rcs985事故保护分析案例

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资源描述
.#1机转子两点接地保护动作情况分析一、概述*分,#1机发变组保护A柜发出“转子一点接地”报警信号(只投入A柜中的转子一点接地保护),为进一步区分故障信号原因,21时15分联系运行退出A柜转子一点接地保护,投入B柜转子一点接地保护,同样发出“转子一点接地”报警。21时40分投入转子两点接地保护,22时20分发变组保护B柜转子两点接地保护动作,发电机开关跳闸。二、保护动作情况经过#1机A柜发出“转子一点接地”报警后,对保护和转子对地电压进行了检查测量,转子正、负对地电压对称,分别为107V,保护A柜上显示转子接地发生在50%处,接地电阻为0K,装置的电压、接地位置和接地电阻显示值较稳定。为防止保护A柜误发转子一点接地信号,联系运行将A柜的转子一点接地保护退出,投入B柜的转子接地保护,保护B柜同样发出转子一点接地信号,测量值与A柜完全相同,根据报警现象分析一次系统存在故障点,马上联系1机进行停机检查。联系保护厂家设计人员对转子接地恰好发生在50%处的情况进行分析,根据厂家处理现场事故经验和我厂自并励的励磁方式分析,故障点发生在励磁变一次侧中性点和励磁变低压侧(即交流侧)的可能性较大。由于装置的故障测量值较稳定,为防止一次系统事故扩大,运行人员将B柜中转子两点接地保护投入,由于此时1机正在减负荷停机,发电机励磁电压发生变化,通过保护B柜显示屏观察,转子正、负对地电压降为90V,保护B柜上显示转子接地点变化为47%处,此时接地电阻在01.7K间有波动,22时20分发变组保护B柜转子两点接地保护动作,发电机开关跳闸。四、保护动作分析1、保护动作定值:转子一点接地灵敏段定值为20K,延时9秒发信号,转子一点接地保护动作值为2.5K;转子两点接地定值为装置固化值,为一点接地时的3偏移,即装置通过测量转子对地电压计算出接地位置,当测量值反映的接地位置与一点接地时位置偏差在3时,转子两点接地保护动作延时1秒跳闸。2、保护装置的故障录波图:为分析这次保护动作过程,我们打印了保护A柜转子一点接地报警时的录波图,保护B的转子一点接地报警和转子两点接地跳闸时的录波图。对转子一点接地时录波图进行分析,发现发电机转子正对地电压(UR+)和发电机转子负对地电压(UR-)发生畸变,成为一个方波,分析原因为由于励磁变低压侧B相接地,在整流过程中,当B相导通的时候,相当于直流接地,导致测量到的发电机转子正对地电压(UR+)和发电机转子负对地电压(UR-)接近为0,从而判断为转子一点接地,且接地点在50%处,保护装置发“转子一点接地”报警信号正确。在保护屏B的转子两点接地跳闸记录的录波图中,可以看出在保护动作0ms处,装置测量到的发电机转子正对地电压(UR+)有个明显的突变升高,通过录波图可看出转子正对地电压(UR+)和负对地电压(UR-)的低电位时完全到零。保护计算出的接地点位置为47%(计算出的接地位置发生了变化),接地点位置偏移到达3%,发电机转子两点接地动作条件满足,发电机转子两点接地保护动作,跳机1开关、逆变灭磁,保护动作正确。#1发电机发生转子一点接地报警,接地位置50%,接地电阻0千欧,在转移负荷准备停机过程中,RCS985C装置两点接地保护跳闸。事后检查在励磁变二侧存在一相接地,摇绝缘电阻到零。考察整个励磁系统,结合保护录波数据分析,我们认为保护动作正确,符合故障特征。