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单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2013-6-6,#,主题,导轨线冲切夹紧安全改善,改善前:,改善后:,现状叙述:,1.,导轨线点焊机生产时脚踏操作;,2.,脚踏作业存在安全隐患;,3.,易出现夹伤手指的危险。,成果说明:,1.,改善操作方法,由脚踏改为双手操作;,2.,气动夹紧,取代手扶作业;,3.,提高安全操作性。,改善案例,主题导轨线冲切夹紧安全改善改善前:改善后:现状叙述:成果说明,1,主题,YFC,外水复押冷却水过滤改善,改善前:,改善后:,现状叙述:,1.,原生产线没有过滤装置;,2.,冷却水质量较差,影响产品品质;,3.,管路易堵塞,故障较多。,成果说明:,1.,改善后水质清澈见底;,2.,有效地保证了产品冷却效果;,3.,并增加了漏水报警提示,有效控制漏水现象。,4.,可横向推广至其他线别,主题YFC外水复押冷却水过滤改善改善前:改善后:现状叙述:成,2,主题,560,行李架长度防呆检测改善,改善前:,改善后:,现状叙述:,改善前作业时没有防呆、长度不易控制,不良易流出。,成果说明:,1.,增加电子长度检测;,2.,有效控制不良流出;,3.,实现声、光、电报警提醒、及防呆。,改善案例,主题560行李架长度防呆检测改善改善前:改善后:现状叙述:成,3,主题,导轨线点焊机实现双手启动,改善前:,改善后:,现状叙述:,改善前为脚踏启动,作业不匹配时易出现,压伤手指安全事故。,成果说明:,改善为双手启动,消除压伤手指的危险,提高安全操作性。,改善案例,主题导轨线点焊机实现双手启动改善前:改善后:现状叙述:成果说,4,主题,YFC,外水切,PVC,角度设计缺陷整改,改善前:,改善后:,现状叙述:,1.,改善前产品冲切完毕后角度变差影响装车造成客户抱怨;,2.,冲切完毕后需要手工检修才可以交货。,成果说明:,1.,对冲切模具进行整改;,2.,角度偏差控制在合格范围内;,3.,提高效率降低不良;,4.,角度变换,突破技术难点,改善案例,主题YFC外水切PVC角度设计缺陷整改改善前:改善后:现状叙,5,主题,弯曲一线换模提高效率,改善前:,改善后:,现状叙述:,1.,原结构为垫块,变形严重,使用不便;,2.,安装调试困难,间隙晃动量较大;,3.,弯曲不稳定,易出现品质不良。,。,成果说明:,1.,改善为可旋转的压紧结构;,2.,实现快速定位,准确、可靠;,3.,减少调试时间。,无原图,主题弯曲一线换模提高效率改善前:改善后:现状叙述:成果说明:,6,主题,J44AC,水切冲模毛刺改善,改善前:,改善后:,现状叙述:,J44AC,冲模至移转以来,缺口冲切品质不良,经常出现毛刺,影响品质及生产达成,成果说明:,1.,冲切结构突破原有限制,简单操作方便,2.,提高品质,降低不良,提升效率,无原图,主题J44AC水切冲模毛刺改善改善前:改善后:现状叙述:成果,7,掘金专案名称:,项目,改善前,改善后,过程,改善前:因铁芯过重,引取机受力不均匀,有松有紧,导致产品有亮印,波浪,震痕。,掘金,价值,1.,改善前无此动力装置及光电控制,改善后有电机带动,光电控制转速,与引取机同步,是引取机牵引不受力,保持匀速。,光电开关,掘金专案名称:项目改善前改善后过程改善前:因铁芯过重,引取机,8,品质改善案例,改善前,改善后,问题点:,930L,车顶饰条前端部冲切变形,影响注塑,(,造成端部凹坑,),效果:,1.,将铁芯切端后再增加一道端部冲切,.,端部无变形,可与注塑头部表面相平,无凹坑。效果比较显著。