号主变A相损坏事故调查报告书

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2号主变AA相损坏坏事故调调查报告告书事故单位名名称:河河北国华华定洲发发电有限限责任公公司 220055年10月26日一、事故名名称: 2号号主变AA相损坏坏事故 二、事故等等级: 一般般设备事事故 事故故类别:设备备事故三、事故起起止时间间:20005年10月19日19时39分至20005年11月3日0时一三分四、主设备备情况:1、2号主主变主要要参数:型号:DFFP-22400000/5000 3XX2400 MVVA电压等级:5255/22.55%/220KVV短路阻抗:Uk=144%额定容量:3X2400MVAA接线方式:Y/-111中性点接地地方式:直接接接地冷却方式:ODAAF生产日期:20033年3月月生产厂家:中国保保定天威威变压器器有限公公司2、2号机机组开关关主要参参数:型号:LWW12-5000额定电压:5000KV额定电流:3一五五0A额定(短路路)开断断电流:50KKA额定频率:50HHZ生产日期:20003年001月生产厂家:沈阳开开关厂3、2号发发电机主主要参数数:型号:QFFSN-6000-2额定容量:6677MVAA额定功率:6000MW额定电压:20KKV额定电流:192245AA额定频率:50HHZ功率因数:0.99(滞后后)定子绕组接接线方式式:Y Y冷却方式:水氢氢氢励磁方式:静态励励磁空载励磁电电流:114800A空载励磁电电压:一一三9VV额定励磁电电流:441455A额定励磁电电压:4407VV生产日期:20003年6月生产厂家:上海汽汽发公司司4、线路保保护配置置:厂清清线配置置RCSS-9001A线线路保护护装置、CSL101A线路保护装置、MCD-H1光纤电流纵差线路保护装置、远方就地判别装置CSI125A,开关配置RCS921保护装置,故障录波器BEN5000。5、发变组组保护配配置:发发变组配配置两套美国国GE公司司最新开开发的UUR-通通用继电电器系列列。包括括G600-发电电机管理理继电器器、T660-变变压器管管理继电电器、FF35-馈线管管理继电电器、转子子接地保保护装置置PJGG1、发发变组故故障录波波器LBBDMMGR1100002。五、事故前前工况:1、2号机机组采用用发电机机-变压压器-线线路组接接线方式式,出线线开关为为50112,通通过厂清清线接入入清苑变变电站,清清苑站采采用3/2接线线方式,厂厂清线接接入清苑苑站50052、550533开关。500KV#2主变中性点为死接地方式。2、50112开关关20003年99月122日开始始安装至至20003年99月144日安装装完毕。2004年05月22日 5012开关传动及试验良好,2004年07月07日传动5012开关良好,2号机组2004年9月10日完成168小时试运后投入商业运行,开关动作32次。2005年05月22日至2005年06月07日5012开关由热备用转检修,2号机机组小修期间预试及传动19次。此次事故前A相开关动作51次,自投运以来开关运行一直未见异常。3、20005年110月117日,公公司申请请2号机组停停机处理理11瓦瓦振动大大的设备备隐患,经河北省省调度同同意10月117日晚晚19:36分分2号机组停停机,10月月19日日一五:08分分检修工工作完毕毕,经调度度同意锅锅炉点火火启动。事故前500kV厂清线运行正常,5012开关在断位,5012-1、5012-2刀闸在合位。六、事故发发生、扩扩大和处处理情况况:1、20005年110月119日一一五:008分2号锅炉点火火;一八:35分分主汽压压力6.5MPPa,主汽汽温度3378,再热热汽温3353,凝汽汽器真空空4.22KPaa,调节节级温度度2577,主机机偏心度度32微米米,高缸缸差胀0.3337微微米,低低缸差胀胀2.4435微微米,缸缸胀177.一八八mm,主主机润滑滑油温度度26.32,2号汽汽轮机具具备冲车车条件,开始冲转。2、20005年110月119日119:110分2号汽汽轮机转转速30000rrpm定定速;请请示省调调同意22号机准准备并网网;运行就就地检查查50112开关关三相均均无异常常;值长令令合入5501116刀刀闸,22号机准准备并网网。3、20005年110月119日119:335分机组起励正常常,发电电机出口口电压正正常;19:38分分启动自动动准同期装装置并网网,19:39分分一三.60225秒550122开关非非全相保保护出口口动作跳跳开B、CC相,19:40分分29.47779秒线线路保护护动作、19:40分30.9788秒发变组组保护动动作;就地检检查#22主变AA相喷油油,压力力释放阀阀动作,检检查B、CC相无异异常。