励磁系统简图如下:由于励磁变付边的电缆B相接地,当可控硅达到B相导通正角时,整流出正端电位到零,当可控硅达到B相导通负角时,整流出负端电位到零,这样就形成了转子电压波形呈方波形状,零电位占120度,正负极零电位相隔120度,从转子接地启动和跳闸波形来看都符合这一特征。装置采样转子正负端均有三分之一的部分电位为零,由于乒乓式转子接地保护原理采用转子正负对大轴电压和接地电流作为输入量,求解出接地电阻和接地位置,这样一来,接地电阻电压除电流,结果为零。由于正负电压波形对称,计算出的接地位置为50%处。均和故障保护相吻合。从转子一点接地启动波形和转子两点接地跳闸波形比较来看,启动录*形正负端方波低电位不完全到零,而跳闸波形中正负端方波低电位完全到零;也就是说在发生一点接地时,励磁交流侧不是完全接地,由于燃弧存在过渡电阻。而后来彻底绝缘击穿,金属性接地,正负端电压发生突变,使得计算出的接地位置发生变化,且固定下来。这时,满足了转子两点接地判据,保护启动跳闸。整个事故经过如上,原因主要时励磁交流侧电缆接地,通过整流桥传递到转子电压正负端,造成转子一点接地动作。又由于接地情况发生变化,导致两点接地动作。保护装置正常动作,正确反映了励磁回路接地情况,及时动作,防止了故障进一步的扩大。2007-06-2402:04:58发电机转子一点接地保护动作,启动程序跳闸(程序跳闸逻辑为发电机异常保护动作,先关主汽门,主气门接点与逆功率保护动作同时满足条件程序逆功率动作。跳高压侧开关、灭磁开关,切厂用电),TJ3关主汽门,TJ6闭所热工保护,TJ10发信号(发电机后备保护动作)。主汽门关闭后没有返回接点,导致程序逆功率没有动作。主汽门关闭后逆功率保护动作,发电机故障录波有报警信号,逆功率保护动作需延时100秒掉闸,RCS-985装置逆功率保护动作报文也需延时发出,运行人员在逆功率保护掉闸延时以前手动拉掉202开关。逆功率保护返回。转子一点接地原因:转子电流变送器(75A)接入直流24V辅助电源。24V辅助电源负极接地,正极为24V电压。转子电流变送器直流24V辅助电源线圈短路,Q51开关跳闸,变送器输入线圈与辅助电源线圈之间绝缘下降,变送器输入线圈接入直流母线正极分流器,使转子对地绝缘下降。绝缘电阻小于转子一点接地定值,(转子一点接地定值小于50千欧发信号,小于2千欧延时3秒程序跳闸。),发电机保护B柜转子一点接地保护动作。(发电机保护A、B柜投一套转子接地保护,2#发电机转子一点接地保护投在B柜保护),转子电流变送器(75A)输出在端子排悬空。咨询厂家,厂家答复:转子电流变送器(75A)备用,当时设计院要求安装转子电流变送器(75A)。02:05:38厂用快切装置启动,串联残压切换方式,跳工作开关时母线电压约为50%,最后合备用开关时电压约为15%,切换时间为1176ms。6KV设备D、F空压机欠压掉闸,(D、F空压机欠压定值为65V,0.5秒掉闸),其它电动机、变压器均未欠压掉闸。快切方式为串联残压,电压降到了15%左右,400V电压相对降低,促使380V电动机、变压器低压侧开关等设备欠压掉闸。2#工业变、2#化学变、2#综合补水变、2#厂内输煤变低电压侧电压降低,由于欠压低压侧开关掉闸。2A凝变频控制电源失电,6模块欠压,输出过流,2A凝泵变频跳闸,2B凝泵工频联起成功。UPS电源有三路,主机电源接入事故保安2A段,旁路电源接入事故保安2B段,直流接入直流220VII段。由于事故保安2A、2B段欠压掉闸失电,直流输入开关异常,导致UPS电源失电。柴油机联动成功后2B段由柴油机供电,恢复UPS供电。事故后处理情况:1)拆除2#发电机转子电流变送器。检查1#发电机转子电流变送器,发现1#发电机转子电流变送器接线已拆除。