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单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,*,一,.,小组概况,磁芯厂是生产彩偏磁芯的主要分厂,成型工序是生产彩偏磁芯的关键工序,彩偏磁芯的模具是生产磁芯的不可缺少的工装之一,对磁芯的质量起决定性作用。模具费用的高低直接影响磁芯的生产成本。尤其是在彩偏磁芯市场大幅减少而,PV4837,系列型磁芯的需求是我们每月主要生产任务的情况下,模具费用的控制尤为重要。因此我们成型,QC,小组把降低,PV4837,系列型磁芯模具费用作为我们今年的课题。,成员由成型技术员和成型模具钳工组成。具体情况如表,1,小组名称,磁芯厂成型班班,QC,小组,小组类型,攻关型,注册时间,2010,年一月,活动时间,2010.01,月,10,月,课题名称,运用,QC,方法,提高,PV4837,系列型偏转磁芯模具使用寿命,序号,姓名,性别,文化程度,职务或职称,组内分工,1,雷红涛,男,高中,班 长,组 长,2,辛振平,男,高中,高级技师,组 长,3,张卫卫,男,高中,技师,组员,4,罗贵平,男,高中,模具钳工,组员,5,王宏刚,男,高中,模具钳工,组员,6,强永利,男,高中,模具钳工,组员,7,胡小刚,男,高中,模具钳工,组员,8,李晓鹏,男,大专,工程师,技术监督,选题理由,1.,控制成本,节能降耗是我们分厂永远不变的主题。,2.,分厂目标成本考核指标的不断完善及细化,使得成型模具费用的要求降低,以保证考核指标的完成。,3.,近来,PV4837,系列磁芯产量大,使得模具费用增高,分厂为了创造更大的利润,必须降低各种材料的费用。,三,.,现状调查,我们小组对,2009,年,9-11,月份的,PV4837,系列模具费用情况进行了统计,具体情况如表,2,:,表,2,:,2009,年,9-11,月份,PV4837,系列模具使用情况,月份,每月模具总费用(元),每月毛坯数量(只),每件毛坯模具费用(元),9,31574.54,481815,0.066,10,39699.10,602172,0.066,11,27572.79,372262,0.074,平均,32948.81,485416,0.0667,从统计表中可以看出,09年9-11月份每只PV4837系列产品所投的模具费用平均为0.0667元,按每个月平均48万产量计算,光模具费用一项,就占3.2万元之多,因此,降低模具费用,严控成本,能为分厂带来可观的经济效益。,四,.,目标值确定及可行性分析,4.1,确定目标值:,我们召开,QC,小组成员会议,并确定活动目标,具体如表,3,所示:,表,3 PV4837,系列模具费用现状及目标值,项目,每只毛坯模具费用,状态,0.066-0.074,(元)之间,目标,0.055,(元)以下,4.2,目标的可行性分析,磁芯厂有十几年生产彩偏磁芯经验,又有一批业务素质高,经验丰富的模具钳工,已经多次解决了生产中出现的疑难问题,所以达到目标是有把握的。,考核指标的日趋完善,考核力度的加大和,6S,精益管理的推行以及职工成本意识的不断提高。,分厂领导对成本控制非常重视,明确要求成型工序必须降低模具费用,在领导的高度重视和大力支持下,小组成员有信心达到目标。,经调查,09,年,12,月份的每只,PV4837,系列产品模具费用只有,0,054,元,所以将每只,PV4837,系列产品的模具费用降到,0.055,元以下是完全可以做到的。,五,.,原因分析,5,1,小组成员搜集了多方面的数据,同时召开了原因分析会,并绘制了因果图。