连铸结晶器流场优化方案

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资源描述
浸入式水口优化方案1 (初步)1 1#、 2#机1.1 1#机 1500X200 断面1#机1500X200断面目前存在的问题:两侧窄面翻腾严重,初步推断为上升 流股发达导致;质量方面,近期铸坯易发生角部横裂纹缺陷;以往出现过表面纵 裂纹。1.1.1优化方案(1):水口其它的原设计尺寸不变,两侧出口改为如图1型状。更改后,侧孔截面 积为 4474mm2。03QiQd1 图1改动说明:按1500X200断面正常拉速1.3m/min算得通钢量小于原侧孔的 理论最优值,因此将两侧孔面积进行相应缩小。使用情况预测:该断面的正常浇注状态下,结晶器两侧窄面可能仍会存在翻 腾现象,因为该方案只增加了钢水在两出口处的平均流速,一定曾度的削弱了上 回流股的强度;而要进一步削弱上回流股强度,应采用方案(2)的优化形式。1.1.2优化方案(2):水口其它的原设计尺寸不变,两侧同方案(1)改动,并且中孔底部改为上 凸型,水口浸入深度按照原设计无改变,图2。QUZ9557图2方案(2)除了对两侧孔开口方式进行修改外,还将水口中孔底部改为上凸 型,进一步抑制上回流股强度,该方案可有效减轻结晶器两侧窄面液面翻腾现象。 至于陕西炉业王工的“中孔改为扁形”建议无法实现,因为要保证中孔面积一致 会导致扁形内径部分水口壁变薄,而这部分在可以发挥作用的前提下,是无法避 开渣线位置的,因此根据以往渣线侵蚀情况,若将内径改为“上圆下扁”型状, 水口很可能会在渣线位置被蚀漏造成在窜钢或卷渣事故。1.1.3建议为达到效果,应直接采用方案(2)进行试验。1.2 2#机 1700X250, 2000X250 断面目前存在的问题:长时间观察结晶器液面可以发现,在对中良好的前提下, 水口两侧的周期性偏流现象较为严重,窄面翻腾亦较为严重;质量方面,近期含 微合金钢种易产生角部横裂纹。1.2.1优化方案(1):1700X250断面的正常浇注拉速为1.1m/min,过钢量为3504kg/min理想开 口面积应为5354mm2; 2000X250断面的正常浇注拉速为0.95m/min,过钢量为 3560kg/min理想开口面积应为5440mm2。更改后,侧孔截面积为5378mm2。基本可适用两种断面。or8 i_V/1图31.2.2优化方案(2)与1#机1500X200断面同样问题,只改变出口截面积可能不会有效削弱上 回流股强度,因此2#机两种断面的水口也应采用凸型底部结构。由于侧孔高度 比原设计增加了 10mm,因此考虑到保证浸入深度不受影响的前提下,将侧孔高 度向水口底部延长10mm,再加之凸型底的型状优势,同样也能保证水口底部不 被击穿。具体改动情况见图4,图中绿色虚线部分为原设计型状与尺寸。Qd060 06060一图41.3小结目前就1、2#机使用的水口来看,该类水口的中孔截面积都相对较小,因此 所改进的两种水口都建议直接采用带凸底形式。若想达到更进一步优化效果,还应放大水口的中孔截面积,这样会牵涉到上 水口等其它耐材改动,变动较大,因此,先就目前情况做以简单改进,如有必要, 再进行大幅改动。2 4#机2.1 1700X250,2000X250, 2000X300, 2200X300 断面目前存在问题:4#机正常生产状态下,从拉漏预报的热电偶温度趋势来看,1700X250断面与2000X250断面的温度场都不均匀;质量方面,1700X250断面近期出现的质量问题包括表面纵裂纹和角部纵裂纹。2000X300断面和2200X300断面由于最近较少生产,所以未能采集到相关数据与现场情况。2.1.1优化方案:1700X250断面的正常浇注拉速按1.05m/min计算,过钢量为3345kg/min理 想开口面积应为5110mm2; 2000X250断面的正常浇注拉速按0.9m/min计算, 过钢量为3373kg/min理想开口面积应为5153mm2; 2000X300断面的正常浇注 拉速按0.75m/min计算,过钢量为3373kg/min理想开口面积应为5153mm2; 2200 X300断面的正常浇注拉速按0.7m/min计算,过钢量为3463kg/min理想开口面 积应为5290mm2。更改后,侧孔截面积为5139mm2,基本可以适用四种断面。如图5,将侧孔尺寸改为52X110上下圆弧型,出口角度改为12,其它尺 寸按原设计不变。浸入深度比原设计增加1mm,可忽略不计。绿色虚线部分为 原设计522.1.2将4#机优化后的水口移植到2#机试验方案待4#机水口试验成功后,与中间包厂家研讨具体移植方案。连铸作业区2012-10-23
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