攀钢复吹经济效益分析

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资源描述
攀钢“复吹、炉龄综合技术”经济分析通过对攀钢转炉冶炼相关工艺的优化、复吹透气砖结构、复吹供气制度、透气砖在线热更换技术、复吹透气砖及转炉炉体综合维护技术等进行了深入研究和优化,先后在5座炼钢转炉开展半钢炼钢复吹炉龄综合技术的全面生产试验及应用。试验结果表明,半钢炼钢转炉复吹工艺取得突破,复吹的冶金效果明显,透气砖基础寿命显著提高,复吹炉龄逐步实现长寿化,甚至与炉龄同步。钢铁料消耗、脱氧剂消耗降低,合金收得率提高;转炉炉体维护效果明显,炉衬蚀损速率低,耐材消耗下降,为炼钢工序降本增效作出很大贡献。项目开展前、后比较,可降低成本16.08元/t钢,年创经济效益6994.8万元;同时期有复吹与无复吹比较,则可降低成本11.25元/t钢。1 计算依据(1)项目实施以前(20052006年)转炉终渣TFe平均为26.52%,钢水氧活度平均为870PPm;项目开展以后,转炉复合吹炼的终渣TFe平均为21.43%,降低了5.09个百分点,钢水氧活度平均为623.3PPm,降低了246.7 PPm。(2)同时期复吹转炉与无复吹转炉对比,冶金效果见表1。表1 复吹转炉(LBE)与纯顶吹转炉(LD)冶金效果工艺条件终渣TFe/%钢水氧活度PPm钢水残Mn低碳硅镇静钢的Si、Mn收得率/低碳铝镇静钢的Al、Mn收得率/SiMnAlMnLBE21.43726.30.054586.9894.3229.2789.67LD24.68623.30.048382.5590.8725.0886.12对比差值3.251030.00624.433.454.193.55(3)钢种结构低碳钢中,低碳硅镇静钢共占总产量的2/5,低碳铝镇钢占总产量的3/5。(4)渣量及出钢量 钢渣渣量平均13t/炉,出钢量平均133t/炉。(5)冶炼周期构成及复吹底部供气流量平均冶炼周期52min,吹氧时间15.45 min。冶炼间隙供氮气,总流量为140 m3/h;吹炼前期012min供氮气,流量为200 m3/h;吹炼至吹炼终点供氩气,其中1214min,总流量为200 m3/h,14 min 至吹炼终点,平均总流量360 m3/h。(6)复吹降低的脱氧剂消耗复吹技术的应用,使冶炼低碳钢终点氧活度每降低100ppm,平均降低脱氧剂消耗30kg/炉。(7)复吹提高的合金元素Si、Mn收得率复吹转炉冶炼低碳硅镇静钢的Si、Mn收得率分别提高了4.43和3.45个百分点。每提高1个百分点,可节约合金消耗32kg/炉。不考虑硅镇钢Mn收得率提高所获得的效益。(8)复吹提高的合金元素Al收得率复吹转炉冶炼铝镇静钢的Al收得率按提高了4.19个百分点;Al收得率提高1个百分点相当于降低Al线消耗10.2kg/炉。Mn收得率按提高了3.55个百分点。(9)透气砖的寿命及透气砖价格透气砖的使用寿命按6000炉计算。透气砖价格:23万元/套。(10)补炉料消耗由于炉底透气砖部位侵蚀速度较其它部位快,需根据透气砖的侵蚀深度不定期对炉底进行修补维护,以保证转炉全炉役复吹条件下安全运行,因此补炉底视为复吹额外增加的消耗。3号转炉复吹条件下修补炉底的补炉料消耗见表2。表2 修补炉底的补炉料消耗炉龄/炉钢产量/t总消耗/t透气补炉料/t一般补炉料/t吨钢消耗/kg.(t钢)190751206975442144.1297.90.366(11)相关材料价格钢铁料价格:1.8元/kg;Si、Mn合金价格:4.5元/kg; FeMnAl合金价格:8.56元/kg;铝线价格:20.0元/kg;脱氧剂平均价格:5.0元/kg;氮气价格:0.086元/m3;氩气价格: 1.02元/m3;透气补炉料价格5000元/t;一般补炉料(自流料或热修补料)4000元/t。