联系电科院,发现1#发电机转子电流变送器电科院人员调试时拆除接线。检查2#发电机转子绝缘正对地(负对地)电压变送器型号为:FPDH-1,FPDH-1单路输出直流高压隔离变送器的隔离电压为4KV,满足要求。2)UPS电源直流输入开关异常,切换未成功,进一步联系厂家查找原因进行处理RCS-985型发电机变压器组成套保护装置问题问答1大机组与小机组比较,有那些差别?答:(1)大机组单位造价和发电成本低。(2)短路比减小,电抗增大,短路水平低,对保护不利;平均异步转矩降低,失磁后滑差增大,从系统中吸取更多的无功,对系统不利;(3)时间常数增大,非周期分量电流衰减慢。断路器断开条件恶化,持续的非周期分量电流易使TA饱和;(4)惯性时间常数降低,机组易于发生振荡。(5)热容量降低。600MW机组A值为4,中小机组为30。2大机组与小机组保护配置有何不同?答:(1)大机组一般为发变组单元,配置发变组差动,变压器部分保护。小机组也有发变组接线方式(2)小机组配置:a.差动保护;b.匝间保护;c.复合电压过流保护;d.95(5万kW以上机组100)定子接地保护;e.转子一点接地、两点接地;f.失磁保护;g.过电压保护;h.过负荷保护(5万kW以上机组需反时限);i.负序过负荷保护(5万kW以上机组需反时限);(3)大机组配置,除了以上配置,还需配置:a.过励磁保护;b.失步保护;c.逆功率保护、程序逆功率;d.频率保护;e.启停机保护f.误上电保护g.励磁绕组过负荷;3水轮发电机与汽轮发电机相比,保护方案有何区别?答:(1)水轮发电机,只配转子一点接地保护,无两点接地保护;(2)失磁保护:水轮发电机动作于解列灭磁,汽轮发电机可先减出力,后动作于解列灭磁;(3)水轮机组,一般不装设转子两点接地保护、低频保护、反时限负序电流保护;(4)三次谐波匝电势分布不同于汽轮发电机,三次谐波电压定子接地保护灵敏度较低。4如何实现发电机内部故障的保护?答:(1)发电机纵差:可保护发电机内部全部相间故障;(2)发电机裂相横差、不完全差动:可保护发电机内部大部分相间、匝间故障;(3)发电机单元件横差:可保护发电机内部大部分相间、匝间故障;(4)纵向零序电压匝间保护:可保护发电机内部匝间故障、部分相间故障;前三种方案结合或(1)、(2)、(4)三种方案结合,可以实现发电机内部故障多重主保护,对相间故障、大部分匝间故障,至少有两套以上保护动作。5RCS-985装置发电机纵差保护特点?答:(1)变斜率比例制动原理,提高内部故障灵敏度,区外故障安全性;(2)工频变化量差动:提高满载时轻微匝间故障保护灵敏度;(3)“异步法”饱和判据,允许TA饱和最快10ms;(4)高灵敏比率制动差流报警:0.01Ie0.03Ie;6RCS-985装置单元件高灵敏横差特点?答:(1)相电流制动原理,区外故障可靠制动,区内故障灵敏动作;(2)浮动门槛,躲过正常运行时不平衡电流;(3)相当于传统横差的高定值段,不带任何制动;7RCS-985装置纵向零序电压匝间保护特点?答:(1)相电流制动原理,区外故障可靠制动,区内故障灵敏动作;(2)浮动门槛,躲过正常运行时不平衡零序电压;(3)匝间保护高定值段,不带任何制动;8RCS-985装置发变组差动、变压器差动特点?答:(1)内部相位、幅值校正,TA全星形接入;(2)变斜率比例制动原理,提高内部故障灵敏度,区外故障安全性;(3)涌流闭锁:二次谐波原理、波形判别原理可选;(4)变压器工频变化量差动:提高满载时轻微匝间故障保护灵敏度;(5)比率制动差流报警:0.05Ie0.10Ie;9中性点定子接地如何发生,中性点不同接地方式有何影响?