4、20005年110月119日119:445分2号炉炉MFTT动作停停炉,20:30分分2号机机转速到到零,投投盘车;申请省省调同意意2号发发变组转转检修,断断开500116刀闸闸,合上5501116117地刀刀。5、保护动动作检查查情况:2号机机组两套发发变组差差动保护护动作、两套主主变差动动保护动动作、主主变重瓦瓦斯保护护动作、两两套电压压制动过过流保护护动作、两套定定子接地地保护动动作;厂厂清线RRCS9901AA零序加加速动作作、50012开开关RCCS9221保护护动作、550122开关非非全相保保护动作作、系统统和发变变组故障障录波器器启动录录波。6、事故发发生后国国华公司司、河北省电力力公司、河河北省电电力研究究院领导导和专家家连夜赶赶到现场场,会同保定定天威变变压器厂厂家、定定电公司司领导和和电气专专业人员员对事故故原因组组织分析析,制定定#2主主变A相相损坏后后处理方方案,分分析更换换备用相相对系统统、发电电机、变变压器的的影响,立即成立主变、开关、发电机三个抢修小组。7、#2发发电机抽抽转子对对定子进进行如下下检查:槽楔紧紧度、槽槽口、端端部、端端部紧固固件、引引水管、连连接线、出出线套管管,检查查未见异异常。对对转子进进行如下下检查:护环槽槽楔检查查、转子子大齿、小小齿、大大齿月牙牙槽、转转子护环环与槽楔楔搭接处处,检查查未见异异常。发电机进行行了如下下试验:定子绕绕组直阻阻测量、定定子绕组组绝缘、定定子绕组组直流耐耐压、定定子绕组组交流耐耐压、转转子直阻阻、转子子绝缘、转转子耐压压、转子子交流阻阻抗、定定子水压压试验、定定子端部部模态试试验、联联轴器螺螺栓探伤伤、转子子气密、整整体风压压,以上上试验全全部合格格。8、变压器器检查情情况:事事故发生生后对主主变A相相高低压压绕组进进行绝缘缘测试,对对地绝缘缘均为零零,取本本体油样样、取瓦瓦斯气进进行色谱谱分析,乙乙炔等指指标严重重超标,变变压器油油目视呈呈黑色并并有大量量碳化杂杂质。排排油后打打开人孔孔,进行行内部检检查,发发现围屏屏拉带全全部断裂裂,箱底底有许多多炭化的的纸屑,低低压侧下下铁轭上上有许多多铁珠,面面对主变变油箱右右侧壁外外加强筋筋焊缝有有两处开开裂。10月月24日日返厂,目目前正在在解体进进一步检检查中。9、#2主主变A相相按河北北省电力研研究院计计算结果果,更换后后不影响响系统和和发电机机安全运运行。更更换后河河北省电力研究究院进行行了如下下试验:油中溶溶解气体体色谱分分析、油油的击穿穿电压、油油的高温温介损、油油中含水水量、油油中含气气量、绕绕组直流流电阻、绕绕组绝缘缘电阻、吸吸收比或或极化指指数、绕绕组的介介质损耗耗因数、电电容型套套管的介介质损耗耗因数(tg)和电容容值、绕绕组泄漏漏电流、绕绕组电压压比及极极性、绕绕组变形形测量、局局部放电电试验,以上试试验全部部合格。10、扩大大范围检检查,对对2号主主变B、C相、高厂厂变、脱脱硫变、励磁变、封闭母线进行检查和试验,未见异常,试验结果全部合格。11、对550122开关AA相液压机构构一级阀阀的阀套与撞撞杆及盖盖板孔与与阀套装装配间隙隙、阀杆杆的灵活活性、阀阀的清洁洁度进行行检查,发现AA相合闸闸一级阀阀撞杆卡卡滞不动动作,已已进行更更换;同同时对AA相开关关二级阀阀和灭弧弧室进行行检查,未未见异常常;扩大大范围检检查B、C相相液压机机构一级级阀套与与撞杆配配合间隙隙,都在在设计范范围标准准内,动作灵活没没有卡滞滞现象,其其它部件均满满足要求求。12、20005年年11月2日日11:45分分2号锅炉炉点火,119:446分电电气整套套启动试验验开始,2005年11月3日0:一三分#2机组并网成功。七、事故原原因及扩扩大原因因分析:1、事故直直接原因因分析:2号机组并并网过程程中,当当自动准同期装装置发出出50112开关关合闸命命令后,A相开关拒合,随后A相开关发生合闸延迟,分后即合的跳跃故障是导致本次2号主变A相损坏的直接原因。事故过程如下:1.1、同同期合闸闸:10月199日199:399分111.6秒秒,#22机组利利用自动动准同期期装置同同期并网网,合550122开关,结结果为AA相未合合上,BB、C相相合闸成成功,119:339分一一三.660255秒50012开开关非全全相保护护正确动作作跳开BB、C相相。1.2、AA相第一一次合闸闸:19:400分299.35584秒秒50112开关关A相合合闸,在合合闸后主主变高压压侧A相相出现冲冲击电流流,高压压侧A相相电流最大峰峰值1004255A(二次值值4.117A),电流最大大有效值值为59958AA,故障持续续时间1142ms,波波形见附附件一图1。