,设计,:,李立元 提案,:,桑贤良 修配,:,李宗洋,产品中间部位凹坑,产品中间部位无变形, 品质改善案例 改善前 问题点,9,改善前,改善后,改善前问题点,改善后优点,1.,此夹头存有安全隐患,08,年已出现安全事故,.,隐,患,08,年,已,出现安全事故,2.,夹头为整体拆装困难,导致换模时间较长,.,已改善线别,1.,夹重新设计,安全改善,2.,夹头改善为分体,易换模具,.,只换取夹头内的小夹块即可,.,此方法应用于,615L,车顶、,PLAND,前风档、,C301L,车顶饰条,3,、,LMC,弯曲线夹头存有安全隐患,4,、,FDC,门框线,改善案例1夹头的平安/快速更换改善,改善后夹头,此位置存有平安隐患,改善后夹头,改善后夹头,改善前改善后改善前问题点改善后优点1.此夹头存有安全隐患,0,10,Diagram,Add Your Text,改善案例复押三线启动设备集中控制,改善前,改善后,无图片,改善前问题点,改善后优点,1.,生产开机时需要两人进行;,2.,开机时操作人员需要前后跑动进行操作;,3.,存在安全隐患,且效率较低。,1.,增加集中控制功能,2.,成型机,.,高周波,.,引取机三台主动力设备具备,远程,无需前后跑动开机,3.,人员紧缺时可实现一人开机,一键停机,3.,减少开机报废,DiagramAdd Your Text改善案例复押三线,11,Diagram,Add Your Text,改善案例注塑半自动上料,改善前,改善后,改善前问题点,改善后优点,1.,人工上料,效率低下;,2.,等高作业安全隐患;,3.,粒料与空气尘土结合,不能保证品质。,1,.,自动烘料、加料,2,台注塑机可自动进行切换;,2,.,减少上料时间,提高效率;,3,.,消除等高安全隐患;,4.,较少粒料与空气尘土接触,提高品质。,DiagramAdd Your Text改善案例注塑半自,12,Diagram,Add Your Text,改善案例平安改善,改善前,改善后,改善前问题点,改善后优点,生产时开启安全防护门,没有提示,存在安全隐患,易发生危险,1.,在每扇门安装感应限位;,2.,当安全门开启时报警器会发出蜂鸣声提示,及闪烁;,3.,及时有效的进行提升,调高安全操作性。,关闭时,开启时,DiagramAdd Your Text改善案例平安改善,13,Diagram,Add Your Text,改善案例复押二线防尘,改善前,改善后,改善前问题点,改善后优点,无防尘设施,生产中空气中灰尘掉落到钢带中导致产品表面鼓包、粒点等品质不良,快速换模架制作,1.,设计防尘罩,将空气中的杂物隔绝在外界,不会掉落到设备及产品表面,降低鼓包粒点等不良现象,DiagramAdd Your Text改善案例复押二线,14,Diagram,Add Your Text,改善案例纯押线引取机平安改善,改善前,改善后,改善前问题点,改善后优点,引取机安全防护效果不佳,透明效果不好,不易观看产品状态,且变频器裸露在外,粉尘污染易损坏。,改善后:,1.,整体规整,整齐;,2.,保护安全同时具有防尘作用;,3.,透明效果较好。,DiagramAdd Your Text改善案例纯押线引,15,Diagram,Add Your Text,改善案例配胶室改善,改善前,改善后,改善前问题点,改善后优点,原来的这个配胶室不是密闭空间,没有排风等设备,不利于胶水的存放与使用;,而且配胶室周围有很浓的味道,不利于员工身体健康;,改善后:,1.,整体规整,整齐;,2.,保护安全同时具有防尘作用;,3.,房间密闭,有利于胶水存放。,DiagramAdd Your Text改善案例配胶室改,16,Diagram,Add Your Text,改善案例-YFC踏板装扣组立机性能改善),改善前,改善后,改善前问题点,改善后优点,组立机对蓝色卡扣不识别,导致无法生产。如外协进行加工,此设备报废,并且需花费高额费用。,经过反复试验,调试设备角度,使其对蓝色卡扣识别。现在能正常使用。,DiagramAdd Your Text改善案例-YFC踏,17,Diagram,Add Your Text,改善案例涂装线自动清洁器制作安装,改善前,改善后,无,改善前问题点,改善后优点,涂装线传送带现在无清洗工具,现在清洁工作是作业员用湿布进行擦拭。