答:(1)中性点附近水渗漏引起绝缘老化,虽未击穿,如其他靠近机端处一点接地,导致中性点电压升高,绝缘击穿,造成两点接地故障;(2)定子绕组的机械振动也会导致绝缘的逐步损坏;(3)中性点消弧线圈接地,电容电流小于允许值,高电阻接地(配电变),人为增大故障电流。按欠补偿运行,暂态过电压可被限制。10定子接地如何分析?答:(1)求出机端、中性点三次谐波等值容抗,求出正常运行时三次谐波电压定子地电位点;(2)假设中性点位置一点接地,可求出机端、中性点三次谐波电压。11定子接地保护有那些方案?答:(1)基波零序电压判据,可取发电机机端、中性点;(2)三次谐波电压判据:UtkUn,灵敏度低。(3)三次谐波电压判据:Utk1*Unk2Un,灵敏度高,但现场调试困难。(4)外加直流法,灵敏度高,需在中性点加绝缘电容,直流电压需加50HZ阻波器。(5)外加低频法,灵敏度较高,需外加电源和耦合TV。12RCS-985定子接地保护方案特点?答:(1)基波零序电压低定值,同时取机端、中性点零序电压与门出口,高定值取中性点零序电压;(2)三次谐波电压比率判据,只保护25中性点定子接地,自动适应发电机并网前后,机端、中性点三次谐波电压分配变化;(3)三次谐波电压差动,自动调整差电压为0,高灵敏度,在机组负荷大于0.2In时自动投入,TV断线、区外故障时闭锁。3发电机转子(励磁回路)接地种类和后果?答:(1)各种原因造成的转子绕组绝缘下降:a.转子绕组匝间短路;b.励磁回路一点接地;c.励磁回路两点接地;(2)转子一点接地,对发电机并未造成危害,但如再发生两点接地,威胁发电机安全:a.故障点流过电流,烧伤转子本体;b.励磁绕组过流,导致过热而烧伤;c.气隙磁通失去平衡,引起振动;d.两点接地,使轴系和汽机磁化;14RCS985大机组转子接地保护方案?答:(1)转子接地保护采用乒乓式原理实现,测量精度高。(2)转子一点接地设有两段定值,I段为灵敏段,动作于信号,II段转子一点接地保护可动作于信号,也可动作于跳闸。(3)如II段转子一点接地动作于信号,保护动作后,延时自动投入转子两点接地。15发电机失磁有哪些类型?答:(1)励磁绕组短接造成失磁;(2)消弧珊式灭磁开关误跳造成失磁;(3)对常数电阻放电的灭磁开关误跳造成失磁;(4)励磁绕组经整流器闭合短路;(5)励磁调节器电源消失;(6)励磁电压过低。16发电机失磁对系统有哪些危害?答:(1)吸收无功,导致母线电压降低,易使系统电压崩溃;(2)引起其他发电机过载;(3)由于有功摆动,可能导致振荡;17发电机失磁对发电机有哪些危害?答:(1)出现滑差,使转子过热;(2)电流增大,定子过热,定子端部漏磁增强,使端部的部件等过热;(3)有功无功剧烈摆动,发电机周期性超速,威胁机组安全。18发电机失磁时,各种电气量如何变化?答:(1)失磁初始阶段:励磁电压Ufd突然减小,定子电势E0减小,定子端电压U、定子电流I较小,滑差s和功角变化很小;P基本不变,Q下降。(2)失去静稳以前:U下降,上升,Q减小并反向;s缓慢增加,定子电流增大;P有所波动。(3)静稳极限点:PE0USXd;QUsUsXd。(4)90180期间Ps仍保持基本不变,Qs反向且不断增大,定子电流明显上升,定子电压明显下降;E00,同步功率消失,滑差增大,发电机等值电抗减小。(5)180180时,Ps=0,Qs=Qmax;180时,Ps为负值,发电机进入异步运行。19RCS-985失磁保护判据,推荐方案?