发发电机机机端A相相电流最最大峰值值一五一一五255A(二次次值300.3005A),电流流最大有有效值为643345AA(二次次值12 AA),C相电流流最大峰峰值14480一一五A(二二次值299.6003A),电流流最大有有效值为为657705AA,故障障持续时时间1442mss,波形形附件一一图3。19:400分299.47779秒秒厂清线线RCSS-9001A线线路保护护装置零零序加速速保护正正确动作作、50012断断路器保保护装置置A相、三三相跟跳跳动作,550122开关AA相199:400分299.49914秒秒跳开,整整个过程程中交流流分量变变化不大大,直流流分量逐逐渐衰减减。199:400分299.52284秒秒对侧清清苑站550522、50053开开关A相相跳开,线线路A相相失电。1.3、AA相第二二次合闸闸:19:400分299.95509秒秒50112开关关A相第第二次偷偷合闸,由由于线路路A相无无电压,发发电机及及系统无无故障电电流,但但线路产产生过电电压,电电压峰值值为7771.335kVV。约1.3ss后即119:440分330.881422秒清苑苑站50053开开关重合合闸,在在合闸同同时主变变高压侧侧A相出出现冲击击电流,再一次对变压器造成冲击。主变压器高压侧A相电流最大峰值9975A(二次值3.99A),电流最大有效值为4963A,故障持续时间100ms,波形见附件四图1。发电机机端A相电流最大峰值143010A(二次值28.602A),电流有效值54995A(二次值10.999A),C相电流最大峰值145890A(二次值29.178A),电流最大有效值54640A(二次值10.928A),故障持续时间110ms,波形附件一图4。110 mms后对侧清清苑站开开关跳开开,高压压侧故障障电流逐逐渐衰减减;跳开开后线路路产生过过电压,过过电压峰峰值为7777.80kkV。119:440分330.992944秒厂清清线RCCS-9901AA线路保保护装置置零序加加速保护护动作,19:40分分30.94332秒跳跳开50012开开关A相相,高压压侧故障障电流消消失,线线路三相相失电,故障电电流持续续1299 ms; 19:400分30.9788秒两套主主变差动动保护、发变组差动保护动作,关闭主汽门,跳开灭磁开关;发电机电压逐渐下降,故障电流逐渐消失,1.3s后发电机电流降到额定电流以下。在变压器故故障电流流逐渐消消失过程程中,变变压器低低压侧对对地绝缘缘为零,两两套定子子接地保保护正确确动作,当当时中性性点电压压为300.8VV。在此期间,负负序电流流峰值为为300029AA,负序序电流保保护元件件启动,起起动时间间为2.1s,见见附件一一图5。1.4、AA相第三三次合闸闸:19:400分311.56652秒秒50112开关关A相第第三次自自动合闸闸。由于于对侧开开关已跳跳闸,发发电机已已灭磁,所所以本次次合闸未未对变压压器造成成进一步步冲击。2、事故根根本原因因分析:2.1、事事故发生生后,电电厂专业业人员会会同沈阳阳高压开开关厂技术人人员,国华公公司、河北省省电力公公司生技技处和调通中中心、河河北省电力研研究院、国华电力力技术中中心的专专家共同同在现场场检查模模拟事故故状况,对断路路器进行行了远方方操作,重重复出现现了A相相断路器器合闸延延迟,分分后即合合的跳跃跃现象,又又对A相相断路器器现场进进行断开开电气回回路后的的手动操操作,仍仍然重复复出现分后后即合的的跳跃现象象,说明明A相断断路器机机构存在在问题。2.2、现现场对电电磁铁线线圈进行行外观检检查良好好,直阻测测试(合合闸线圈圈直阻558、分闸闸线圈11:2.2、分闸闸线圈22:2.5)符合要要求,未未发现问问题。进进一步检检查电磁磁铁与一一级阀之之间的脱脱扣装置置未见异异常。2.3、对对A相液液压机构构一级阀阀进行检检查,分分闸一级级阀撞杆杆动作灵灵活,合合闸一级级阀撞杆杆卡滞不不动作。合闸一级阀解体后拆下撞杆和套,发现撞杆和套工作表面卡涩,没有涂抹真空硅脂,造成撞杆运动时摩擦力增大,撞杆有磨损痕迹,上端镀铬层磨损较重,镀铬层脱落露出镀铜的颜色。检查套内壁也有磨擦痕迹,进一步仔细检查发现套内中间位置有大约2mm 宽半圆周的凸台。2.4、对对A相套套和撞杆杆的测量并并与图纸纸对比数数据:套的内孔设设计尺寸寸: 内孔77+0.05 +0.00 材材料:00Cr一一八Nii9棒料料测量套内孔孔上、中中(凸台台部位)、下下,分别别为:上:7.02 中:6.9985 下:7.00一五中间凸台的的位置尺尺寸不符符合图纸纸要求超超差00.0一一五mmm,与套套自身的的上、下下尺寸比比较差值值达0.0355-0.0300mm。