提高汽轮发电机组真空度的技术研究

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资源描述
一、企业概况五阳热电厂是潞安矿业集团公司的自备电厂之一,装机容量50MW,于1999年建成投产。由四台75t/h循环流化床锅炉、两台25MW调整抽汽式汽轮发电机组集中母管制方式运行,担负着公司内部生产和生活的发、供电(热)任务。二、小组概况姓 名性 别文化程度职务组内分工杨 煜男大专汽机主任组长杨伦辉男本科汽机技术员副组长闫正田男大专车间主任协调指导申德荣男大专支部书记技术顾问张 勇男高技汽机班长现场实施宋志斌男中学汽机班长现场实施董国斌男中学汽机班长现场实施付江宏男大专汽机班长现场实施武丽红女本科化水技术员现场实施朱 江男本科检修技术员现场实施小组注册号:五阳热电-2009-11实行有效措施,提高汽轮发电机组真空度活动时间:2009年4月12月课题类型:现场型本次课题活动状况成立时间:2000年4月小组名称出勤率:100%课题实行有效措施,提高汽轮发电机组真空度课题注册时间:2009年4月本次课题活动状况三、选题理由真空是影响汽轮发电机组运行热经济性的主要指标之一,机组真空下降,导致蒸汽的排汽焓值上升,有效焓降降低,汽轮机蒸汽循环的效率下降。有资料显示,真空每下降1KPa,机组的热耗将增加70kj/kw,热效率降低1.1%。小组针对2008年及当前机组真空不志向的状况,刚好组织探讨,确定了本次活动的题目为:实行有效措施,提高汽轮发电机组真空度四、现状调查1#汽轮发电机组年 份发电量(万KWh)汽耗量(t)平均汽耗量(kg/kwh)平均真空(MPa)2006年17809.2489983755.61-0.08432007年17569.77610489665.97-0.07972008年18677.2811244506.02-0.07482#汽轮发电机组年 份发电量(万KWh)汽耗量(t)平均汽耗量(kg/kwh)平均真空(MPa)2006年15644.9287401004.73-0.08312007年16897.4888506575.034-0.07832008年15974.6888054045.042-0.0753从上表可以看出,自2006年以来,我厂1#、2#汽轮发电机组在运行中真空呈下降趋势,而汽耗却逐年增加。2008年夏季真空值为-0.068-0.076Mpa,冬季真空值为-0.076-0.081Mpa,虽然对循环水系统进行了定期酸洗,但效果并不明显,严峻影响了机组的运行热经济性。五、确定目标1、活动目标将汽轮发电机组真空值提高到夏季:-0.076-0.081Mpa,冬季:-0.080-0.086Mpa。年度平均真空达到-0.083Mpa以上。2、设定目标值的依据从现状调查 可以看出,2006年机组平均真空在-0.084Mpa左右,此时的机组运行稳定性,经济性都较为志向,说明系统设备在硬件、软件上都存在有肯定的问题,只要解决了硬件上的问题,再把软件上的问题加以规范,就能够使汽轮发电机组真空度达到甚至超过2006年的水平。注:硬件问题就是循环水系统结垢问题;软件问题就是运行调整的规范管理。六、缘由分析 小组通过现场调查分析,提出了影响汽轮发电机组真空度的14条缘由,通过关联图分析,确定了4个末端因素:冷却塔填料结垢循环水水质差凝汽器铜管结垢循环水量不足凝汽器端差大缘由分析逻辑关联图循环水温高循环水泵水轮锈蚀汽轮发电机组真空低射水抽气器效率低真空系统严密性差机、炉协调协作不严密轴封调整不到位射水池水温限制不好凝汽器水侧排空不刚好运行调整不规范七、确定主要缘由要因确定安排表序号末端因素确认内容确认方法确认标准负责人完成时间1循环水温高1、循环水水质是否合格?取样化验浓缩倍率:2.5,总磷79,碱度与硬度值之和不大于25武丽红2009.62、冷却塔填料、凝汽器铜管是否结垢?