答:(1)失磁阻判据定子判据:阻抗圆,异步圆、静稳圆可选;无功反向判据可选;转子判据:低电压判据;变励磁低电压判据;定子减出力判据:Pset;母线低电压判据:三相间电压UUset;(2)开放式保护方案,推荐方案:段:减出力有功判据转子判据;段:母线判据定子判据转子判据;段:定子判据转子判据;段:定子判据。20为何要安装失步保护?答:(1)大型发电机组,电抗大,惯性常数相对减小,励磁定值高响应快,系统等值电抗低,振荡时振荡中心在发电机机端附近;机端电压低,厂用电压周期性下降;(2)失步振荡电流接近三相短路电流,大机组遭受力和热的损伤。振荡过程中的扭转转矩,周期性作用与机组轴系,使大轴损伤。(3)失步振荡最小周期为200ms。21RCS985失步保护特点?答:(1)可靠的三阻抗元件,顺序穿越阻抗线,判为失磁;(2)能正确区分振荡中心在发变组区内、区外;(3)最小振荡周期可靠动作;(4)在电流减小时发跳闸命令;(5)不具有失步预测功能。22.发电机在何种情况下会发生逆功率运行及危害?答:(1)原动机能量供给停止,发电机变为电动机运行,从系统吸收能量;(2)汽轮机:主汽门关闭,逆功率运行易使汽轮机叶片过热受损;(3)水轮机:低水流量使转子叶片表面产生疲劳;(4)燃气轮机:逆功率运行可能有齿轮损坏的的问题。23.逆功率保护继电器有哪些要求,如何实现?答:(1)功率的测量精度高,定值范围:0.5%10Pn;(2)容许较大的无功范围内,保持较高的灵敏度;24.程序逆功率如何实现?答:异常运行保护:如失磁保护、频率保护、过负荷保护等保护动作于关闭主汽门(或跳开原动机),发电机功率反向,逆功率保护经主汽门位置接点动作于跳闸。25发电机频率保护有何危害?答:(1)低频或高频,将使汽轮机叶片发生谐振,使材料疲劳,造成汽轮机叶片即其拉金的断裂事故;(2)低频,威胁厂用电的安全;26.RCS-985频率保护如何配置?答:(1)配置4段低频保护,在机组并网后投入。发电机低频、段具有时间累计功能;发电机低频、段为连续低频保护;(2)配置两段过频保护,过频段具累计功能,过频段为连续过频保护。过频保护在并网前后均投入。(3)每段频率均可选择动作于跳闸或信号。27.过负荷的功效和配置?答:(1)大型发电机,定子和转子的材料利用率很高,其热容量与铜损的比值较小,热时间常数较小。(2)定子过负荷配置定、反时限功能,反时限由定子绕组热容量决定;(3)励磁绕组过负荷配置定、反时限功能,可以配置在直流侧,也可配置在交流侧。28转子表层负序过负荷功效和配置?答:(1)系统不对称短路,或三相负荷不对称时,负序电流流过发电机定子绕组,在转子感应出倍频电流。a.流过转子表层,烧伤转子;b.形成局部高温,危及机组的安全;c.产生倍频交变电磁力矩,引起倍频振动;(2)配置:定、反时限负序过负荷保护a.长期承受的负序电流I2;b.发电机短时负序转子发热常数A;c.动作方程:(3)电力系统运行对A值的要求a.机端两相短路,由于灭磁时间长,要求A值不小于5.0;b.高压侧两相短路,对于近29反时限方程与转子烧损不匹配?答:(1)未考虑非周期分量对转子的附加发热;(2)负序电流较小时,不考虑散热,对应误差大;(3)未考虑负序电流变化时,转子的发热、散热相互交替。30.过励磁保护的起因?答:(1)多次反复过励磁,将因过热而使绝缘老化,降低设备的使用寿命;(2)变压器过励磁,铁损增加,铁芯温度上升;漏磁场增强,产生涡流损耗,严重过热,加速绝缘损坏;(3)发电机过励磁:a.铁芯饱和后谐波磁密增强,使附加损耗加大,引起局部过热;b.铁芯背部漏磁场增强,使定位筋和铁芯中的电流急剧增加,引起过热,局部烧伤;(4)升压变过励磁原因:a.发电机并网前,误加较大的励磁电流,造成过励磁;b.