储罐事故案例课件

上传人:沈*** 文档编号:242850428 上传时间:2024-09-08 格式:PPT 页数:181 大小:12.88MB
返回 下载 相关 举报
储罐事故案例课件_第1页
第1页 / 共181页
储罐事故案例课件_第2页
第2页 / 共181页
储罐事故案例课件_第3页
第3页 / 共181页
点击查看更多>>
资源描述
*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,储罐典型事故,储罐典型事故,中国石油,中国石油,2015年7月16日,山东日照市岚山区石大科技有限公司厂区1000立方米液态烃球罐发生沸腾液体扩展蒸汽云爆炸,现场产生巨大蘑菇云,并持续燃烧。记者从日照市公安消防支队了解到,日照消防正在全力扑救。现场有四个油罐爆炸,周边方圆五公里居民全部撤离。,2015年7月16日,山东日照市岚山区石大科,一、缺陷,一、缺陷,一个弯头导致罐区的毁灭,一个弯头导致罐区的毁灭,“,1.07”,球罐闪爆事故,“1.07”球罐闪爆事故,2010,年,1,月,7,日,316#,罐区发生了一起火灾爆炸事故,事故共造成,6,人死亡、,1,人重伤、,5,人轻伤,未造成次生事故和环境污染。,2010年1月7日316#罐区发生了一起火灾爆炸事,316,罐区事故前全景,316罐区事故前全景,储罐事故案例课件,事故简要经过,1,月,7,日,17,:,10,左右,碳四车间当班外操王某去,316#,罐区现场巡检,发现裂解碳四罐(,R-202,)第一道出口阀弯头泄漏,立即返回操作室报告当班班长孙某。孙某通知合成橡胶厂调度,要求消防车到现场监护,孙某带领,4,人到现场处置。,王某听到现场第一声爆炸,随后又发生了第二次爆炸。,(,Q:如果是你,会怎样做?,),事故简要经过,泄漏物料沿铁路自备线及环形道路蔓延至石化厂丙烯腈装置焚烧炉区,遇到焚烧炉内明火后引起燃烧,外围火焰在迅速扩张后回烧至橡胶厂,316#,罐区,,8,秒钟后,达到爆炸极限范围的混合爆炸气在,316,球罐区附近发生空间闪爆。闪爆冲击波造成罐区部分罐底管线断裂,大量可燃物料泄漏燃烧。,(,V,)(Q:爆炸四要素?),泄漏物料沿铁路自备线及环形道路蔓延至石化厂丙烯腈,储罐事故案例课件,冲击波造成石油化工厂拔头油罐气相线断裂,部分铁路槽车移位。辐射热造成球罐区西侧丙烯丙烷罐和丙烯罐顶部液位计上法兰根处泄漏着火,并形成稳定燃烧,由于消防队及时予以冷却保护和隔离,丙烯丙烷罐区未发生着火爆炸。,冲击波造成石油化工厂拔头油罐气相线断裂,部分,1月9日下午14:10,现场地面明火全面扑灭。,1月9日下午14:10,现场地面明火全面扑,事故前照片,事故后照片,事故前照片事故后照片,直接原因:,316#,罐区,R202,底部,2,号出口管线第一道阀门后管线弯头突然失效,碳四物料大量泄漏,汽化后的物料沿铁路自备线及环形道路蔓延至距罐区北侧约,80,米处石油化工厂丙烯腈装置焚烧炉,遇到焚烧炉内明火后引起燃烧,随后在,316,球罐区附近引发空间闪爆,是事故发生的直接原因。,直接原因:,机械工业兰州石油钻采炼油化工设备质量检测所对于,R202,底部管线弯头失效原因,结论为:弯头材料存在内在缺陷,其延展性和冲击韧性不符合国家标准,长期低温及荷载变化,引起疲劳,材料低温脆性是造成开裂的直接原因,介质的泄漏对开裂口的冲刷以及温度和塌压等原因,导致开裂部位继续撕裂,引起局部塑性变形减薄。,机械工业兰州石油钻采炼油化工设备质量检测所对于,间接原因之一:压力管道管理缺失,专业管理人员工作失职。,2007,年,3,月,橡胶厂对,316#,罐区,R203 -R207,五具储罐所属管线进行了检测,检测结果五具储罐底部管线存在,“,管线弯头处壁厚不合格,且腐蚀较严重,”,的现象,均判为四级,并将,R201 -R204,罐底部管线更换计划列入,2007,年,6,月份的检维修计划,但是具体实施中只对,R201,罐底部管线进行了更换。,间接原因之一:压力管道管理缺失,改进与启示:,所有的液态烃储罐完善注水、紧急切断阀、消防喷淋和安全监控等设施;盲肠死角挂牌整改。,改进与启示:,缺陷球罐的爆炸,缺陷球罐的爆炸,吉林市液化气罐爆炸,事故经过:,1979,年,12,月,18,日,吉林市煤气公司液化气站的,102,号,400,立方米液化石油气球罐发生破裂,大量液化石油气喷出,顺风向北扩散,遇明火发生燃烧,引起球罐爆炸。由于该球罐爆炸燃烧,大火烧了,19,个小时,致使五个,400,立方米的球罐,四个,450,立方米卧罐和,8000,多只液化石油气钢瓶,(,其中空瓶,3000,多只,),爆炸或烧毁死,36,人,重伤,50,人。,事故经过:,该球罐自投用后两年零两个月使用期间,球罐经常处于较低容量,只有三次达到额定容量,第三次封装后四天,即在,18,日破裂。 该球罐投用后,一直没有进行过检查,破裂前,安全阀正常,排污阀正常关闭。球罐的主体材质为,15MnVR,,内径,9200,毫米,壁厚,25,毫米,容积,400,立方米,用于贮存液化石油气。,事故原因:,1,根据断口特征和断裂力学的估算,该球罐的破裂是属于低应力的脆性断裂,主断裂源在上环焊缝的内壁焊趾上,长约,65,毫米。