2 收入部分2.1 与项目实施前比较,降低终渣TFe含量产生的效益A =钢渣量项目开展前、后渣中TFe降低值钢铁料价格平均出钢量135.09%1800133 =8.96(元/t钢)其中,同时期有复吹和无复吹比较,降低终渣TFe含量的效益 A1 =钢渣量有无复吹条件下渣中TFe降低值钢铁料价格平均出钢量=133.25%1800133 =5.72(元/t钢)2.2 钢水氧活度降低的收益 与项目实施前比较,降低钢水氧活度产生的效益。B=项目开展前、后终点钢水氧活度差值100每100PPm消耗的脱氧剂量脱氧剂平均价格平均出钢量=243.7100305.0133 =2.75(元/t钢)其中,同时期有复吹和无复吹比较,降低钢水氧活度产生的效益B1=有无复吹条件下终点钢水氧活度差值100每100PPm氧活度消耗的脱氧剂量脱氧剂平均价格平均出钢量103100305.01331.16(元/t钢)2.3 提高合金收得率效益 (1)低碳硅镇静钢 C=(硅收得率提高1个百分点节约的合金消耗Si、Mn合金价格硅收得率提高值平均出钢量)年生产低碳硅镇静钢的比例=(324.54.43133)2/5 =1.92(元/t钢)(2)低碳铝镇静钢 C=(铝收得率提高1个百分点节约的合金消耗铝线价格硅收得率提高值平均出钢量)年生产低碳铝镇静钢的比例=(10.2204.19133)3/5= 3.86(元/t钢)C=C+ C=1.92+3.86=5.78(元/t钢)2.4 钢水残锰收得率提高增加的效益D =钢水残锰收得率提高值0.01%吨钢每提高0.01降低的合金成本=0.0062%0.01%1.2 =0.74(元/t钢)3 支出部分3.1透气砖成本 F=(一套透气砖的价格单块透气原件价格)炉龄平均出钢量=(23000050000)9075133=0.23(元/t钢) 一套透气砖的价格23万元,3转炉更换1次用1块,1块透气原件的价格为50000元,炉龄9075炉,每炉出钢量133t。3.2 气体成本 (1)氮气成本 G=(5215.45)14060+12200600.086133 =0.08(元/t钢)其中:平均冶炼周期52min,平均吹炼时间15.45min,基本总流量702140Nm3/h,吹炼过程中供氮气的时间12min,氮气使用的总流量1002200 Nm3/h,氮气价格0.086元/m3,每炉出钢量133t。 (2)氩气成本 G=(2+5.5)20060+1.45360601.02133 =0.26(元/t钢) 说明:氩气使用流量200(1002) Nm3/h的时间为吹炼2min、出钢时间5.5min;吹炼后期的1.45min氩气使用流量为360(1802)Nm3/h;氩气价格为1.02元/m3,每炉出钢量133t。故:气体成本G= G+ G=0.349(元/t钢)3.3 补炉底所用补炉料消耗H =(透气补炉料用量透气补炉料价格一般补炉料用量一般补炉料价格) 炉役期总出钢量=(144.15000297. 94000)1206975=1.58(元/ t钢)4 经济效益4.1 项目实施前、后吨钢效益 I=ABC+D -F-G-H =8.962.755.780.74-0.23-0.34-1.58 =16.08元/t钢4.2 有复吹与无复吹比较,吨钢增加效益 I1 = A1B1C+D+E-F-G-H =5.721.165.780.74-0.23-0.34-1.58 =11.25元/t钢4.3 项目新增的经济效益2008年攀钢所有炼钢转炉冶炼炉次有复吹的比例为87%,全年钢产量以500万吨计算,则有复吹与无复吹比较:若按项目实施前、后比较,年新增经济效益为:效益 15008716.08 6994.8(万元)若按同期有、无复吹比较,年新增经济效益为:效益 25008711.25 4893.75(万元)5
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