,改善后:,制作自动清洗装置,自主安装,能够降低人工工作强度。,DiagramAdd Your Text改善案例涂装线自,18,Diagram,Add Your Text,改善案例供漆系统输漆管改善,改善前,改善后,无,改善前问题点,改善后优点,输漆管的末端与不锈钢桶有,9,公分的距离,每次喷漆完毕后,会剩余,3.5KG,的涂料无法吸出。,改善后:,将此不锈钢管加长,7,厘米,能够将此前剩余的,3.5KG,的涂料吸出进行利用。提高了涂料的利用率,并且能够节省清洗水的用量。,DiagramAdd Your Text改善案例供漆系统,19,Diagram,Add Your Text,改善案例关于178A轮圈盖注塑模顶针油槽改善,改善前,改善后,改善前问题点,改善后优点,1,、由于顶针来回滑动,顶针容易拉伤,弯曲卡死等维修问题。,2,、由于顶针板来回滑动,设备无法检测到顶针板是否顶出或者归位。容易造成动模型腔内表面碰伤,顶针顶弯等维修问题。,改善后:,1,、在顶针上边边缘底部,5-10mm,开存油槽;,2,、在顶针板上安装行程开关。于设备连接以检测顶针板是否归位。,DiagramAdd Your Text改善案例关于17,20,Diagram,Add Your Text,改善案例YFC脚踏板顶针孔位改善 ,改善前,改善后,无,改善前问题点,改善后优点,前门脚踏板和后门脚踏板模具,顶针孔位置不一致,在换模时需每次更换机器顶针,增加了换模时间。,改善后:,后门脚踏板模具,使顶针孔与前踏模具顶针孔位置一致,在换模时,不再需要更换机器顶杆,减少了上没时间。,增加顶针孔后模具的换装无需跟换顶杆,实现了快速换装,降低了等候时间。,DiagramAdd Your Text改善案例YFC脚,21,Diagram,Add Your Text,改善案例517门锁治具安装感应器,改善前,改善后,无,改善前问题点,改善后优点,在生产过程中,安装门锁时容易漏打螺丝,影响品质。,改善后:,在治具上有两个打螺丝的处点,安装上感应器;改善后工件能准确定位,快速加工,减少废品产生,提高了生产效率;,DiagramAdd Your Text改善案例517门,22,Diagram,Add Your Text,改善案例半自动摇臂铣床,加工循环水泵 ,改善前,改善后,无,改善前问题点,改善后优点,因机床无水泵,加工过程中刀件易损坏,严重影响刀具寿命,及加工效率,使刀具寿命缩短,百分之六十左右,大约每班会浪费刀具两到三支。每支约,30-50,元。,在机床上安装循环水泵,安装冷却水管,对刀具进行冷却;,机器设计过程中存在一定缺陷,需要额外,加装冷却水泵,我公司员工对此给予设计和安装道具,使正常损耗下降,降低了生产成本同时也减少了更换刀具的时间浪费。保证了生产的持续进行;,节省成本,=23022=1320,元月;,DiagramAdd Your Text改善案例半自动摇,23,Diagram,Add Your Text,改善案例关于YFC前门脚踏板生产日期改善,改善前,改善后,无,改善前问题点,改善后优点,生产日期无法确定到日,黑灰色产品无法表示,由生产作业员手写,容易出现误差,造成不良。,改善后:,在模具上安装日期章来确定生产日期,把生产批次限制在一日一批次,在模具上安装箭头,黑色用,RY,来表示,灰色用,HZ,表示。改善完成后,生产批次可以限制在一日一批次,现在黑灰色产品能够明确表示出来。,。,DiagramAdd Your Text改善案例关于YF,24,Diagram,Add Your Text,改善案例 YFC贴膜治具改善,改善前,改善后,无,改善前问题点,改善后优点,人工贴模时模易贴乱,而且贴出的模不整齐,又浪费工时。,改善后:,为贴膜工序制作贴模治具,使贴模方便、快捷。