,2,经宏观及无损检验,上、下环焊缝焊接质量很差,焊缝表面及内部存在很多咬边、错边、裂纹、熔合不良、夹渣及气孔等缺陷。,3,事故发生前在上下环焊缝内壁焊趾的一些部位已存在纵向裂纹,这些裂纹与焊接缺陷,(,如咬边,),有关。,4,球罐投入使用后,从未进行检验,制造、安装中的先天性缺陷未及时发现和消除,使裂纹扩展、当球罐内压力稍有波动便造成低应力脆性断裂。,事故原因:,改进与启示:,国家出台了,锅炉压力容器安全监察暂行条例,(Q:哪一年?)。,改进与启示:,垫片老化引发的泄漏爆炸,垫片老化引发的泄漏爆炸,西安市液化气罐“,3.05”,爆炸事故,事故经过:,1998,年,3,月,5,日,15:45,分,西安煤气公司液化石油气管理所的一容积为,400,立方、储存,170,吨液化气的,11,号球罐根部发生泄漏。,6,分钟后,西安市消防队赶到现场,用水枪驱散泄漏的液化气。由于液化气的气化温度很低,以致喷出的消防水变成了水雾,与此同时,现场采取了切断电源、清除一切火源、禁止在现场附近行驶车辆等措施。在用去,80,条棉被对泄漏部位封堵,并对泄漏的储罐进行了注水后,,18:40,,堵漏取得了明显效果。,18:45,,泄漏的液化气发生了闪爆。,7,名消防战士和,5,名液化气站工作人员牺牲,伤,32,人。社会影响极大。,事故经过:,事故原因:,这起液化气泄漏事故是由于法兰的固定螺栓松紧不均匀,使得法兰间的垫圈长时间受到不均匀的压力,而受压较高一侧的垫圈迅速老化,因而引起泄漏。自救不力,缺乏相应的堵漏工具,未能在第一时间内采取有效措施实施堵漏是导致事故进一步扩大的主要原因。其次是现场指挥不当,延误了救援时机。在危险尚未完全消除的情况下接通电源,从而导致了爆炸。缺乏专业队伍、缺乏必要的监测仪器和没有科学的预案,也是事故未得到及时控制的原因。,事故原因:,改进与启示:,所有的液态烃储罐在有条件的情况下,设置消防注水线,设置,应急卡具,;,从泄漏到爆炸,3,个小时。,改进与启示:,机械故障毁灭油库,机械故障毁灭油库,伦敦“,12.11”,油库大火,2005,年,12,月,11,日,英国伦敦邦斯菲尔德油库发生大火,并接连发生,3,起爆炸,造成,43,人受伤。大火熊熊燃烧近,40,个小时,成为英国最近几十年来最严重的火灾。,2005年12月11日,英国伦敦邦斯菲尔德油库,事故原因:,调查发现:首先是一个储油罐的燃油水平阀被卡,不能自动显示油罐已满,导致油泵继续往油罐内注油,致使燃油外溢;油位自动警报器故障;燃油外溢达,40,分钟竟然没有人员发现。,事故原因:,二、操作,二、操作,使用违规添加剂,使用违规添加剂,大连“,7.16”,油罐大火,说明:以下内容来自,关于大连中石油国际储运有限公司,“,7,16,”,输油管道爆炸火灾事故情况的通报,安监总管三,2010122,号,,2011,年,7,月,22,日。,事故单位基本情况及事故经过:,国际储运公司是中国石油大连中石油国际事业公司与大连港股份公司的合资企业。国际储运公司原油罐区内建有,20,个储罐,库存能力,185,万立方米;周边还有其他单位大量原油罐区、成品油罐区和液体化工产品罐区,储存原油、成品油、苯、甲苯等危险化学品。,说明:以下内容来自关于大连中石油国际储运有,事故当天,新加坡太平洋石油公司所属,30,万吨,“,宇宙宝石,”,油轮在向国际储运公司原油罐区卸送最终属于中油燃料油股份有限公司(中国石油控股的下属子公司)的原油;中油燃料油股份有限公司委托天津辉盛达石化技术有限公司(以下简称辉盛达公司)负责加入原油脱硫剂作业,辉盛达公司安排上海祥诚商品检验技术服务有限公司大连分公司(以下简称祥诚公司)在国际储运公司原油罐区输油管道上进行现场作业。所添加的原油脱硫剂由辉盛达公司生产 。,储罐事故案例课件,7,月,15,日,15,时,30,分左右,,“,宇宙宝石,”,油轮开始向国际储运公司原油罐区卸油,卸油作业在两条输油管道同时进行。,20,时左右,祥诚公司和辉盛达公司作业人员开始通过原油罐区内一条输油管道(内径,0.9,米)上的排空阀,向输油管道中注入脱硫剂。,7,月,16,日,13,时左右,油轮暂停卸油作业,但注入脱硫剂的作业没有停止。,18,时左右,在注入了,88,立方米脱硫剂后,现场作业人员加水对脱硫剂管路和泵进行冲洗。,储罐事故案例课件,18,时,8,分左右,靠近脱硫剂注入部位的输油管道突然发生爆炸,引发火灾,造成部分输油管道、附近储罐阀门、输油泵房和电力系统损坏和大量原油泄漏。,事故导致储罐阀门无法及时关闭,火灾不断扩大。原油顺地下管沟流淌,形成地面流淌火,火势蔓延。,事故造成,103,号罐和周边泵房及港区主要输油管道严重损坏,部分原油流入附近海域。(,V,),储罐事故案例课件,储罐事故案例课件,储罐事故案例课件,储罐事故案例课件,二、事故原因初步分析 :,经初步分析,此次事故原因是:在,“,宇宙宝石,”,油轮已暂停卸油作业的情况下,辉盛达公司和祥诚公司继续向输油管道中注入含有强氧化剂的原油脱硫剂,造成输油管道内发生化学爆炸。,这起事故虽未造成人员伤亡,但大火持续燃烧,15,个小时,事故现场设备管道损毁严重,周边海域受到污染,社会影响重大。,二、事故原因初步分析 :,事故暴露出以下主要问题:,一是,事故单位对所加入原油脱硫剂的安全可靠性没有进行科学论证。