精冲模具防压双料问题分析

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单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2012-1-5,#,模具防压双料装置使用情况分析,结论:,1.,NCS,止动爪模具未装防压双料装置。,2.,现有的安装防压双料装置的有效性值得,怀疑。,3.,换模时,该装置拆除安装困难。,4.,车间对该装置的使用情况没有及时反馈。,一、有效性分析,1,、现场存放,53,套模具,其中,17,套增加了防压双料装置,2,、设计原理如下图所示。,理论上顶杆的有效行程为,1.0,左右,初步分析设计时未与行程开关的触发行程匹配。,防压双料装置,端部触动行程开关,3,、有效性验证:,A.,在,17,套中选取,2,套做验证,其中一套刻号为,JC015,、经过验证发现该模具上的防压双料装置无法正常使用,手工把模具卸料芯顶到极限位置,工作顶杆几乎没有活动行程)。,初始状态,极限状态,B.,另一套模具的防压双料装置采取同样的方式验证,发现该套装置有行程,初始状态为,2.4,,极限状态,为,3.5,,可得其活动行程为,1.1,(经测量传感器的开,关行程最小为,1.0,),理论上该装置是可以用的。,初始状态,极限状态,开关,三、安装调整问题:,1,、防压双料装置的尺寸配合不良。感应器固定块与匹配的嵌块安装不方便,有的甚至装不上,或者装上拆卸时由于配合过紧容易造成感应器损坏(换模时必须从模具上拆掉开关,开关与设备配套,固定在设备上)。,感应器固定块,2,、不同模具的防错装置设计尺寸是相同的,导致如图所示的问题:工作顶杆过长,开关无法安装(也没有人负责处理,此模当时正在设备上生产)。,顶杆过长,综上所述,防压双料装置的安装与维护处于无人管控状态,前面提到的安装困难和损坏问题,模具维修也没有注意并及时处理,导致该装置的使用达不到理想的目的。,五、改进建议,1,、建议模具改善防压双料机构,使工作杆行程增加,满足感应器需要;,2,、建议为每一个模具增加单独的传感器,调整好尺寸,并加上外壳保护,安装快速接头,类似,USB,即插即用,省去操作工安装调试的时间;,
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