发电机启停机过程中,转速偏低而电压误升为额定值,引起过励磁;c.机组切除时,主汽门关闭,断路器跳开,灭磁开关拒动;d.机组解列时,励磁装置自动调整失灵,电压迅速升高,U/F上升,引起变压器过励磁;e.突然甩负荷,励磁调节系统和原动机调速系统的惯性,U上升快于F,造成过励磁;31过励磁能力及RCS985过励磁保护实现方法?答:(1)发变组单元过励磁倍数由发电机限制,发电机额定电压一般高于变压器额定电压,考虑此种情况时,过励磁倍数可能由变压器决定;(2)设一段定时限报警,两段定时限跳闸;(3)反时限保护,装置给出8组定值,采用插值法拟合反时限曲线;后备(0.5s),A值不大于1.5;32RCS985过电压保护特点?答:(1)过电压保护取自机端两组TV,TV断线自动切换;(2)满负荷时突然甩去全部负荷,转速上升,励磁电流不能突变,导致过电压;(3)允许频率变化范围:15Hz90Hz;33启停机过程中如何保护发电机?答:(1)对于低转速下可能加励磁电压的发电机,需装设反应定子接地故障和反应相间短路故障的保护,保护功能不受频率变化影响;(2)发电机、变压器、高厂变,RCS-985各装设一组差回路过流保护,定值大于额定频率下满负荷时的差动不平衡电流;(3)RCS-985装设在发电机中性点的零序过电压保护,不考虑三次谐波滤除;(4)以上保护在低频工况下投入,正常工频运行时退出;(5)未加励磁的发电机,只有外加电源的定子接地保护才能检测定子绝缘情况;34误上电及保护如何实现?答:(1)发电机误上电情况:a.发电机盘车过程中,未加励磁,出口断路器误合,造成发电机异步起动;b.发电机启动、停机过程中,已加励磁,频率低于定值,出口断路器误合;c.发电机启动、停机过程中,已加励磁,频率接近额定,出口断路器误合;(2)能反应误上电的保护:a.逆功率保护;b.失磁保护;c.低阻抗保护;(3)专用的失磁保护:低频闭锁或断路器位置接点闭锁的过电流元件,动作电流小于盘车状态下误合闸最小电流的50。35轴电流产生及对发电机的影响?答:(1)轴电流产生:a.干蒸汽与汽轮机叶片摩擦引起的静电效应产生轴电压,属电流源性质,功率小,静电刷导入大地的电流35mA;b.轴向磁通:定子转子不在同一轴线上、励磁绕组连接不当、定子绕组内部短路、转子两点接地等引起,c.交变磁通与大轴轴承基础回路交链产生以基波频率为主的感应电动势;(2)二次额定电流:0.52mA;反应工频量,当电机的基波漏磁通对轴电流互感器的影响大于动作电流时,可选用反应三次谐波量。36大机组保护功能分类及要求?答:(1)短路保护:反应各种类型的短路故障,这些故障可造成机组的直接损坏,有主保护和异常运行保护之分,包括:a.发电机差动保护;b.定子匝间短路;c.定子接地保护;d.转子接地保护;(2)异常运行保护:反应各种可能给机组造成危害的异常工况,这些工况不会很快造成机组的直接破坏,装设专用保护;a.定子过负荷保护;b.转子表层负序过负荷保护;c.失磁保护;d.失步保护;e.过电压保护;f.过励磁保护;g.逆功率保护;h.低频保护;(3)大机组造价昂贵,结构复杂,故障造成的损失巨大。大机组在系统中很重要,突然切除,给系统造成交大的扰动。考虑保护总体配置时,要求:a.内部故障缩小保护死区,最大限度缩小故障破坏范围;b.尽可能避免不必要的突然停机,对某些异常工况采用自动处理;双水内冷的100MW机组,发电机定子、转子绕组用内冷水冷却,内冷水系统设有两台内冷泵、三套水冷器,用工业水冷却。【异常过程】该机组运行中经常发出”转子一点接地“信号,保护柜显示转子对地绝缘下降到报警值5K以下。每一次调峰启动后,内冷水导电总会超标,经排污后正常。