,二是,原油脱硫剂的加入方法没有正规设计,没有对加注作业进行风险辨识,没有制定安全作业规程。,三是,原油接卸过程中安全管理存在漏洞。指挥协调不力,管理混乱,信息不畅,有关部门接到暂停卸油作业的信息后,没有及时通知停止加剂作业,事故单位对承包商现场作业疏于管理,现场监护不力。,四是,事故造成电力系统损坏,应急和消防设施失效,罐区阀门无法关闭。,另外,港区内原油等危险化学品大型储罐集中布置,也是造成事故险象环生的重要因素 。,事故暴露出以下主要问题:,改进与启示:,管理界面;罐区三级防控;应急电源;,根部阀门,;储罐布局。,改进与启示:,倒错阀门,倒错阀门,乙烯球罐“,6.27”,爆炸,事故经过:,1997,年,6,月,27,日晚上,8,点,一辆油罐车停在卸油站台上,准备向罐区卸油。北京东方化工厂隶属北京化工集团总公司,地处北京市通县,该厂原是一个生产丙稀酸脂的化工厂,,1996,年新建成为年生产能力为,15,万吨的乙烯裂解装置和相配套的公用系统工程,厂区占地面积,1800,亩,职工,4500,人,是一家大型化工企业。,事故经过:,6,月,27,日上午,原料罐区进行石脑油罐装作业。在晚,8,点前,石脑油,A,罐(共,ABCD4,个万立方米罐)已经装满。液面已达到,13.7,米。,20,点交接班后,上班的工人打开阀门,向原料区的,B,罐灌装轻柴油。,9,时许,现场作业的工人闻到一股强烈的油气味,正当操作工走出操作室在罐区查找泄漏时,,9,时,27,分,突然一声突如其来的大爆炸发生了。巨大的爆炸声响彻天空,瞬间火光四起,通县上空大火冲天。油罐区的罐顶和管架都燃起熊熊大火。,6月27日上午,原料罐区进行石脑油罐装作业。,15,分钟后,,21,点,42,分,乙烯,B,罐(共有,A,、,B,、,C,、,D4,台千立方米乙烯罐)发生了解体大爆炸,又一团火球升入天空,火焰高达数百米。数公里内民房玻璃被震成碎片,远在,30,公里外河北省三河县有震感。,这次事故损失惨重,,9,人死亡,,39,人受伤,直接经济损失,1.17,亿元。事故中共烧毁油罐,10,座,乙烯,B,罐解体成,7,块残片飞出,其中最重的一块为,46,吨,飞出,234,米,另一块,13,吨,飞到厂外,840,米远的麦田里。罐区周边的房屋及建筑物部分被摧毁,强烈的辐射热将罐区四、五平方公里内的树木全部烤焦。大火于,6,月,29,日,12,时基本扑灭,,6,月,30,日,6,时扫清残火。,15分钟后,21点42分,乙烯B罐(共有A、,柴油储罐,石脑油储罐,液位,99.64%,爆炸,应开却关,应关却开,开启状态,1. HAZOP,分析方法简介,柴油储罐石脑油储罐爆炸应开却关应关却开开启状态1. HAZO,事故原因:,三个专家组:,1997,年,6,月,30,日,受北京市人民政府的聘请,,9,人专家组赶赴北京东方化工厂(第一专家组)。,在大量调查分析的基础上,专家组拿出了,“,6.27,”,事故原因分析报告的初稿,分析原因表明,,6,月,27,日上午,罐区进行石脑油卸油作业,到晚上,8,时前交接班后,铁路油罐车开始向料罐区卸轻柴油。由于操作工开错了阀门,把该送到轻柴油,B,罐中的轻柴油送到了已装满石脑油,A,罐中去了,因为石脑油,A,罐已装满,所以,导致大量的石脑油冒顶外溢,冒顶溢出的大量石脑油挥发成可燃气体,很快整个罐区弥漫着高浓度的石脑油油气,遇到明火发生爆炸,随后又引起乙烯的爆炸及整个罐区大火。,(,W:液态乙烯T?,),事故原因:,1997,年,8,月,20,日,北京市聘请了,7,名研究员和高工成立了消防专家组(第二专家组)。,8,月,30,日得出结论:,一、石脑油,A,罐未发生冒顶事故;,二、事故是由乙烯泄漏引起的;,三、乙烯泄漏的部位是乙烯,B,罐的液线管线。,储罐事故案例课件,针对两种不同的调查结果,,1998,年,2,月,10,日,劳动部成立了,6.27,特大事故批复结案工作组。工作组聘请了相关领域的,8,名专家组成专家组(第三专家组)。,1998,年,2,月,16,日至,19,日,第三专家组对事故的原因进行分析认定,并召开了听证会,经过,4,天的会议,第三专家组认定第一专家组的事故结论是正确的。,储罐事故案例课件,1998,年,12,月,9,日,国家经贸委安全生产局召开第二次协调论证会:北京东方化工厂,6.27,特别重大事故是操作人员开错阀门引起石脑油,A,罐装满外溢,石脑油及其油气遇火源发生爆炸和燃烧,进而引起了乙烯,B,罐突然爆炸及整个罐区的燃烧和爆炸。这是一起责任事故。,2000,年,11,月,27,日,北京市人民政府第,162,号文复函国家经贸委。函中说,根据你委意见,同意按责任事故结案。,至此,这起事故历时,1284,天,终于结案。此时,离,21,世纪仅剩下,33,天。,静电无处不在,静电无处不在,2011,年2月20日轻污油罐闪爆事故,主要原因就是储罐液位低于工艺指标下限运行,造成空气进入浮盘下方空间,与油面挥发的油气形成爆炸条件,因静电发生闪爆,。,“,2.20,”,事故现场,罐顶飞出,2011年2月20日轻污油罐闪爆事故,主要原因,“,8.29”,火灾事故,“8.29”火灾事故,2011,年,8,月,29,日,9,时,56,分,44,秒,油品储运车间,87,罐区,875,柴油储罐(,20000m,3,)在收油过程中发生闪爆,致罐体底板破裂,并引发火灾。