接着对合闸闸一级阀阀撞杆进进行测量量。撞杆图纸尺尺寸:镀镀后7-0.01 -0.05 材料:35CCrMOO技术要求:1、硬硬度 HS660770 2、镀镀铬 CRRH测量结果为为: 6.998,尺尺寸符合合要求。2.5、在在分析套套内孔凸凸台产生生的原因因时,又又发现在在凸台的的中间部部位有缺缺陷,对对该套从从中间剖剖开后进进行外观观检查发发现确实实存在一一条面积积约为00.5 mm2 mmm的缺缺陷,为为了进一一步确认认材质是是否满足足设计要要求,把把撞杆和和套送“国家有有色金属属质量监监督检验验中心”对材质质、硬度度及镀铬铬层进行行检验。结果为:撞杆硬度HHV6886、6683、6689,符符合设计计要求,该撞杆杆表面镀镀铬。撞杆材质原原设计为为35CCrMoo,检验结结果符合合材质要求求。套材质原设设计为00Cr一一八Nii9,检验结结果不符符合原材材质设计计要求。2.6、合合闸一级级阀撞杆杆和套卡卡滞的原原因分析析由于套的原原材料(0Crr一八NNi9棒棒材)有有缺陷在在车刀加工时时产生让让刀,因因而,在在车后使使得套的的内孔产产生凸台台,造成加工工尺寸超超差,在套内凸台处处与撞杆杆间的配配合间隙隙仅为00.005mmm。由由于装配配间隙小小,不满足足设计(0.01-0.1mm)要求、零件表面加工粗糙且套与撞杆装配时未涂抹真空硅脂以上三个因素,在撞杆、套相互运动时撞杆镀层受到套内凸台刮磨,刮磨下来的镀层粉末积存在套与撞杆的环隙中,累积到一定量时最终导致撞杆、套卡滞不动。2.7、开开关延时时合闸及及分后即即合产生生跳跃现象象的分析析合闸指令下下达后,电电磁铁动动作,合合闸电磁磁铁连杆杆在弹簧簧力的作作用下撞撞击合闸闸撞杆并并脱扣,但但由于合合闸一级级阀撞杆杆与套卡卡滞,合合闸一级级阀杆没没有立即即动作,经经过延时时在弹簧簧力的作作用下,合合闸一级级阀动作作打开一一级阀口口,高压压油进入入二级阀阀上腔,二二级阀动动作实现现合闸操操作,造造成了合合闸延迟迟现象。合闸后正常常动作是是凸轮机机构转动动使合闸闸一级阀阀杆复位位封闭一一级阀口口,但在在合闸操操作的后后半程由由于合闸闸一级阀阀的撞杆杆与套卡卡滞,一一级阀未未可靠复复位,合合闸一级级阀口未未完全关关闭仍与与高压油油相通,这这样使得得在保护护动作发出分闸闸指令后后分闸一一级阀动动作,二二级阀上上腔高压压油瞬间间卸压,断路器器分闸,分分闸的同同时分闸闸一级阀阀复位,但但由于合合闸一级级阀口未未完全关关闭,使使得高压压油又进进入二级级阀上腔腔再次合合闸操作作,这样样就造成成开关多多次分合合操作,产产生跳跃跃现象。最后随着开开关动作作的振动动,在弹弹簧力的的作用下下,合闸闸一级阀阀完全复复位,合合闸一级级阀阀口口关闭,完完成分闸闸操作。5012开开关合闸闸一级阀阀撞杆和和阀套卡卡滞是本本次事故故的根本本原因。2.8、主主变A相相损坏的原原因需专专家进一一步评估估。八、事故损损失情况况:(少少发电量量、少送送电量;设备损损坏情况况、直接接经济损损失、损损坏设备备修复时时间等)1、电量损损失:机组停运3340.56小小时,机机组满出出力为6600MMW,月月度平均均负荷率率为777.455,综综合厂用用电率为为6.995,故故电量损损失约计计为:3340.56hh600MMW77.45一五五82558.22 MWWh2、启动损损失:启动用燃油油量为1106.4吨,损损失为:1066.4tt34998.222元/t37.22万万元3、主变AA相返厂厂损坏情况况正在解解体进一一步确认认中,修修复费用用专家评评估确认认后上报报。九、事故暴暴露出来来的问题题:1、设备问问题5012开开关A相相合闸一一级阀撞撞杆和套套卡滞,属属于厂家家开关机机构制造造装配原原始缺陷陷,合闸闸一级阀阀的套加加工粗糙糙,零部部件的加加工尺寸寸偏差大大不符合合设计标标准要求求,厂家家对零部部件装配配前检验验把关不不严,撞杆和和套装配配间隙超超标,套内表表面光洁洁度不负负荷设计计要求,没有涂涂抹真空空硅脂。2、管理问问题:(1)由于于设备投投运后未到检检修周期期,厂家作业业指导书书要求液压压机构336年年解体检检查,小小修中未未对液压压机构进进行解体体检查,验收交接时未能及时发现设备缺陷,反映出设备管理存在漏洞,对开关的危险源辨识不全面,未能正确评估设备的风险。(2)对设设备的全全过程管管理重视视不够,基基建生产产一体化化理解不不深。(3)专业业技术人人员对550122开关内部部结构掌掌握深度不够够,综合合判断故故障危险险点能力力有待提高高。(4)对调调度给定定的重合合闸方式式未进行行细致的的风险评评估,对对特殊方方式下重重合闸投投退的风风险仍需需论证并并与调度度部门达达成一致致意见。