(见下图,1,),粉尘大,环,法,料,颗粒料质量差,颗粒料 流动性差,模具质量差,模具厂家少,模具配合异常,模具定期保养不到位,(抛光,防锈),PV,4837,系,列,模,具,费,用,高,操作技能差,责任心不强,压机状态不稳定,模具间隙超差,压机老化,模具装配不当,人,机,5.2,主因确认,经过我们,QC,小组的讨论和实践论证,找出原因,我们对因果图中的各因素逐条进行分析确认。,1,:操作技能差,分厂这几年也没有新增员工,现有的操作工在本岗位年限最少的也都干了三年多,再者经常在业务上培训实践,因此不存在操作技能差的问题。,结论:非主因,2,:责任心不强,操作人员对压机状态不了解,经常在压机非正常状态,连续压制,使得模具寿命大大降低。,交接班时,没有认真检查,模具,模架等,对模具自然磨损和其他因素造成的损伤,没做到明确区分。,结论:主因,3,:压机维修保养不到位,分厂给电钳制定了考核办法,要求对各个压机进行巡回检查,发现问题及时维修;对每台压机建立维修档案,对压机软故障要彻底查清,绝不带病作业。因此很少造成压坏模具的事情。,结论:非主因,4,:模具装配不当,模具钳工都是经过专人手把手带出来的,在装配模具时都很娴熟,不会造成装配不当;每套模具在使用前,都先要计算间隙配合情况,不合适的要进行微处理,因此不会造成装配不当。,结论:非主因,5;,颗粒料料流动性差,颗粒料的颗粒分布、流动性差都会造成模具在压制时出现模具塞料,压制产品压力大时,容易造成模具拉伤,但制料目前由质量部监督各个参数,对工艺参数不合格的料不予发放。从而得到了保障。,结论:非主因,6,:模具质量差,由于模具厂家少,没有竞争压力,模具材质以及做工上存在问题,导致模具使用时间短。并且同一问题反复出现。,结论:,是主因,7,:模具组合不合理,模具由于磨损,不同部件损伤程度不同,不能组装成套模具(拼凑而成)使用中,模具间磨损快,易塞料,从而造成外下开裂。,结论:是主因,8,环境问题,粉尘大,是主要问题,但随着分厂推行,6S,精益管理,我们成型一班成为我公司的,6S,样板区,环境得到根本改善。,结论:非主因,经过逐条调查、分析、讨论,我们确认造成,PV4837,系列产品模具费用高的主要原因是:,1.,)责任心不强,2.,)模具质量差,3.,)模具组合不合理,5.3,制定对策,针对以上主因,我们,QC,小组成员再次进行讨论,开动脑筋,各抒己见,制定了以下对策并绘制了对策表。(见下表),项目,主因,现状,对策,负责人,完成日期,模,具,费,用,高,模具组合不合理,由于模具磨损不同步,拼凑成套使用,模具装配前,进行加工处理,使之正常使用,辛振平,2010.10,责任心不强,考核制度不到位,对成型工进行了质量意识,6S,知识的培训,规范操作程序;,制订了严格的考核办法和模具管理制度,雷红涛,张卫卫,2010.10,模具质量差,模具厂家少,无,竞争;,模具材质差,使用寿命短;,模具无质保,开发新的模具供应商,要求模具商提供才治好的强化模具;,对模具修旧利废,辛振平,张卫卫,2010.10,5.4,对策实施:根据以上对策表,实施情况如下:,实施一:责任心不强,1.2010,年,06,-07,月,对成型工进行工艺和,6S,知识的培训,使职工掌握了本工序的工艺原理及操作规程,并且系统了解了,6S,精益管理知识,提高了职工的质量意识,增强了职工的责任心;,2.,分厂制订了新的考核办法,将模具的费用纳入成型考核之中。,3.,要求模钳相互学习交流提高装配技术。,4.,交接班对模具检查,并有书面确认,责任明确。,实施二:模具质量差,1.,不断开发新的模具供应商,采购模具货比三家,选用性价比高的厂家的模具;,我们目前使用的模具为:四川广元模具厂和宝鸡模具厂,以及我公司模具公司生产的模具。,2.,要求厂家提供材质好的强化模具、电镀模具,延长模具的使用寿命;,经过我们使用和对比,:,宝鸡模具厂生产的模具质量高,耐用,但费用比广元高,广元模具厂生产的模具,从质量,价格均达到要求。