,875,罐,874,罐,877,罐,876,罐,875,罐为爆炸着火储罐,,与,874,、,876,、,877,组成罐组,始建于,1992,年。当时,4,台储罐均为拱顶罐,储存催化原料,,2006,年改造为内浮顶罐,储存柴油。,875罐874罐877罐876罐875罐为爆炸着火储罐,与8,储罐事故案例课件,储罐事故案例课件,875,罐,200mm,4500mm,柴油从罐底漏出,弱顶未打开,875罐200mm4500mm柴油从罐底漏出,弱顶未打开,15680mm,1800mm,40500mm,安全储存量18000m,3,防静电导线,负压消除装置,浮船,浮船支腿,密封装置,事故发生前,,875,罐正在收油作业,罐内储存,850,多吨,0#,国,柴油,液面高度,0.963,m,。浮船高度,1.8m,,在浮船与油面之间有,0.837m,左右的气相空间,体积约,1000 m,3,,浮船呼吸阀处于开启状态,在浮船与油面之间进入大量空气。,15680mm1800mm40500mm安全储存量18000,柴油出装置流量,B,汽提氢气量,进料温度,塔底温度,柴油出装置流量B汽提氢气量进料温度塔底温度,875#罐在浮盘未浮起的情况下,收油管出口流速达4.34米/秒,超过1米/秒的安全界限,产生大量静电并发生放电,在浮盘下引燃油雾、可燃性气体与空气形成的混合气体(80万吨柴油加氢装置波动,造成较多轻组分进入875#罐),发生爆炸。,由此确认,此次事故直接原因是静电放电引起的可燃性混合气体爆炸。,875#罐在浮盘未浮起的情况下,收油管出口流速,改进与启示:,柴油加氢装置禁止氢气汽提;,轻质油品储罐生产技术管理导则,。,弱顶不弱。流速。浮盘落底。氢气汽提。,改进与启示:,“3.03,”,闪爆事故,2005,年,3,月,3,日,炼油厂装运车间污油回收负责人员、在当班班长和操作工两名人员配合下进行污油回收作业,先将污油桶里的污油(铁路槽车罐底剩余的汽油、柴油)用气动隔膜泵打入汽车槽车后,在由汽车槽车利用车载泵通过,DN89,导电耐油胶管将污油倒入,Z-4,常压拱顶污油罐(直径,4.2,米、罐高,4.73,米、容积,60,立方米)进行收集的过程中,,Z-4,罐突然发生爆炸,罐内所存污油外泄着火,随后汽槽车、相邻的,Z-3,罐(内存少量油气)被波及而相继发生爆燃,。,2005年3月3日,炼油厂装运车间污油回收负责,事故直接原因:,作业人员在利用车载泵进行由汽车槽车向Z-4常压污油罐倒污油过程中,倒油胶管(DN89耐油导电汽槽车专用输油管)出口未深入Z-4污油罐液面以下,而是喷溅形式卸油,与空气高速摩擦产生了大量静电并放电,引燃罐内的爆炸性混合气体,发生爆炸,导致罐体被炸飞,罐内油品溢出着火,又波及到汽槽车和相邻的Z-3罐。,事故直接原因:,B,C,1.5m,4.7m,0.3m,1.3m,2.22m,A,0.8m,0.9m,G,4.2m,F,E,2.78m,D,BC1.5m4.7m0.3m1.3m2.22mA0.8m0.,改进与启示:,喷溅式卸油。,改进与启示:喷溅式卸油。,三、危险物质,三、危险物质,硫化亚铁自燃,硫化亚铁自燃,“,7.12,”,石脑油罐着火,“7.12”石脑油罐着火,事故经过:,2009年,7,月,12,日,9,时,50,分,正在建北汽油主操室交接班的操作人员及管理人员听到汽油罐区有异常响声,车间工艺管理人员、大夜班班长等立即到室外查看,发现正在销售中的,13,号罐罐顶有白色烟雾冒出,随即有黑烟升起,罐顶出现火苗,立即报火警,消防支队的,9,台消防车,4,分钟内赶到现场实施灭火,在全力扑救,13,号罐火势的同时,现场架设移动式消防炮对相邻的,14,号、,11,号油罐进行喷淋降温。于,10,时,30,分火被扑灭。,事故经过:,在,“,7.12,”,火灾扑救过程中,,13,号内浮顶罐的固定式泡沫灭火系统在两条泡沫线受损的情况下,仅有的两个完好固定泡沫线持续向罐内打入消防泡沫,在半个多小时内完成灭火战斗中发挥了不可替代的作用,而受损的两条消防泡沫线喷出的泡沫对罐壁的直接冷却也对罐壁的保护起到重要的作用。,在“7.12”火灾扑救过程中,13号内浮顶罐,事故原因:,13#,罐由于长期储存硫含量较高的石脑油,罐内壁腐蚀严重,内防腐层部分脱落,罐壁被腐蚀,形成一层较厚的、柔性很强的胶质膜,罐顶及长期处于气相空间的罐壁因硫腐蚀产生有大量硫化亚铁。在事故发生前的油品转输过程中,由于液位下降,大量空气被吸入并充满油罐的气相空间。原来浸没在浮盘下和隐藏于防腐膜内的硫化亚铁逐渐暴露出来,与空气结合发生氧化反应,迅速发热。由于胶质膜对硫化亚铁的保护作用,氧化反应释放的热量不易及时扩散,使局部区域温度急剧上升,造成罐内浮船上部油气闪爆,从而引发火灾事故。,事故原因:,盘梯,温度计,进口线,排污孔,液位计,人孔,基础,消防线,通气孔,量油孔,人孔,护栏,罐体,加热盘管,静电接地,分布管,密封装置,浮船人孔,导静电带,透气窗,铝浮盘,盘梯温度计进口线排污孔液位计人孔基础消防线通气孔量油孔人孔护,罐底腐蚀情况,罐壁腐蚀情况,罐底腐蚀情况罐壁腐蚀情况,改进与启示:,消防泡沫。储罐内壁防腐。,改进与启示:消防泡沫。储罐内壁防腐。