2011年3月美的现场改善成果发布会

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单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,2024/10/5,1,11,年,2,月份,7S,、,IE,、,TPM,、器具改善汇报会,家用空调国内事业部芜湖工厂,会议时间:,2011,年,3,月,10,日,会议地点,:,芜湖工厂一楼会议中心,会议组织:芜湖工厂工程部,2024/10/5,2,现场改善汇报,部装分厂,2024/10/5,3,2,月份现场改善重点计划总结,序号,分类,提案项目,提案班组,推广理由,实施,责任人,完成,时间,完成,情况,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,2024/10/5,4,3,月份现场改善重点计划,序号,分类,提案项目,提案班组,推广原因,实施,责任人,完成,时间,备注,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,2024/10/5,5,效率看板目视化,改善前,:,1,、配管无效率看板,两班组产出比对员工不知道;,2,、对配管产出缺少考核依据以及管控手段。,7S,改善前,改善后,改善后:,1,、,毛细管组件焊接、连接管组件生产的人均产出做到每日通报;员工一目了然看到自己的班组的产量;,2,、通过效率看板拉动配管的产出量,3,、依据产量目标,对效率高的班组进行通报奖励。,无相片,2024/10/5,6,关于胀管首检台的改善,改善前:,1,、现场无首检件,生产混乱,无健全的首检确认体系,品质得不到保证;,2,、作业现场混乱,不合格待修品及报废品现场大量堆积。,改善后:,1,、每台胀管机配备并定置安放首检台,每天由班组责任人和巡检对首检确认,巡检组长和工艺审核,建立健全的首检确认体系,及时调整设备,降低不合格品产生率。,2,、现场产品摆放整齐,有序,优化现场环境。,7S,改善后,改善前,2024/10/5,7,现场边板存放的改善,改善前:,1,、边板无定置存放处,边板混放,现场混乱;,2,、员工易用错边板,导致返修和报废,影响生产效率和品质,加大了生产成本。,改善后:,1,、用线棒制作工装架存放边板并标识清楚,摆放整齐,现场整齐美观。,2,、各个型号边板一目了然,节约员工查找时间,提高了生产效率,降低报废率和返修率,降低成本。,7S,改善前,改善后,每种型号的都进行集中摆放并标示。,2024/10/5,8,关于胀管机的改善,改善前:,1,、胀管机工作面小,一次只能安放一块冷凝器,效率低。,2,、设备功能低下,利用率低,造成慢性损失。,改善后:,1,、加大胀管机工作面,使其能同时放下两块冷凝器,每次胀管由,1,块变成,2,块,使效率提升近,50%,。,2,、设备性能得到提高。,IE,改善后,改善前,每次只能胀一块冷凝器。,每次胀两块冷凝器,效率提升近,50%,。,2024/10/5,9,关于胀管半成品摆放的改善,改善前:,1,、胀管时物料没有定点放置,且物料距离胀管机较远,员工取料,放料时间长,效率低。,2,、现场混乱,不整齐。,改善后:,1,、优化物料放置点,缩短取料、送料距离,每次胀管平均时间由,38,秒降到,32,秒,效率提升,18%,。,2,、物料定点放置,现场整齐美观。,IE,改善后,改善前,取料、放料距离近。,取料、放料距离远。,2024/10/5,10,关于自动焊插管工装的改善,改善前:,1,、待用半圆管在冷凝器管口下方,员工取片范围大,易疲劳;,2,、插管工序的辅助时间长,效率低。,改善后:,1,、改善半圆管盛放工装,使其在冷凝器管口处,缩小取片范围。,2,、平均每次插管时间由,0.80,秒降低到,0.75,秒,效率提升,6.7%,。,IE,改善前,改善后,插管工装在管口下方。,插管工装和管口在一个平面上。