十、防范/整改措措施:序号防范措施责任部门责任人完成时间1.将开关的三三套一级级阀的撞撞杆和套套全部拆拆下,分分别测量量尺寸并并计算工工差配合合间隙是是否满足足要求,经经制造厂厂家和专专家共同同确认将将工差配配合间隙隙由原来来图纸设设计标准准的0.010.11mm提提高到00.0440.10mmm,并并将不满满足该标标准的全全部进行行更换设备部赵文航2005.10.252.分、合闸一一级阀装装配时,撞撞杆和套套之间必必须涂抹抹真空硅硅脂保证证润滑良良好设备部赵文航2005.10.263.根据LWW125000罐式六六氟化硫硫断路器器检修作作业指导导书的的规定并并结合现现场机组组的大、小小修周期期及春秋秋检情况况重新制制定检修修周期、检检修项目目和质量量标准设备部赵文航2005.10.294.机构液压油油每年取取样化验验一次,保保证油质质质量标标准,如如不合格格及时更更换设备部赵文航结合每年大大、小修修进行5.并网前规程程没有明明确规定定对并网网开关进进行传动动,鉴于于本次故故障,并并网前申申请对开开关进行行传动,以以保证并并网前开开关动作作处于完完好状态态。发电部值长每次并网前前6.鉴于本次故故障,每次并并网前向向调度申申请将对对侧开关关重合闸闸退出,并并网正常常后投入入设备部张立港每次并网前前7.专业人员加加强对5500KKV和2220KKV开关关理论学学习和检修培训训,提高高检修技技能设备部赵文航2005.11.308.扩大范围检检查2220KVV升压站站断路器器,从设设计、安安装、试试验、检检修管理理上查清清目前设设备的状状况,对对液压系系统可能能存在的的隐患进行行分析和和评估设备部赵文航2005.11.30十一、事故故调查组组成员名名单(单单位/部部门、职职务、职职称):姓 名单 位职 务职称张艳亮国华定电副总经理李建定国华定电总经理助理理张俊珍国华技术中中心电气专业部部经理魏国平河北电力研研究院总工教授级高工工张洪范沈阳高压开开关厂总工教授级高工工聂凤来国华盘山外聘专家袁 丁安健环部经理江涛安健环部安健环高级级主管王玉卿发电部经理助理李智华设备部主任工程师师张立港设备部协调工程师师赵晓亮设备部发变组保护护孙蓟光设备部电气主管赵文航设备部协调工程师师韩俊升安健环部电气主管十二、附件件清单(包包括图纸纸、资料料、原始始记录、笔录、试验和分析计算资料、事故照片录像等):附件一:故故障录波波图附件二:550122A开关关合闸一一级阀撞撞杆和套套图片附件三:550122开关一一级阀原原始测量量数据表表附件四:事事故过程程中开关关及保护护动作顺顺序表附件五:继继电保护护动作评评价附件六:线线路开关关重合闸闸说明 国华华公司所所属及控控股发电电公司名名称: 河北北国华定定洲发电电有限责责任公司司 主主管领导导签发: 报报告日期期: 20005年 10月 26日附件一:故故障录波波图;1、系统故故障录波波器录波波图2、系统录录波器全全过程开开关量录录波器录录波图3、第一次次冲击发发变组故故障录波波器录波波图4、第二次次冲击发发变组故故障录波波器录波波图5、第二次次冲击发变变组保护护录波图图6、差动保保护、断断路器、灭灭磁、重重瓦斯开开关动作作顺序图图1.发变组组故障录录波器通通道注释释通道1为发发电机机机端A相相电压通道2为发发电机机机端B相相电压通道3为发发电机机机端C相相电压通道5为发发电机机机端A相相电流通道6为发发电机机机端B相相电流通道7为发发电机机机端C相相电流通道33为为主变高高压侧AA相电压压通道34为为主变高高压侧BB相电压压通道35为为主变高高压侧CC相电压压通道37为为主变高高压侧AA相电流流通道K1为为50112开关关A通道K800为第III套主主变差动动通道K833为第III套发发变组差差动通道K644发电机机灭磁开开关通道K466主变重重瓦斯2.发电机机G600-I保保护装置置波形注注释F1-IAA为发电电机机端端A相电电流F2-IBB为发电电机机端端B相电电流F3-ICC为发电电机机端端C相电电流F5-VAA为发电电机机端端A相电电压F6-VBB为发电电机机端端B相电电压F7-VCC为发电电机机端端C相电电压NEUTRRL II_2MMag为为发电机机负序电电流FCB-NNC