,过氧化物,过氧化物,“,9.21”,爆炸事故,事故经过:,2000,年,9,月,21,日,储运车间,16,号混合碳四球罐发生一起爆炸事故,造成,3,人死亡。,2000,年,9,月,16,日,车间巡检发现,16,号球罐底部脱水罐液面计玻璃板有固体堵塞现象,浑浊不清,当天安排把玻璃板液位计拆下清理,由于液面计螺栓锈死,决定更换一台新的液位计,当天没有从库房领出。,21,日,车间主任带领工艺技术员、设备员和安全员到现场做液位计回装的准备工作,并查找液面计及管线和阀门堵塞的原因,在打开脱水阀门的过程中,有白色粘稠状物质排出,操作过程扳手掉入脱水口漏斗,在捡工具的过程中发生爆炸,引发火灾。,事故经过:,储罐事故案例课件,事故直接原因:,球罐液面计及管线和阀门等死角处淤积丁二烯过氧化物、端基聚和物的自聚物,造成局部堵塞,现场人员在情况不明的情况下打开阀门造成过氧化物外泄闪爆。,事故直接原因:,改进与启示:,丁二烯过氧化物风险的认识和控制;,含有丁二烯物料安全管理规定,。,改进与启示:,四、天气,四、天气,雷击,雷击,2011年11月22日(23日),,,18时30分左右新港地区下起大雨。 18时33分海滨北罐区操作人员突然听到一声巨大的雷声,随后操作室人员发现T032罐四周间隔着火;同时班车点下班人员在面对T031油罐100米左右看到 T031油罐上空出现一片强光,随后出现蒸汽和黑烟,接着看到火焰。,2011年11月22日(23日),18时30分,T031油罐密封处沿周长有四处过火部位;长度143米左右。大部分二次密封胶板、油气隔膜、一次密封隔膜飞到浮盘上,有两个呼吸阀断裂飞出。泡沫堰板均向浮盘方向倾斜。,T031油罐密封处沿周长有四处过火部位;长度96米左右。,大部分二次密封胶板、油气隔膜、一次密封隔膜飞到浮盘上,有两个呼吸阀断裂飞出。泡沫堰板均向浮盘方向倾斜。,大连港消防队接警后迅速赶赴现场扑救,大连市应急力量及时增援,于19时50分(经历,1小时15分钟,)左右全部扑灭。,T031油罐密封处沿周长有四处过火部位;长度,储罐事故案例课件,储罐事故案例课件,储罐事故案例课件,2006年8月7日,仪征输油,站16号15万方的浮顶油罐发生雷击着火。 消防值班员发现监视储油罐的1号探头遭雷击损坏,4号监视探头发现16号储罐顶部有火光,报火警,6名消防人员登上罐顶,用罐顶配置的泡沫枪喷洒泡沫灭火,15分钟后,明火扑灭,继续向罐顶覆盖泡沫,检查发现,浮顶与罐壁之间的二次密封有5处着火点,一、二次密封损坏严重,火焰高达十米,有三处密封爆开。,2006年8月7日,仪征输油站16号15万方的,2007年5月24日,15点16分,ZH基地47#10万立罐遭受雷击罐顶二次密封2处起火,消防及操作人员用时9分36秒将罐顶的明火点全部被扑灭。,2007年6月24日,16点30分,ZH基地47#10万立罐遭受雷击罐顶二次密封起火,固定消防灭火设施自动启动4分钟后罐顶的明火点被全部扑灭。,2007年7月7日,输油站3号10万方的浮顶油罐发生雷击着火。 消防值班员发现罐顶冒出火苗,并有浓烟升腾。及时启动消防灭火系统,3分钟后,罐顶的泡沫发生器开始喷出泡沫。随后,消防人员到达罐顶,用泡沫枪对火焰扫射覆盖。,2009年3月5日,ZH国储基地49#10万立罐遭受雷击罐顶二次密封起火,消防及操作人员登罐顶将明火点扑灭。,2007年5月24日,15点16分,ZH基地47,启示:,罐顶温感报警;电视监控;罐顶泡沫枪;上罐灭火,。,中石化大型浮顶储罐安全设计、施工管理规范的出台。,启示:,五、施工作业,五、施工作业,水罐也能爆炸,水罐也能爆炸,“10.28”,承包商闪爆事故,“10.28”承包商闪爆事故,偷换防腐稀释剂,油罐施工酿惨祸,2006,年,10,月,28,日,在建,10,万方原油储罐进行防腐作业时,发生闪爆事故,造成,13,人死亡,,6,人受伤。,偷换防腐稀释剂,油罐施工酿惨祸,事故经过:,2006,年,6,月,安徽省防腐工程总公司中标承担,10,万方原油罐,T-101,罐的内防腐工程,事故发生前,该罐正在进行水压试验,,10,月,25,日,工程监理提出该罐内防腐涂层厚度不够,要求施工单位整改。,10,月,28,日下午,施工队长带领,26,名施工人员进入浮顶舱第三环内壁进行防腐作业,第三环舱有,8,个小仓,分,4,组进入,每组,6,人负责,2,个小仓涂刷,,3,人在外监护,每,20,分钟轮换一次,其余,2,人,,1,人负责巡视,,1,人负责配料,,17:00,左右,发生闪爆。,事故经过:,事故原因:,T101,号双盘浮顶油罐浮舱第三环舱第八小舱(位于浮舱西侧距罐壁,22,米)内爆炸性混合气体遇电气火花发生爆炸。,施工人员在补漆过程中,使用的防腐涂料是北京碧海舟防腐涂料有限公司生产的环氧云铁中间漆(主要有机成分为二甲苯)和环氧云铁中间漆固化剂及稀释剂(苯和甲苯)。经实验测定,环氧云铁中间漆的闪点小于,21,度,其可燃蒸汽易与空气混合形成爆炸混气体。稀释剂中苯的闪点为,-11,度,甲苯的闪点为,4.4,度。苯与甲苯蒸气与空气混合形成爆炸性混合物,苯的爆炸极限为,1.3%-7.1%,甲苯的爆炸极限为,1.2%-7%,。施工过程挥发出以上可燃气体,遇到照明设备产生的电气火花,发生爆炸。,事故原因:,储罐事故案例课件,从位于油罐浮舱中部变压器引出的行灯电源线通常有,30-40,米,其间电源线老化情况严重、线路接头使用纸质胶布包连、部分线路绝缘层被油漆腐蚀脱落。