《转拉录像分析》PPT课件

上传人:san****019 文档编号:15896481 上传时间:2020-09-13 格式:PPT 页数:25 大小:653.60KB
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资源描述
转拉过程录像总结(一)-录像共62分钟 拉号:734-34 机型:28400 时间:20/10,1)工人并非清完上一机型后,一个接一个开始收拾和取料; 2)工人以及基层管理的时间观念及目标性不强,未能清楚下一步应做什么; 3)部分工人清完上一机型后,没有接着下另一个机,导致其他工人花大量的 时间等待; 4)助理没有将WI在转拉前挂到拉上; 5)头位(机芯,前壳,底壳等)以及提前加工工位没有预先下机; 6)助理在转拉过程中应主要负责协调工作,而不是帮工人做事; 7)工人需要暂时离开(私事或公事)都需征求助理的意见及知道什么时候该回来; 8)助理应随时清楚,转拉的整个进程已经去到哪里,什么时候应去了解一下某加 工位的加工情况; 9)拉上的机清完后,在拉尾仍有大量的修理机待清,这样会有两个问题: 一) 修理机在下完机后再清,影响转拉时间; 二) 隐藏了问题(QC计算转拉时间为:上机型清完最后一部机到下个机型的 第一部机到QC)。 10)啤机应在上一机型不用后马上通知ME调整,条件可以的话应先用其他啤机;,转拉录像过程问题总结,说明: 1)拉头清完上一机型后,推迟了10分钟开始下一机型; 2)机芯测试拉临时离开,造成后工序4个人等了3分钟; 3)底壳第一个位推迟了27分钟开始,第二个位再推迟了23分钟,使半成品在拉中等 了50分钟; 4)助理在转拉过程中才派发WI,以及帮工人顶位6分钟; 5)QC前一工位离开了17分钟仍然未有回到工作岗位; 6)拉中一个位在等待底壳时没检查好烙铁,等底壳做好后才发现烙铁不行,需要维修; 7)拉尾的两箱修理机,QC清了21分钟才清完;,问题改善方案讨论,问题改善方案讨论,试验CELL培训讨论情况: 看转拉过程录像之后感(734-14),1.WI没的提前挂上去; 2.样板机和物料都没齐; 3.助理没有辅导协调工人去排位; 4.上一种机型堆的太多,(有较多修理机待清); 5.工人不知道自己下一步该做什么; 6.物料工具分散太开,拿取时间长; 7.工具收拾后再拿出来,重复动作; 8.转拉没有作好准备; 9.每一种加工料先做一个后,就应马上下一部机下去。 10.大家对转拉时间不够重视; 11.旁边的拉也在下同样的机,没有先借一些加工好的料排位; 12.管理时间观念不强,没有随时了解转拉现状;,13.测试JIG没有提前准备好,和试验功能是否OK; 14.下过的机型,每个人对自己应拿什么工具、物料和做此什么要心里有数; 15.下工序在等待时,可以帮前工序做点什么; 16.烙铁瓦数不符时,应暂时先用,等新换烙铁热了再拔下原来的烙铁; 17.物料和工具应一次拿完; 18.工人转来转去,很乱。 19.好多人地转拉的时候才清洁工位,(应在上下班时); 20.工具、物料拿完后,机没下到也不要随走开; 21.下完上个机型后,应马上开始转拉; 22.底壳没有和其他头位同步; 23.下完机后,应看新工位图,决定本工位工具、物料要否拿走; 24.通用工具不用收急着收起来。,试验CELL培训讨论情况: 看转拉过程录像之后感(734-14),作业流程分析检查改善表,人-机作业分析作业检查改善表,(续上表),共同作业分析检查改善表,良,易,无,无,无,易,有,有,停滞原因发现检查表,附带分析检查改善表,作业,等待,机械自动,操作者与机械联合作业,机械手动,作业者与机械同时等待,问题改善方案讨论,续下表,
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