使模有固定位置,把它固定在合适的位置和高度;该改善实施后,有效的提高了贴膜的速度,有效的解决了贴膜易贴乱的状况,而且节省了工时;,DiagramAdd Your Text改善案例 YFC,25,Diagram,Add Your Text,改善案例能源室储气罐、冷冻式枯燥机排水自动化,改善前,改善后,无,改善前问题点,改善后优点,由于空气湿度较大,空气机系统设备运时形成水份过多,在过滤器中及储气罐内积储,平均两至三小时放水一次也难保证空气水分滤净,从而保证不了涂装喷漆用气。,改善后:,从节省人员及劳动强度方面考虑,保证了涂装喷漆用气质量,棉的造成喷漆质量缺陷。,DiagramAdd Your Text改善案例能源室储,26,Diagram,Add Your Text,改善案例压力泵漆管改善,改善前,改善后,无,改善前问题点,改善后优点,1,、换漆需要两个人,,2,人,*15,分钟,*4,次,=120,分钟;,2,、耗电、耗水量大;,3,、烤炉空置太多;,将泵,A,的漆管,A1,剪断,两端连接上三接插头,将泵,B,的漆管,B1,连接到三接插头上,当,A,没有漆时关掉漆管阀门,A1,,打开,B,泵阀门,B1,,泵,A2,的控制人员去换漆,当,B,泵无漆时,关掉阀门,B1,,打开,A,泵漆管阀门,A1,,,B,泵,B2,漆管,控制人员去换漆,日可节约,60,分钟。,DiagramAdd Your Text改善案例压力泵漆,27,Diagram,Add Your Text,改善案例 YFC组立机效率提升,改善前,改善后,无,无,改善前问题点,改善后优点,YFC,脚踏板月订单,10000,套,现双班四人生产每天,360,套,月生产能力只能达到,8000,套,无法满足交付需求,为满足交付需求,需要增加手工线进行生产,手工线每班,3,人,人员工时浪费较大;,方案:修改设备程序,删除程序多余步骤,减少不必要的等待时间,增加停止时的缓冲,减小设备震动,使设备动作更加柔和,由原来的,40,秒,/,件提升到,31.5,秒,/,件,整体提升效率,21.25%,,提升后月生产能力可达,10000,多套,满足交付要求,并去掉手动安装线;改善后能源节省:两台设备总功率为,3,千瓦,每年可节省电费,5000,多元;,改善后人工节省:按每年,12,万套计算,可节省工时,3400,小时,节省,80000,多元;,DiagramAdd Your Text改善案例 YFC,28,Diagram,Add Your Text,改善案例喷涂治具旋转台改善,改善前,改善后,无,无,改善前问题点,改善后优点,1.,喷涂后的产品粒点不良率高,,1200,件,/,天,不良产品为,160,件,/,天,不良率为,13.3%,。,2.,治具附着油漆粉尘,不易清除,造成产品表面返尘,形成粒点。,1.,改变喷涂治具旋转台的结构,不用托盘,节省每月,2,万元的情况费用。,2.,将支撑零件结构部门做成与零件相仿的形状,无喷涂反射面积,提高产品合格率。,3.,喷涂治具每台制作费用:,400,元,共计,1200,元,当月效益,19900,元,/,月,每年效益,238800,元。,DiagramAdd Your Text改善案例喷涂治具,29,我们的期望需求,工装方面:,1.弯曲模锯切类在后期开发时考虑平安及防尘,目前所有车顶类弯曲锯切,铁屑四处飞扬,给环境及设备造成很大的污染,5S清理困难;,2.水切类产品受断面变化的影响入模困难,适应变化范围较小,效率低下;,3.水切类产品缺口、LIP边、骨架导向精度缺乏、冲切尺寸不稳定,调整困,难;,4.亮面产品定位点分布不合理,经常出现顶伤、凹凸等品质不良;亮面水,切冲切时产品入模导向为切刀,在切断时产品会有上下活动导致端部顶,伤、凹凸。,5.水切类冲切模具,冲切工序间无防呆、防错、防漏工序等互检功能,经,常性出现漏工序等不良流出;,6.弯曲模具类游离胶生产中单个安装,作业平安性缺乏、效率低下、定位,不准,希望消除此类操作,能够做到产品直接放上去就可以启动,无需,手扶;,7.导轨类点焊治具,配件定位不准,需要手扶,存在严重的平安隐患。,我们的期望需求工装方面:,30,
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