,从位于油罐浮舱中部变压器引出的行灯电源线通常有30-40米,,储罐事故案例课件,改进与启示:,刷罐防腐涂料的稀料要符合要求(涂料与辅助材料使用安全通则-AQ 5216,2013;涂装作业安全技术规程 安全管理通则GB 7691-2003)。,2007,年开始,中国石油把在承包商事故纳入事故考核。,改进与启示:,违章进罐,违章进罐,“,10.26”,原油罐火灾事故,“10.26”原油罐火灾事故,事故经过:,供销公司油品车间,402#,原油储罐(,3,万方)于,1995,年建成投入使用,一直未检修,在使用过程中发现中央雨排管破漏、蒸汽盘管泄漏,计划安排进行大修。,2002,年,10,月,22,日,车间将罐内原油倒空停用。由于多年使用,罐底残留水、泥、沙、油等沉淀物高,0.4,米左右。罐底清理工作由供销公司承包给星都石化工程有限公司。,10,月,25,日油品车间为星都公司办理了临时用电票,当日星都公司开始了清理工作。,26,日,22,时,10,分左右,进行停泵操作,随之就在木制配电盘的附近发生爆燃,火势顺势蔓延到人孔处,致使人孔处着火,造成,1,人死亡,,1,人受伤。,储罐事故案例课件,10.26,火灾现场,10.26 火灾现场,烧损的,402,#,罐,烧损的402#罐,事故原因:,施工单位在防爆区域使用了不防爆的电气开关,在停泵过程中,开关产生的火花遇油泥挥发出并积聚的轻组分,发生了爆燃,导致火灾发生。,事故原因:,不防爆的电器开关,不防爆的电器开关,“,6.29”,承包商闪爆事故,“6.29”承包商闪爆事故,2010,年,6,月,29,日,电线化工厂在炼油厂原油输转车间发生一起承包商闪爆事故,有,5,名施工承包商人员在清罐作业中死亡。,2010年6月29日,电线化工厂在炼油厂原油,事故经过:,原油输转车间距离公司厂区,31,公里,从,“,八三,”,管线接受并向厂内输转俄罗斯原油,发生事故的储罐为,C1-7,浮顶罐,容积,3,万方。厂里按照计划对储罐进行刷罐作业,以便完成原油罐开孔及管线连接工作。,电线化工厂承担了此项工程,,2010,年,6,月上午,C1-7,进行倒油和蒸罐处理,,28,日下午结束。,29,日早晨对储罐化验分析,车间安排了清罐作业,确认分析合格后办理了进入有限空间作业票,车间副主任代替工艺员、安全监督和监护人签字。施工单位接到有限空间作业票后开始安排清罐作业。,事故经过:,下午,车间领导接到电话反映罐阀门内漏,到现场进行处理,对阀门紧闭处理,施工人员继续作业(Q:,对吗?,),期间,在罐外监护人员发现个别照明灯具时灭时亮,进罐查验处理,下午,16:00,左右,发生闪爆。,下午,车间领导接到电话反映罐阀门内漏,到现场进,事故原因:,C1-7,罐内含有烃类可燃物料,局部达到爆炸极限,遇到施工使用的临时照明产生电火花,或者黑色金属撞击等火源,引发油气爆炸。,罐底部沉积物含有少量烃类可燃物,虽然当天早晨分析合格,但是沉积物中烃类可燃物在清理过程挥发出,加之进罐阀门有渗漏现象,渗漏出的物料同样挥发出可燃气体,未能及时排出,施工单位清罐使用非防爆工具,并私自接非防爆照明设施,且在作业过程中故障。,事故原因:,储罐事故案例课件,改进与启示:,所有的危险物料储罐清理要求全部采用机械清洗,尤其是原油储罐。,改进与启示:,中毒窒息,中毒窒息,“,9,.,2,”,中毒事故,“9.2”中毒事故,2011年9月2日,炼油厂二车间主任、催化装置工段长、当班班长在查找水封罐V1107水封外溢的原因时,工段长在相关的V1106罐顶发生硫化氢中毒事故。主任在施救过程中造成中毒坠落。,事故教训:,1、处理脱硫系统异常情况时未佩戴空气呼吸器。,2、施救方法不当。,3、设备检查检测不到位,未掌握V1106罐顶腐蚀减薄情况。,4、催化装置扩能后,酸性水装置没有同步扩建。,储罐事故案例课件,储罐事故案例课件,启示:,酸性水装置要配套;检查硫化氢泄漏带报警仪和空气呼吸器。酸性水罐的防腐。,“,10,.,7,”,窒息事故,“10.7”窒息事故,2007年10月7日,某省设备防护有限公司在油品车间东区16号罐区3号罐内喷砂除锈作业,供气7分钟后,罐外人员发现砂子不流,关闭送砂阀门,20分钟后,发现2名施工人员倒在罐内。,启示:,储罐等受限空间作业,使用长管呼吸器时,一定要保证长管呼吸器供风的清洁和畅通。,储罐动火,储罐动火,“,12.11,”,水罐闪爆事故,“12.11”水罐闪爆事故,2006,年,12,月,11,日,助剂厂,2,万吨,/,年顺酐装置在试运行抢修期间,对装置内常压冷凝水罐,TK1808,顶部进行焊接作业时,发生闪爆事故,造成,3,人死亡。,事故经过:,2006,年,12,月,11,日,该装置抢修,计划新设计一条管线,将丁烷蒸发器(,E1301,)的冷凝水直接引入冷凝水罐,TK1808,,共,8,人参与此次抢修。,当日早晨办理了火票后,下午,将冷凝水罐顶部的盲法兰拆开,然后上罐顶接管焊接,施工人员询问监火人,是否可以动火,监火人回答,“,水罐上,可以动火,”,,然后离开罐顶上厕所,还有,3,名施工人员离开罐顶去从事其他作业,罐顶只剩下,4,人,由于焊条不够,又有,1,人离开去拿焊条,此时罐顶还剩,3,人,在接管焊接时,焊花溅入罐内,引发闪爆,罐体整体飞出,70,米以外,罐顶作业,3,人当场死亡。