汽机运行人员对此有个解释:内冷水系统存在脏污,内冷泵启停一次,会将脏污冲起,导致水质恶化,后来发现这个解释是想当然。前段时间,我们遇上了一次。该机上半夜调峰停机,我班下半夜预定3:30启动,以前经常因为内冷水排污耽误并列,这次一接班就启动内冷泵让化学化验水质,结果正常,大家都松了口气(分析:化学从水汽间取样,化验的是取样管中存水,被污染的水没有采到),内冷泵继续运行,大约半小时后,转子一点接地信号发出,检查保护柜转子对地电阻下降到1K,以前该机转子引水管发生过泄漏,水漏到空冷室,返厂处理好了,老机组什么问题都可能出,电气人员检查,没有发现漏水迹象。测绝缘为零。联系化学化验内冷水,导电很大。停内冷泵,放光内冷水,换除盐水水。停内冷泵后,转子对地绝缘恢复。内冷水箱底部的放水管较细,放水很慢。我们判断,此时转子内冷水进水门未打开,但很有可能门内漏,但是不是漏水了还不好判断。汽机人员又拿出那套解释:认为内冷水导电大是系统脏污被冲起。问水冷器情况,司机说停机就已经隔离了,不可能是水冷器漏。此时锅炉已经按计划启动。找电气分场主任,这位主任说,保护正常,一点接地启动信号发出也绝对没问题,不需要检查。他怎么说是他的事,“转子一点接地”信号发出,是不能启动的。此时换了两箱水,仍不合格。让汽机对水冷器查漏,汽机班长说起,停机后水冷器一般只关工业水进水门,出口门通常不关。我那个气啊,工业水回水管压力略低于进水管,如果水冷器漏了,停内冷泵后内冷水压力降低,开着回水门照样向内冷水系统漏脏水,这就是内冷水不合格的原因。这司机真是脑袋被驴踢着了,发现内冷水不合格,应该先隔离水冷器,操作也不麻烦,让副司机去反复排污,得多干多少活啊,耽误多少事啊。让汽机的把水冷器统统隔离查漏。此时蒸汽参数升到冲转参数了。让化学人员到内冷水箱就地取样,导电开始好转,隔离水冷器后,经检查#3水冷器内漏(正常运行中,内冷水压力高于工业水,有漏点也不会影响内冷水质,机组停运后内冷水泵停运,温度降低,水冷器胀口出现较小漏点,漏人内冷水系统污染水质)保护柜转子对地电阻迅速上升,很快到20K,继续上升。这样就排除转子漏水了,内冷水质随不合格,但可以并列了。上次我们出现发电机转子接地信号,检修人员经查找发现,大轴接地线断线引起。这种说法正确吗?2、再有,大轴接地线与转子保护有何关系。3、转子一点接地信号间断性发出,有哪些原因造成呢?转子一点接地后,什么情况下要投入两点接地?励磁回路发生一点接地后,转子回路再发生第二点接地,保护将如何动作?如果两个接地点都在励磁回路或者都在转子回路,有什么不一样的?教各位:我们有60MW机组,励磁方式为机端励磁变励磁。近日,多次发出“转子一点接地”信号,都是瞬间的,查看装置发信时转子对地阻值为10K,正常值为11910K。第一次发生时,检查发现大轴接地线断线,随后发生多次时,未找到具体故障点,接连发生几次后,整理清扫了二次部分端子及接线后。目前,没有发生过转子接地现象。请各位给在下说道说道。谢谢!子对地电压轴电压的概念很模糊,我厂在测转子对地电压测试的时候需要退出转子一点接地保护,也就是大轴接地保护压板,测出正对地电压和负对地电压为零正常。想请教高人,转子对地电压测试和轴电压测试的原理图和讲解。在此谢过!摘要:一起直流110v接地造成600MW机组跳机事故中,出现了快切开关拒动、励磁失磁、DCS中MFT误动等异常,对其原因进行分析并提出防范措施,为发电厂设计调试和预防典型故障具有重要指导意义。关键词:直流接地励磁故障保护误动防范措施1、引言现代发电企业普遍采用高参数、大容量机组,其一旦发生事故会给电网造成极大地扰动或冲击。