ON为为发电机机灭磁开开关断开开脉冲附件二:550122A开关关合闸一一级阀撞撞杆和套套图片:1、故障撞撞杆图片片2、开关合合闸一级级阀零部部件装配配图3、50112A开开关合闸闸一级阀阀的套切切开后图图片:4、合闸一一级阀装装配图附件三:550122开关一一级阀原原始测量量数据表表相别名称测量位置(单单位:mmm)最小间隙上(0)中(60)下(90)A相合闸一一级阀套+0.0一一五-0.0一一五+0.0220撞杆(胶圈圈前)-0.022-0.022-0.0220.0055撞杆(胶圈圈后)-0.022-0.022-0.0220.0055A相分闸一一级阀套+0.0445+0.0440+0.0553撞杆(胶圈圈前)-0.0225-0.0225-0.02250.0655撞杆(胶圈圈后)-0.0225-0.0225-0.02250.0655B相合闸一一级阀套+0.044(+00.0555)+0.0一一五+0.011撞杆(胶圈圈前)-0.0005-0.0一一五-0.0一一五0.0255撞杆(胶圈圈后)-0.0220-0.0330-0.02200.03B相分闸一一级阀套+0.044(+00.0555)+0.044+0.044撞杆(胶圈圈前)-0.022-0.022-0.0220.06撞杆(胶圈圈后)-0.022-0.022-0.0220.06C相合闸一一级阀套+0.0220+0.0一一五+0.0112撞杆(胶圈圈前)-0.011-0.011-0.0110.0222撞杆(胶圈圈后)-0.011-0.011-0.0110.0222C相分闸一一级阀套+0.0330+0.0330+0.0225撞杆(胶圈圈前)-0.0一一五-0.0220-0.0一一五0.04撞杆(胶圈圈后)-0.0220-0.0220-0.02200.0455注:分合闸闸一级阀阀套与撞撞杆配合合间隙不不满足00.0440.10mmm的全全部更换换。附件四:事事故过程程中开关关及保护护动作顺顺序表系统故障录录波器发变组故障障录波器器备注时间动作名称时间动作名称蓝色字体为为清苑站站动作行行为119.399.111.688655012 C相相合闸自动准同期期并网时时,BCC相开关关合上,AA相开关关未合。约约1.99秒机构构的非全全相保护护动作,跳跳开50012开开关。219.399.111.699315012 B相相合闸319.399.一三三.600255012非非全相动动作419.399.一三三.699205012 C相相跳闸19.399.一三三.69925012 C相相跳闸519.399.一三三.699415012 B相相跳闸19.399.一三三.69945012 B相相跳闸619.400.299.355845012 A相合合闸19.400.299.35565012AA相合闸闸第一次冲击击开始719.400.299.4744系统保护III(550122操作相相跳闸接接点)819.400.299.4774系统保护II919.400.299.47779901A A相相跳闸定洲电厂RRCS-9011零序加加速保护护第一次次动作1019.400.299.47794901A C相相跳闸1119.400.299.48800901A B相相跳闸1219.400.299.499145012 A相相跳闸19.400.299.49915012 A相相跳闸第一次冲击击结束一三19.400.299.49944921 A相跳跳闸1419.400.299.49945921 B相跳跳闸一五19.400.299.49947921 C相跳跳闸1619.400.299.52284对侧50553开关关 A相相跳闸清苑站RCCS-9901纵纵联保护护动作1719.400.299.955095012 A相相合闸19.400.299.94495012 A相相合闸一八19.400.300.81142对侧50553A相相重合清苑站50053开开关RCCS-9921重重合闸动动作第二次冲击击开始1919.400.300.8227负序定时限限启动2019.400.300.9226系统保护III2119.400.300.9226系统保护II2219.400.300.92294901A C相相跳闸定洲电厂RRCS-9011零序加加速保护护第二次次动作2319.400.300.93310901A B相相跳闸2419.400.300.93314901A A相相跳闸2519.400.300.944一五对侧50553开关关三相跳跳闸清苑站RCCS-9901零零序加速速保护动动作第二次冲击击系统侧侧电流消消失2619.400.300.944325012 A相相跳闸19.400.300.94465012 A相相跳闸2819.400.300.9778主变差动III2919.400.300.9880主变差动II3019.400.300.9886发变组差动动I3119.400.300.9990发变组差动动II3219.400.311.0557灭磁开关跳跳闸发电机灭磁磁3319.400.311.1006主变重瓦斯斯3419.400.311.2588电压制动过过流III3519.400.311.3661电压制动过过流I3619.400.311.566525012AA相合闸闸19.400.311.56665012 