,2024/10/5,11,连接管分体生产线体改善,改善前:,1、分体,线体,液管、气,管,交错,生产,转产频繁,,造成液管或气管出现堆压现象,后工序出现等待浪费。,2,、两条线体占地面积大,,3,、开料铜管搬运及保温管周转距离较远,单工位耗时较长,搬运运作存在较大浪费。,改善后,:,1,、合并成一条,Y,型线,液管、气管同时生产,在盘管后组合,形成生产一个流,生产顺畅性提高、消除员工等待现象。,2,、减少了搬运距离,减少使用面积。,3,、合并后人均产出由,182,套,/,天提升到,238,套,/,天,人均效率提升了,30.7%,;,IE,改善后,改善前,开料机,接料架,接料架,接料架,开料机,接料架,上料架,开料机,上料架,开料机,开料机,上料架,接料架,接料架,接料架,盘 管 暂 放 区,保温管暂放区,铁笼,保温管暂放区,穿保温管,穿保温管,铁笼,铁笼,铁笼,铁笼,上封口塞,上封口塞,组合套袋,组合套袋,组合套袋,下线入库,扩口机,扩口机,扩口机,扩口机,盘管,大,小,小,大,大,小,2024/10/5,12,连接管盘管工装的改善,改善前:,1,、模具上部分盘气管,下部分盘液管,一次只能盘四个,效率低。,2,、盘气管要多盘一卷,员工的劳动强度大、效率低。,3,、液管与气管不一样大、外观一致性差。,改善后:,1,、气管、液管盘模统一且加大,一次盘五个,效率提高,25%,,,2,、气管比原来少盘一卷、减少员工的劳动强度、提高盘管的效率。,3,、液管、气管盘管后一样大,外观一致性得到提高。,IE,改善前,改善后,气管、液管使用同一模具,每次盘五个。,上面盘气管,下面盘液管,每次盘四个。,2024/10/5,13,分体过渡管和过滤器上口焊接优化,改善前,:,1,、过滤器上口一个焊接一个辅焊(一个工作台)、毛细管过渡管一个焊接一个辅焊(一个工作台)。,2,、两个工位,焊接后用周转车周转。,IE,改善前,改善后,改善后:,1,、将这两个工位合并到一个工作台进行焊接。,2,、减少了半成品零部件的周转距离。,3,、双班,4,条线共缩编了,4,人。,2024/10/5,14,端未缩口模的改善,改善前,:,1,、各种规格缩口模底座的孔径制作大小不一,造成制造的浪费。,2,、模具拆卸繁琐,影响生产效率。,改善后,:,1,、,各种规格缩口模底座的孔径制作统一了,减少制造底座的成本。,2,、提高套模通用性,使用率,提高生产效率,降低了成本。,IE,改善前,改善后,2024/10/5,15,物料摆放工装架的改善,只适合放两种物料。,适合两到三种物料摆放拿取,工装架设计人性化。,改善前,:,1,、当摆放三种物料时远端物料拿取不便,离工作台距离较远,且需半转身、增加员工的劳动强度。,2,、焊接员工出现等待时间现象,,改善前,:,1,、中间增加一物料架,左右两旁物料架可绕中间物料架任意旋转,旋转到适合人体物料拿取位置,减少动作浪费。,2,、提高焊接的生产效率。,改善前,改善后,IE,2024/10/5,16,降低自动焊传动链条故障率的改善,改善前:,1.,自动焊传动链板经常滑出轨道;,2.,停机时间增加,严重影响效率。,改善后:,1.,在链板两侧安装两块耐磨滑动挡板,有效阻止了链板滑出现象;,2.,减少了因链板滑出造成的效率低下问题。,TPM,改善前,改善后,2024/10/5,17,长,U,供油系统的改善,改善前:,1,、油路控制系统损坏,长,U,机供油量不能调整;,2,、铜管内部存有大量挥发油;,3,、两器烘干后,油份超标,不能满足工艺要求;,4,、造成二次烘干,影响品质和效率。,改善后:,1,、增加电磁阀和压力表,长,U,机供油量可根据压力表进行调整;,2,、两器烘干后,均能达到工艺要求;,3,、品质和效率得到提升。,TPM,改善前,改善后,增加电磁阀和压力表。,2024/10/5,18,汇报结束,谢谢大家!,
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