,事故经过:,“,12.11”,事故,TK1808,冷凝水罐示意图,“12.11”事故TK1808冷凝水罐示意图,90,米外屋顶,整体飞出,70,米以外,90米外屋顶整体飞出70米以外,事故原因:,冷凝水罐,TK1808,内窜入了可燃气体正丁烷,此部分气体来源于脱丁烷塔进料换热器,E-1111,,该换热器为浮头式换热器,由于管程泄漏,正丁烷漏入壳程,随凝液进入冷凝水罐,TK1808,,在该罐上部气相空间形成爆炸性混合气体,遇到落入罐内的焊花,发生闪爆。,事故原因:,“,1211”,事故人员分布图,“1211”事故人员分布图,启示:,没有识别出水罐内可能窜入可燃气体的风险;动火作业没有测爆;没有把焊花接住。,启示:,“,10.27,”,事故,“10.27”事故,2004年10月27日,炼油厂硫磺装置酸性水罐在罐顶检修动火过程中,违章动火导致火灾事故,造成7人死亡。,2004年10月27日,炼油厂硫磺装置酸性水,储罐事故案例课件,2004年10月20日,炼油厂的硫磺回收车间,64万吨/年酸性水汽提装置V403原料水罐发生撕裂事故,造成该装置停产。为尽快修复破损设备,恢复生产,炼油厂机动处根据关联交易合同,把抢修作业委托给第一安装工程公司。该公司接到炼油厂硫磺回收车间V403原料水罐维修计划书,安排下属的四分公司承担这次修复施工作业任务。维修过程中,修要将V402与V403的连接平台吊下。,2004年10月20日,炼油厂的硫磺回收车间,10月27日8时,四分公司施工员带领16名施工人员到达现场。8时20分,在炼油厂硫磺回收车间设备主任。设备人员等人员的指导配合下,施工人员带领两名管工开始在V402罐和V402罐连接管线,管工将盲板放入法兰内,并在盲板与上法兰之间放入一根电焊条以备吹扫,硫磺回收车间设备员随后指挥对该管线用氮气进行吹扫。,10月27日8时,四分公司施工员带领16名施,8时30分,硫磺回收车间开具了二级用火票(Q:,应该开几级火票?,)。8时45分,吹扫完毕后,管工将法兰螺栓紧固。9时20分左右,施工员到硫磺回收车间安全员处取回火票,并叫人把火票送给V402罐顶气焊工,同时硫磺回收车间设备主任、设备员、监火员和操作工也到V402罐顶。9时40分左右,气焊工开始在V402罐顶排气线0.8米处动火切割。9时44分,管线切割约一半时,V402罐发生爆炸着火。,8时30分,硫磺回收车间开具了二级用火票(Q:,事故的直接原因,V402原料水罐内的爆炸性混合气体,从由与V402罐相连接的DN200管根部焊缝或V402罐壁与罐顶板连接焊缝开裂引起泄漏,遇到在V402罐上气割DN200管线作业的明火或飞溅的熔渣,引起爆炸。,事故的直接原因,违反用火安全管理制度规定,违规开具用火作业票。炼油厂硫磺回收车间在10月27日事故当天开具的二级用火作业票。在开具用火作业票时,作业现场盲板尚未加装完毕,动火点V402罐物料尚未清退,也未对动火地点进行有毒有害及易燃易爆气体采样分析,用火作业更没有及时向炼油厂安全环保处汇报,在这种情况下开具动火作业票允许动火。,违反用火安全管理制度规定,违规开具用火作业票,10月24日在V403罐物料尚未倒空、置换工作还未完成,现场存在有毒有害及易燃易爆气体的情况下,硫磺回收车间就曾先后组织施工单位进行了检维修作业的准备工作。,10月24日在V403罐物料尚未倒空、置换工,动火人、看火人,未在火票相应栏目中签字,而由施工员代签。在动火点作有毒有害及易燃易爆气体采样分析,动火作业要求具备的各项措施还没有完全落实到位的情况下,不加拒绝的盲从进行动火作业,没有履行相互监督的责任。,动火人、看火人,未在火票相应栏目中签字,而由,“,12.07,”,事故,“12.07”事故,2009年12月5日,现场人员发现蒸发冷凝水罐(106T0032)导淋管线有漏点,单元长安排先将罐倒空后,再进行处理。因双休日规定不准动火作业,12月7日白班,单元安排现场操作工联系负责保全业务的承包商处理。13时10分,保全人员开始办理动火作业手续。14时23分,在动火分析结论尚未下达前,保全工就开始在室外导淋管线处使用电焊进行补焊作业。14时30分发生闪爆。,2009年12月5日,现场人员发现蒸发冷,事故发生部位为饲料单元蒸发工序蒸发冷凝水罐,位号为106T0032,其工艺流程是:离心清液经四效蒸发产生的二次废热蒸汽由换热器冷凝后得到蒸发冷凝水,经泵送入该罐。该罐中的凝水经106P0015泵,一部分去脱胚制浆单元作胚芽洗涤用,其余去污水处理厂,该罐导淋管通过阀门与11号污水管线直接连通。,事故发生部位为饲料单元蒸发工序蒸发冷凝水罐,,发生事故罐体,发生事故罐体,事故原因:,与该罐导淋管连通的是公司11#工业污水排放管线,其产生的沼气等易燃易爆气体通过与之连通的100导淋管线,在11.77米高储罐的抽负作用下串入该罐,并在罐内积聚,与空气混合形成爆炸性混合气体,在导淋管线补焊作业时发生闪爆。,事故原因:,动火人、看火人,未在火票相应栏目中签字,而由施工员代签。在动火点作有毒有害及易燃易爆气体采样分析,动火作业要求具备的各项措施还没有完全落实到位的情况下,不加拒绝的盲从进行动火作业,没有履行相互监督的责任。