,3.,对卸下的旧模具在保证技术参数合格的情况下,进行返修(如换镶件、电镀、下落等)再利用。,返修的模具再利用之前,经过模钳班长,主管技术员进行最后确认,方可使用。,4,及时给模具商反馈模具使用情况,对模具缺陷进行改进。,对个别模具,由于质量原因造成的使用问题,及时通知采购人员反馈给相关厂家进行协商改进。对反复出现问题的模具,去该厂家进行技术鉴定。要求其定期回访。,。,实施三:模具组合不合理,针对不同厂家的模具配合前,进行模具间隙测绘,尤其是五件式凹模与外下凸模之间的配合。装配前能更好的掌握配套后模具的状态,及时处理,并使用。经过试验我们确立了目前合理的模具组合:五件式组合凹模用硬质合金模具(宝鸡或广元),上模、外下凸模、下模用广元强化处理的、型芯用工具公司的。四件式组合凹模用广元强化的,下模用广元强化的或工具公司宝鸡电镀的,型芯用工具公司的。,六,.,效果验证,经过以上各项措施实施后,模具费用大幅下降,效果很明显,现将活动期间模具费用和压制毛坯的请况统计如下,并绘制了柱状对比图,2010,年,1-9,月份生产,PV4837,毛坯数及模具费用统计表,月,份,每 月,毛 坯(只),每件毛坯产生模具费用(元),每月模具,总费用(元),1,484862,0.0528,25587.35,2,404400,0.0515,20818.10,3,497000,0.0533,26502.47,4,595000,0.0417,24825.52,5,446310,0.0567,25305.76,6,415000,0.0504,20936.08,7,402600,0.0503,20244.04,8,590047,0.0499,29472.96,9,383200,0.0483,18513.79,平均,467885,0.0505,23628.25,从以上图表中可以看出,,,通过几个月的,QC,活动,,使,PV4837,系列模具费用由原来的每只毛坯,0.0667,元降低到现在的每只毛坯投入,0.0505,元,达到了预期目标。,七 效益,7.1,经济效益,本次活动前每件毛坯投入模具费用,0.0667,元,通过活动使每件毛坯所投入的模具费用下降到,0.0505,元,下降了,0.0162,元,,2010,年,1-9,月份共生产,PV4837,系列磁芯,4210965,只,所节约的模具费用我们做一下计算:,1-9,月份产量,4210965,只,节约:,0.0162,(元),X 4210965,(只),=68217.6,(元),通过这次小组活动,为分厂创造直接经济效益,68217.6,元。,7.2,社会效益,通过本次小组活动,进一步同日高了,QC,成员成本意识,认识到了成本在生产中的重要性。同时激发了,QC,成员的积极性和创造型,提高了集体攻关的能力。,八巩固措施,本次,QC,小组活动历时,10,个月,取得了良好的活动效果,也总结了一些经验,制定了以下有效的巩固措施:,8.1,定期对成型工进行业务培训,加强质量教育,鼓励职工参加,QC,活动,提高全员成本意识。,8.2,进一步做好模具的采购管理保养维修,及时与模具制造商以及产品用户沟通改进模具的缺陷,延长模具的使用寿命,8.3,将合理的模具组合形成装配制度,先由模钳班长负责装配前的测量、修配、检查;然后经主管技术员测量确认,再由当班模钳负责装配、调整、检查并做好记录。,九、回顾与打算:,通过本次,QC,活动,有效的降低了,PV4837,系列产品的模具费用,达到了预期目标。目前彩偏市场面临巨大的考验,成本的控制是我们继续努力的方向。,在今后我们将把此次成果发扬光大,为分厂生产成本地控制多做贡献。近期由于种种原因,成型毛坯的损失率有所上升,我们,QC,小组在新的一年里将把降低成型毛坯损失率作为我们的课题。,谢谢,
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