,施工组织设计、调试方案、施工方案、作业指导书、质量检验计划和监理实施细则等施工策划文件齐全,监理单位按照国华公司的相关文件规定实施了旁站,形成了旁站记录。相关验收规范得到了较好实施,强制性条文已执行;施工技术和调试记录基本规范、齐全,验收签证手续完整;建立了的施工调试监视和测量装置台帐,计量器具合格有效,。,三、综合评定 受监的施工、调试和监理单位均建立了质量管,受电范围内的安装调试项目完成情况已不影响厂用电受电,但检查中也发现受电范围工程项目尚存在尾工和质量缺陷;存在较多须整改完善的地方;安全消防设备有待进一步加强和完善。,受电范围内的安装调试项目完成情况已不影响厂用电受电,,(一)启备变、集控楼、封闭母线、通讯楼、中低压配电装置等:,1.,备变封母软连接(,6kV,室内)有三个已撕裂,且封母工作未完成;,2.,受电范围内部分高低压配电柜中继电器未校验。,3.6kV,断路器,80%,电压下传动试验未做;,4.,通信机房配电系统,380V,进线电缆未与通信电缆有效隔离,即为混敷,正式接入前须改正;,5.,四机一控室需整理清洁,并要求,7,月,15,日前恢复一台可投入运行,作为倒送电的操作员站。,四、受电前必须完成的整改项目,(一)启备变、集控楼、封闭母线、通讯楼、中低压配电装置等:,(二),500KVGIS,及继电器楼,1.GIS,蓄电池引出线电缆鼻子孔与连接螺栓不配套,应加装大垫圈,电缆鼻子导电面应涂导电膏;,2.GIS,汇控柜内部接地母排与地网没有接地引线;,3.,部分密度继电器电磁阀电缆接头松动;,4.5001,汇控柜,T14,短接线不合格(一个端子上压接不同线径的线),其他短接线也有类似不合格;,5.SF6,断路器机构门无接地线;,6.,强宁,5423,线路保护,I,柜中有一直流电源电缆接至,ERTU,柜交流回路,有错误,需查清;(天津电建、浙调),(二)500KVGIS及继电器楼,7.P122,短引线保护面板,Trip,指示灯不亮,未定义需重新下定值。,8.5013,非全相掉牌不动,9.5031,非全相信号继电器接点接触不好,,NCS,接受不到信号;,10.,开关保护继电器线圈电阻未测;,11.P442,电压测量无相角;,12.,重合闸与三相位置不一致逻辑配合没有记录;,13.P921,电压测量无相位角度记录;,14.BCJ,继电器动作值应大于,50%,,需重新校核;,7.P122短引线保护面板Trip指示灯不亮,未定义需重新下,(三)单体调试部分,NCS,动态数据刷新时间为,8s,左右,不能满足调度要求;,(四)安全消防方面,1.,各重点防火部位烟气、温度探测器应能够投运,无法投运应有完整的,经审批的临时措施。,2.,烟络尽气体灭火系统应达到手动能使用。,3.,定州路到继电器室无消防车通道。,(三)单体调试部分,(五)现场部门,1.,备变外壳局部生锈,未补漆;,2.,备变基础预埋铁表面未刷防锈漆,锈斑较多;,3.,备变低压侧封母内避雷器封盖面漆为黑色,应刷灰漆;,4.,有载调压压力释放微动开关固定不牢,其电缆保护套接头处没固定;,5.,事故保安段进线电缆外护套破裂;,(五)现场部门,6.,受电范围内部分高低压配电柜中电源开关未作标志,未挂电缆牌,柜门上应张贴接线图。,7.,穿过零序,CT,的电缆,其屏蔽线应按规范引接。,8.6kV,母线,PT,低电压继电器未作标识。,9.,高备变保护装置中电压切换把手未安装调试。,10.,充电机柜灰尘大,需要清扫;,11.UPS,馈线屏指示灯对应负荷没有标志牌;,12.6kV,电度表与,DCS,通讯工作未完成;,6.受电范围内部分高低压配电柜中电源开关未作标志,未挂电缆牌,(一)天津电力建设公司(土建、安装、单体调试),(,1,)现场部分,1.,备变端子箱出线线槽盖板未固定;,2.,备变低压侧接地电阻箱计数器位置不对应观察窗;,3.,高备变温控器应做标志;,4.,启备变端子箱内缺一个扣板;,5.,压力释放、瓦斯继电器应加防雨罩;,6.,启备变,CT,根部引出电缆没有电缆牌;,五、尚应完成的整改项目及建议:,(一)天津电力建设公司(土建、安装、单体调试)五、尚应完,7.,暖通,PC,室多处未封闭;,8.,暖通,PC,盘柜封堵未完善;,9.,暖通,PC,盘内灰尘较多;,10.6kV,开关未清扫干净,灰尘、杂物较多;,11.