A相相合闸5012第第三次自自行非同同期合闸闸3719.400.322.9222定子零序过过电压3819.400.322.9331主变差动III返回回3919.400.322.9333主变差动II返回4019.400.322.9334发变组差动动I返回回4119.400.322.9335发变组差动动II返返回4219.400.322.9448电压制动过过流III返回4319.400.322.9449电压制动过过流I返返回4419.400.322.9448负序定时限限返回4519.400.333.477695012非非全相动动作4619.400.344.477395%定子子接地II4719.400.344.477895%定子子接地III4819.400.366.9003 主变重瓦斯斯返回4919.400.411.3552定子接地返返回5019.400.466.43315012 A相相跳闸5119.400.522.4997主变重瓦斯斯动作附件五:继继电保护护动作评评价继电保护保保护动作作评价在定洲电厂厂侧50012 A相两次自自行非同同期合闸闸时,单单相非同同期并列列产生线线路零序序电流。经经分析,因因线路保保护采用用线路侧侧TV,厂厂清线定定洲电厂厂线路保保护侧感感受反方方向。一、 厂清线RCCS-9901AA线路保保护装置置动作评评价第一次冲击击:定洲洲电厂侧侧50112 AA相偷合合,清苑苑站50052/50553在合合位;线线路零序序超过了了线路保保护零序序后加速速段定值值,定洲洲电厂侧侧RCSS-9001零序序后加速速(不带带方向)保保护动作作,三相相跳闸,同同时向对对侧发允允许信号号。RCS-9901AA线路保保护装置置包含有有纵联变变化量方方向、纵纵联零序序方向、工工频变化化量阻抗抗、三段段接地和和相间距距离,以以上保护护方向指指向线路路,保护护可靠不不动作。第二次冲击击:定洲洲电厂侧侧50112 AA相偷合合在先,然然后,清清苑站550522受RSSC9921控控制,重重合A相相,定洲洲电厂RRCS9011保护零零序加速速动作。电电厂侧判判为三相相重合,零零序加速速延时为为1000ms;清苑站站为单相相重合,零零序加速速延时为为60mms。二、 厂清线CSSL-1101AA线路保保护装置置保护动动作评价价厂清线CSSL1001保护护零序后后加速经经方向闭闭锁,保保护感受受反方向向,保护护可靠不不动作。三、 厂清线MCCD-HH1线路路保护装装置动作作评价MCD-HH1线路路保护装装置为光光纤电流流纵差保保护,对对于单相相非全相相运行的的异常情情况,纵纵联电流流差动保保护不反反映,因因此两侧侧MCDD差动保保护未动动作。四、 5012开开关保护护装置动动作评价价开关第一次次A相合合闸时,重重合闸未未充好电电,当收收到保护护动作信信号后,保保护沟通通三跳、AA相跟跳跳、三相相跟跳动动作出口口。两次故障时时间分别别为1448mss、1000mss,失灵灵保护时时间定值值为0.3s,所所以失灵灵保护未未动作。五、 #2主变、发发变组差差动保护护动作评评价5012开开关A相相第一次次偷合闸闸,在合合闸后主主变高压压侧A相相出现冲冲击电流流,发电电机机端端A相和和C相电电流变大大,从主主变压器器星角结结构和保保护构成成来分析析,该电电流对于于主变差差动和发发变组差差动来说说是穿越越性的,差差动电流流基本为为零,制制动电流流最大,差差动保护护不动作作。5012开开关A相相第二次次偷合闸闸,最初初由于线线路A相相无电压压,合闸闸时无冲冲击电流流,发电电机及主主变高压压侧无故故障电流流。清苑站50053开开关重合合闸,在在合闸后后主变高高压侧AA相出现现冲击电电流,再再一次对对变压器器造成冲冲击。在在合闸后后主变高高压侧AA相出现现冲击电电流,发发电机机机端A相相和C相相电流变变大,从从主变压压器星角角结构和和保护构构成来分分析,该该电流对对于主变变差动和和发变组组差动来来说是穿穿越性的的,差动动电流基基本为零零,制动动电流最最大,差差动保护护不动作作。该冲击电流流持续1110mms后,对对侧清苑苑站RCCS-9901AA线路保保护零序序加速动动作,跳跳开50053开开关三相相,线路路B、CC相失压压,A相相为电厂厂侧22主变高高压侧残残压;高高压侧故故障电流流消失,第第二次冲冲击的系系统侧电电流结束束,故障障电流持持续1229mss。