现场检查冷却塔填料无结垢、下水状况良好;凝汽器铜管光滑度良好杨伦辉2009.63、循环泵水轮是否锈蚀?解体查看水轮完好,无锈蚀现象朱 江2009.64、机组端差是否增大?运行监视端差不得超过12杨伦辉2009.52运行调整不规范1、轴封调整是否到位?现场抽查温度:180200,压力0.0150.02MPa。杨伦辉2009.52、凝汽器水侧排空是否刚好?现场抽查水侧排空管既无空气排出,也不吸空。杨伦辉2009.53、射水池水温限制是否良好?现场抽查射水池水温不大于26杨伦辉2009.54、机、炉协调协作是否严密?现场抽查负荷加减限制合理,蒸汽参数合格无大幅波动。杨伦辉2009.53真空严密性差机组真空严密性是否合格?定期做机组真空严密性试验关闭射水抽气器空气门后,5分钟内机组真空下降不得超过6KPa。杨 煜2009.54射水抽气器效率低验证抽气器效率是否达标查看内部是否结垢;并与其设计参数对比射水抽气器内部无结垢。朱 江杨 煜2009.6要因确认一:循环水温高1、 循环水水质化验是否合格。确认过程:确认方法:取样化验 取样次数: 10次 化验结果:浓缩倍率大于3,总磷10,碱度与硬度值之和大于30结 论:循环水水质不合格2、冷却塔填料、凝汽器铜管是否结垢。确认过程:填料检查: 铜管检查: 凝汽器铜管结垢严峻冷却塔填料因结垢严峻整个粘接到一起,如同水泥浇注料一般,中间流水缝隙几乎全部堵塞;尤其凝汽器上部铜管结垢严峻,内壁均是2mm厚的硬垢。3、循环泵水轮是否锈蚀确认过程:联系检修人员,做好平安措施后,对循环水泵开盖检查,发觉水泵内部及叶轮有多数斑点,水轮部分锈蚀。4、机组端差是否增大。确认过程:通过不同负荷和工况下,进行参数统计对比,次高压机组端差应在57范围内属于经济状态,最至少要在913范围内才算合格。但在统计视察中机组端差都在15以上,甚至超过20。结论:循环水温高是造成机组真空低的主要缘由。要因确认二:运行调整不规范1、轴封调整是否到位?确认过程:确认方法:现场抽查 抽查次数: 10次 抽查结果:有3次温度180,压力0.010MPa;有4次温度210,压力0.025MPa;2次合格结 论:轴封调整不到位2、凝汽器水侧排空是否刚好?确认过程:确认方法:现场抽查 抽查次数: 10次 抽查结果:有5次须要排空;有4次吸空而未关排空门,1次合格结 论:凝汽器水侧排空不刚好3、射水池水温限制是否良好?确认过程:确认方法:现场抽查 抽查次数: 10次 抽查结果:有8次水水温超过26结 论:射水池水位限制不到位4、机、炉协调协作是否严密?确认过程:确认方法:现场抽查 抽查次数: 10次 抽查结果:有5次加减负荷不刚好,3次参数调整不到位,有2次合格结 论:机、炉协调协作限制不严密结论:运行调整不规范是造成机组真空低的主要缘由。要因确认三:真空严密性差确认过程:确认方法:定期试验 试验次数: 2次/月 试验结果:机组带80%负荷时,关闭射水抽气器空气门,在5分钟内机组真空下降5325Pa,低于7000KPa。结论:真空严密性合格,不是机组真空低的主要缘由。要因确认四:射水抽气器效率低。确认过程:确认方法:现场检查对比 检查对比状况:解体检查射水抽气器,内部结结垢严峻,喷嘴处通流面积明显削减。和完好设备相比,抽真空度低0.002MPa结论:射水抽气器效率低是机组真空低的主要缘由八、制定对策要因对策目 标措 施完成时间责任人循环水温度高降低循环水温度1、限制循环水水质:浓缩倍率2.2,总磷8,碱度与硬度值之和不大于22加酸及阻垢剂,定时取样检测2009.8武丽红循环水温度高降低循环水温度2、填料换热效果良好,铜管内壁光滑更换填料,凝汽器铜管除垢2009.8朱 江杨伦辉3、保证循环泵出力更换循环泵水轮2009.8朱 江杨伦辉运行调整不规范规范运行调整1、机炉协调联系亲密,加减负荷刚好2、轴封调整规范,凝汽器水侧排空刚好,射水池水温调整合理加强现场管理和员工思想教化,并引入绩效竞赛制度2009.9杨 煜杨伦辉射水抽气器效率低提高抽气器效率真空严密性试验合格,抽汽效率负荷达设计值。