,动火人、看火人,未在火票相应栏目中签字,而由,动火人、看火人,未在火票相应栏目中签字,而由施工员代签。在动火点作有毒有害及易燃易爆气体采样分析,动火作业要求具备的各项措施还没有完全落实到位的情况下,不加拒绝的盲从进行动火作业,没有履行相互监督的责任。,动火人、看火人,未在火票相应栏目中签字,而由,启示:物料互窜。,启示:物料互窜。,“,11.27,”,事故,“11.27”事故,1998年11月27日,炼油厂油罐顶通气管线伴热线动火,爆炸,死亡3人。,1998年11月27日,炼油厂油罐顶通气管线伴,启示:热传导的风险。,启示:热传导的风险。,“,6.2,”,事故A,“6.2”事故A,2013年6月2日10时,炼油厂成品车间88单元180#储罐发生火灾事故,事故造成3人烧伤。,2013年6月2日10时,炼油厂成品车间88,180,脱水线罐根阀,DN80,阀,1,阀,3,阀,5,进二次脱水罐,DN80,进二次脱水罐,DN80,阀,2,阀,4,解法兰处,动火点距离解法兰处约,4,米,流程说明:,1、为方便操作,将阀5移位与阀3连接,现场避免在主管线上动火,预制后采用法兰连接。,2、抽线作业是将阀2和阀5到泵之间的管线内油品抽净,抽净作业时启动25#泵后,将阀5(盲板已抽)法兰微开进行抽线作业。,3、现场动火点距离阀5解开法兰处约4米。,180脱水线罐根阀 DN80阀1阀3阀5进二次脱水罐 DN8,储罐事故案例课件,2013年4月27日,炼油厂下发维修计划对180#罐进行维修作业。5月30日,因需要对180#罐脱水线进行移位改造,成品车间组织对动火部位管线进行吹扫置换,同时对180#罐加盲板3块。,2013年4月27日,炼油厂下发维修计划对1,6月2日,炼油厂成品车间按照施工进度对180#罐脱水线预制管线进行法兰连接作业,连接前需要将管线内存油抽净方可进行连接作业,抽线时需要将955线的阀2、阀5与泵之间管线存油抽净(如图所示),8点20分现场化验分析合格,8点45分左右180#罐西侧现场开始对连接管线预制动火。,6月2日,炼油厂成品车间按照施工进度对180,抽线作业需要将955线底空线(罐底倒空线)阀5盲板拆下微开,9点45分班长对180#储罐进行955线抽线作业,启动P-25泵,开泵抽线5分钟后机泵抽空,停泵并关闭P-25泵出入口阀门,通知现场监护人及工段长确认抽线状态,工段长确认管线打开阀门处已无油品泄漏,要求施工人员断开法兰,拆下阀门。10点03左右,现场发现油品从阀5及其法兰泄漏,监护人马上命令施工人员停止动火作业。作业人员将气焊熄灭。10点05分施工现场发生着火。,抽线作业需要将955线底空线(罐底倒空线)阀,事故直接原因:,成品车间在对955底空线移位作业时,违章采取抽线方式排空管线,致使管线内残存的油品从松解开的法兰处溢出。漏出的轻质油品挥发出大量油气,遇气焊切割后的管线弯头炽热表面而着火。,事故直接原因:,炼油厂成品车间的管线倒空作业存在习惯性违章现象。在对底空线进行倒空作业时,采取先打开管线末端然后用泵抽出管线内物料的抽线方法。这种物料倒空作业方式虽然编制了简陋的操作方案,但没有识别出抽线作业存在的物料泄漏或空气进入风险。调查中发现该车间以往曾多次采用这种违章方式倒空管线。,炼油厂成品车间的管线倒空作业存在习惯性违章现,炼油厂成品车间对罐区动火控制不严,本次引发事故的管线预制动火作业本应该在罐区围堰外的相对安全环境下进行,却在罐区内与管线倒空作业交叉进行。,180#石脑油是内浮盘常压拱顶罐,浮盘上方没有采取氮气密封措施,致使油气在该罐上部空间积聚并形成爆炸性气体。罐外底部发生火灾时,通过罐顶的呼吸孔引爆了罐内的爆炸性气体,造成该罐顶部部分焊口撕裂。,炼油厂成品车间对罐区动火控制不严,本次引发事,启示:现场预制。倒空方式。,启示:现场预制。倒空方式。,“,6.2,”,事故B,“6.2”事故B,2013年6月2日工程七队在939号罐进行更换仪表平台板动火作业过程中,发生了储罐爆炸火灾事故。事故造成4人死亡、4座罐体损毁。,2013年6月2日工程七队在939号罐进行更,储罐事故案例课件,储罐的流程是最简单的,但是储罐的动火是最有技术含量的;储罐施工是最复杂的;安全风险是最大的。罐区基本没有彻底倒空隔离的机会。,储罐(罐外)动火:焊花落入罐内;焊花落入地漏;易燃易爆物料窜入水和蒸汽中;罐壁和管线热传导;临近罐挥发可燃气体等等。,罐内施工:动火、受限空间、高处作业、临时用电、打开设备。,储罐的流程是最简单的,但是储罐的动火是最有技,启示:,星期日。,改,日期。不确认。,变地点。有物料。无氮封。,启示:,谢谢,!,不要让边缘部位的安全生产工作边缘化。,谢谢!不要让边缘部位的安全生产工作边缘化。,
展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 管理文书 > 施工组织


copyright@ 2023-2025  zhuangpeitu.com 装配图网版权所有   联系电话:18123376007

备案号:ICP2024067431-1 川公网安备51140202000466号


本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知装配图网,我们立即给予删除!