22主变高高压侧AA相电流流由于厂厂清线两两侧跳开开而消失失后,2主变低压压侧即发发电机端端电流随随即继续续维持,幅幅值与此此前相当当,只是是不见此此前的衰衰减的直直流分量量,分析析应为:清苑侧侧50553开关关跳开的的同时,定定洲22主变高高压侧AA相电压压在残压压的基础础上发生生过电压压,峰值值为7777.880kVV,22主变高高压侧AA相避雷雷器动作作、A相相绕组对对地绝缘缘破坏,故故障由“单相非非同期并并列”演变为为“主变高高压侧绕绕组单相相接地”。主变变差动和和发变组组差动感感受到的的动作电电流大于于启动值值,两套套主变差差动于119:440分330.9978秒秒和199:400分300.9880秒动动作出口口,两套套发变组组保护于于19:40分分30.9866秒和119:440分330.9990秒秒动作出出口;119:440分331.0057秒秒发电机机灭磁开开关跳开开。五、#2发发电机电电压制动动过流保保护动作作评价5012开开关A相相第一次次偷合闸闸,发电电机电压压制动过过流保护护启动,该该保护为为反时限限动作特特性,由由于时间间较短保保护未动动作。清苑站50053开开关重合合闸后,发发电机电电压制动动过流保保护于119:440分330.8837秒秒启动。由由于本次次故障电电流持续续时间较较长,于于19:40分分31.2500秒电压压制动过过流保护护动作出出口。六、主变重重瓦斯动动作评价价随着变压器器故障的的发展,119:440分331.1106秒秒主变重重瓦斯动动作,119:440分336.9903秒秒主变重重瓦斯返返回。由于变压器器内部故故障后油油流有不不规则的的间断性性冲击,导导致重瓦瓦斯返回回一五.4秒后后于199:400分522.4997秒主主变重瓦瓦斯再次次动作。七、#2发发电机定定子接地地保护动动作评价价随着变压器器故障的的恶化,故故障发展展为22主变AA相高低低压绕组组对地绝绝缘破坏坏以后,119:440分332.9920秒秒发电机机中性点点电压感感受到电电压开始始突然增增大(330.9928VV)定子子接地保保护(基基波电压压型,定定值为一一三.334V)启启动,11.5秒秒后即119:440分334.4464秒秒定子接接地保护护动作,当当时中性性点电压压为333.8VV。八、结论造成本次故故障的原原因是:国华定定洲电厂厂#2发发变组5500kkV 550122开关AA相先拒拒合、后后因自身身机械故故障三次次自行非非同期合合闸。经经对50012 A断路路器解体体检查,发发现其合合闸一级级阀的撞撞杆与套套卡滞。定洲电厂550122开关AA相前两两次自行行非同期期合闸后后,5000kVV厂清线线两侧线线路保护护均正确确动作,在在两次冲冲击中快快速将2机组组与系统统隔离。故障发展为为2主主变A相相高低压压绕组对对地绝缘缘破坏以以后,2机组组有关保保护均正正确动作作,灭磁磁、停机机。在本次故障障中,定定洲电厂厂、清苑苑站故障障录波完完好,对对故障分分析提供供了有力力的数据据和信息息支持。附件六、线线路开关关重合闸闸说明:目前我公司司#2机机组为发发变线接接线方式式,线路路重合闸闸为单重重方式,二二期工程程完工后后5000KV升升压站将将是二个个完整串串和一个个不完整整串的33/2接接线方式式,如果果在机组组并网时时并网开关关出现一相相跳跃故故障,3/22接线和和发变线线接线方方式造成成的后果果相同。并网后如果果开关出出现一相相跳跃故故障,发发变线接接线方式式下造成成的后果果同并网网时相同同。但对对于3/2接线线方式,并并网后就就不会导导致非同同期合闸闸。同河北电科科院及华华北电科科院专家家共同讨讨论,发变线线接线方方式的机机组并不不需要对线路路重合闸闸的投运运方式作作特殊考考虑,调度给我我公司厂厂清线下下达的重重合闸方方式同目目前河北北南网和和华北电电网其它发变变线出线线方式电电厂的重重合闸方方式是完全相相同的。我公司发电电机合同同附件中中厂家承承诺“发电机机具备承承受高压压线路单单相重合合闸的能能力”,根据据厂家给给出的参参数,发发电机可可以承受受线路重重合闸带带来的冲冲击。如果取消单单相重合合闸,在在线路发发生瞬时时单相接接地故障障后,机机组就得得停运,增增加了机机组停运运的几率率,同时也也会給系系统的稳稳定性带带来风险险。为了防止并并网时并并网开关关出现跳跳跃故障障后,由对对侧开关关重合造造成的第第二次冲冲击,每每次在机机组并网网时,向向调度部部门申请请退出对对侧50052、550533开关的的重合闸闸,在机组并并网后投投入。10.11.202223:5923:59:5722.10.1111时59分11时59分57秒10月. 11, 2211 十月 202211:59:57 下午23:59:572022年10月11日星期二23:59:57
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