酸洗射水抽气器内部,对比试验,参数不合格则更换2009.9朱 江杨伦辉九、对策实施对策:降低循环水温度1、限制水质。联系水处理厂家,定期向循环水中加酸、阻垢剂、灭菌杀藻。并每天取样化验水质,刚好排污,严格限制循环水浓缩倍率限于2.5,总磷79,碱度与硬度值之和不大于25。2、更换填料、铜管除垢。2009年7月,利用机组大修周期,分别对冷却塔填料进行彻底更换;检查凝汽器铜管进行除垢清理。3、更换循环泵水轮。在机组低负荷时,轮番对各台循环泵进行开盖检查,对有腐蚀现象的水轮进行了更换。实施结果: 1、限制循环水水质:浓缩倍率2.3,总磷7.5,碱度与硬度值之和不大于21.5。2、填料换热效果良好,铜管内壁光滑,凝汽器端差限制在13以内。3、更换循环泵水轮后,水泵出力达设计值,出口压力0.25MPa。对策:规范运行调整 针对现场运行存在的轴封调整不刚好、凝汽器水池排空不到位、射水池水温限制不规范以及机、炉的协调限制不严密等问题。小组联合车间加强现场管理和员工思想教化,并引入绩效竞赛制度,调动员工工作主动性,规范运行了调整。对策:提高射水抽气器效率 酸洗射水抽气器内部,对比试验,参数不合格则更换抽气器。实施结果:酸洗后抽汽效率明显提高并接近设计值,更换后则达到设计值,抽汽效率明显提高。十、效果检查通过实行技术改造、运行管理的全程监督跟踪等一系列有效措施后,机组的汽耗率大大下降,真空度明显提升。对2008年和2009年机组汽耗率和真空度对比 项目年度1#汽轮机2#汽轮机汽耗真空汽耗真空2008年6.02 kg/KWh-0.075 MPa5.04 kg/KWh-0.075 MPa2009年5.96 kg/KWh-0.084MPa5.00 kg/KWh-0.0835 MPa其中1#机真空度平均提高0.008MPa,汽耗率降低0.06kg/KWh;2#机真空度平均提高0.008Mpa,汽耗率降低0.04kg/KWh。经济性分析:自不待言,真空好转提高了汽轮机发电机组的效率,最主要是随着真空的好转,汽轮机的轴向推力、轴向位移等参数都会得到好转,机组的运行平安性得到提高。可以初略地计算一下,由于机组真空的好转,汽耗率的降低。对电厂的经济性带来的影响:2009年1#机全年发电量为17321.182万KWh;2#机全年发电量为14615.14万KWh。以目前我厂的煤质为准,平均吨煤产汽量比例为1:6。则因为汽耗的降低,1#机全年煤耗削减17321.1821040.066000=1732.12吨2#机全年煤耗削减14615.141040.046000=974.34吨那么全厂2009年因煤耗削减约省煤:1732.12 + 974.34=2706.46吨目前市场中煤煤价为300元/吨,则全年因煤耗削减,节约经济(1732.12+974.34)300=811938.8元。可以看出,通过汽轮机冲洗盐垢和清理凝汽器铜管等一系列措施,最主要的是1#冷却塔填料的更换,解决了影响循环水温的硬件障碍,使机组维持了较好真空,汽耗率得到很好的限制。全厂经济性大大提高。十一、制定巩固措施1、将冷却塔填料的检查,凝汽器铜管的检查清理,循环水泵水轮的锈蚀状况列入五阳热电厂机组检修定期检查纲要。2、将循环水水质指标限制及检测写入五阳热电厂化水运行监测规范。3、将现场强化规范运行列入车间日常管理规范,并补充到五阳热电厂运行规程(汽机部分)。4、将真空严密性试验定为每月3次,射水抽气器定期检查并酸洗。十二、活动总结及下一步准备 本次活动有效提高了“汽轮发电机组的真空度”,机组经济效益得到提高,下一阶段小组依旧将重点放在机组的运行热经济性上。我们的下一个活动课题是:提高机组运行热经济性
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