#12,公用,B,变压器连接的,6kV,电缆接线不规范;,12.,通信系统存在的问题:,1,)通信机房交直流馈电屏负荷开关标识不全;,2,)通信机房蓄电池室顶棚无出风口,室内照明装置应采用符合规范要求的装置;,7.暖通PC室多处未封闭;,3,)机房进线电缆槽架盖板污迹严重,需处理或更换;,4,)空调出水口和管道口须封堵,以防雨水倒灌;,5,)程控交换机一侧须加补静电地盖板,两侧机柜须帖临时标签进行标识;,6,)集控楼,6.4m,、,13.7m,通信分线盒内敷出线管为软管,未按设计要求采用镀锌钢管暗埋;,8,),SDH,至,ODF,尾纤须穿防火防小动物的软管;,9,)调度交换机屏柜、综配屏柜、音配屏柜、蓄电池屏柜接地线须更正或加装;,10,)蓄电池组至整流屏连接电缆无电缆标识牌。,3)机房进线电缆槽架盖板污迹严重,需处理或更换;,13.ECS,少,6KV,、,400V,报警画面。,14.,电子室、工程师室需整理清洁。,15.,操作员站、,ECS,机柜需清灰,电缆孔未封阻。,16.,目前,ECS,系统运行环境较恶劣,灰尘多,温度高。需加强巡检,采取相应的措施,使系统能在较适的环境下运行。,13.ECS少6KV、400V报警画面。,(,2,)试验部分,1.,备变低压侧封母避雷器无与厂家标准比较;,2.,残油报告中,C2H2,含量为,0.01ppm,,未说明原因;,3.6kV,过电压保护器试验数据未与厂家标准比较;,4.,真空断路器交接试验报告试验数据未与标准比较;,5.,试验报告中对于“,kV”,的写法不规范;,6.,测量启备变电流互感器和,6 kV,工作段电流互感器二次绕组及对地的绝缘电阻试验中,缺少相应电压等级的兆欧表;,(2)试验部分,7.,启备变和干式变绕组的直流电阻测试项目中,没有计算三相差值百分数;,8.6kV,电流互感器的变比测试项目过于简单,没有试验数据;,9.,启备变低压侧纯瓷套管的交接试验,实际试验为,23kV,,而报告中为,21kV,,与报告与试验电压不符;,10.6kV,过电压吸收器、真空开关和真空接触器的试验报告中没有列出厂家技术标准,不能进行比较;,11.,电力电缆交流耐压试验后没有测试绝缘电阻的数据;,12.,全厂一次接地电阻测试报告(,7,月,18,日供);,13.,备变绕组变形试验报告(,7,月,18,日供);,7.启备变和干式变绕组的直流电阻测试项目中,没有计算三相差值,14.,高备变保护调试报告中部分测试值未标明单位;,15.,单体调试报告中应写明定值,设备型号应写全(如,380V,开关柜、各类变压器等);,16.,保护装置通电检验的上电延时应有具体数值;,17.,缺以下资料:,1,)集控楼,13.7mSIS,及网络工程师室,NCS,站控层,OOASM15,OOASM20,盘柜安装工程报验单;,2,)通信机房、蓄电池安装工程报验单;,3,)通信机房蓄电池充放电记录;,14.高备变保护调试报告中部分测试值未标明单位;,18.,变送器出场检验报告及合格证;,19.,通信电缆敷设记录(绝缘测试记录、出厂合格证等);,20.NCS,站控层电缆敷设,(,交流电源电缆,),资料与设计规格不一致;,21.6KV,电能表校验应从,5%,开始(报告中从,10%,开始);,22.,调试报告没有体现新定值。,18.变送器出场检验报告及合格证;,(二)浙江省火电建设公司,(,1,)现场部分,1.GIS,出线避雷器基础过底;,2.GIS,出线侧楼梯旁有一不明接地引上线;,3.GIS500kV,电缆沟盖板变形较多;,4.500kV,电缆户外终端电缆沟缺一盖板;,5.500kV,电缆户外终端,B,相,SF6,密度继电器电缆穿入电缆沟处未穿电缆保护管;,6.,备变避雷器基础面漆非常不美观,应补漆;,(二)浙江省火电建设公司,7.GIS,室外电缆沟内杂物较多;,8.GIS,室内西侧门左下方一消防接线盒无盖子;,9.GIS,继电器室南门通道有一临时脚手架,应拆除;,10.GIS,断路器无相别标识;,11.GIS,汇控柜、保护屏内部有灰尘,清理工作还要继续;,12.GIS,汇控柜中时间继电器(,BC4,、,BC6,、,BC8,)的电容未作固定;,13.5032,汇控柜接线槽少一个扣板;,14.5033,汇控柜指示灯有个别有裂纹;,7.GIS室外电缆沟内杂物较多;,15.,电缆竖井边柜缺少油漆,电缆沟盖板不严密(,MCC,柜边);,16.GIS,设备
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