而直流系统作为保护控制电源,一旦发生故障可能造成保护误动造成机组跳闸。2、情况简介某公司#2机组为上海QFSN-600-2型发电机,励磁调节器为ABB公司UN5000自并励静止励磁;采用四方继保的CSC-300数字式发变组双重保护;一台机组设置一套直流110V系统作为保护电源使用;6KV采用国电南自的WBKQ-01B微机备用电源快速切换装置。3、事故概况11月8日14:46:19,2机组负荷579MW,运行中突然失磁,#2机组6KV母线突然急剧下降,14:46:21锅炉发出MFT,#2机组跳机,厂用电14:46:19负荷急升至615MW,转速3016RPM,6KV电压6.061KV;14:46:20负荷512MW,转速3048RPM,6KV电压5.727KV;14:46:21负荷417MW,转速3008RPM,6KV电压4.747KV;机组MFT保护动作。4、原因分析事故发生前3分钟,110V直流系统在燃料区域发生接地,造成交流量进入直流系统,发出接地报警故障。事故时发电机运行中突然完全失去励磁,导致深度进相运行,厂用电从6KV急降至4.747KV,造成400V保安电源电压急降,致DCS、ETS电源急降波动,AST、MFT误动作(UPS电源仍在),机组跳闸。(1)励磁系统失磁分析。检查DCS记录发现直流接地报警和直流电压异常,事故前励磁调节器无报警,跳机时直流系统发“交流过大”报警,即在跳机前后3分钟时间段内我厂#2机110V直流母线段有交流电串入(直流母线交流大报警),在此情况下,励磁调节器中的直流元件特别是直流小继电器以及24V光耦元件受到干扰而误动作。我们判断直流系统的交流干扰导致励磁调节器直流元件误动作,导致励磁系统误发灭磁指令。为进一步确认直流接地对励磁系统的干扰,事后对#1机组励磁系统进行模拟试验,发现励磁调节器在直流电源消失并重新上电时将发出口跳闸信号至发变组C柜,并发内部跳闸指令给灭磁开关,使灭磁开关跳闸。由于脉冲比较短,不足以分掉灭磁开关(需要保持60ms以上),只出口灭磁,在其他励磁系统调试过程中曾碰到过类似情况。(2)MFT误动分析。MFT继电器的动作的原因为DCS双路电源失电。11月08日14:46:21,MFT复位继电器动作,MFT继电器动作,磨煤机D、B、C、A、F,启动油继电器动作,点火油继电器动作、两台一次风机跳闸,MFT指令动作。设计上DCS系统的保安电源和UPS电源同时失去才通过硬回路触发MFT动作,由于跟踪不到位,导致在实际接线中将DCS两路电源失电由串联误接为并联,当保安电源由电压降低至电源监视继电器吸合不住时,失电信号发出,MFT保护动作。(3)6KV开关快切不成功分析。检查事故记录,快切装置已正确收到发变组保护动作切厂电信号,但是事故时快切装置开入量频繁变位,因此我们认为开入量回路存在一定的干扰或直流系统不稳定,导致事故发生时闭锁快切装置,厂用电快切失败。5、暴露问题(1)6KV厂用电系统快切装置的抗干扰能力不强,在直流系统发生接地或交流扰动时,易造成快切装置自闭锁,从而拒动。(2)励磁调节器所用光电耦合器在外部干扰时,特别是在直流正极接地或直流扰动时,存在误动情况。(3)直流控制系统配置不合理。一台机组共用一套110V直流电源控制系统,包括燃料、化学等区域,任何一点发生接地或交流量的干扰都会造成全厂直流控制系统波动,容易引起设备误动。(4)DCS两路进线电源为并联接入,当发生一路电源失电时会造成DCS失电,从而造成保护误动。6、防范措施(1)6KV开关快切装置,在开入量闭锁回路加装抗干扰重动继电器,当直流系统发生扰动时减少外来信号的干扰。(2)励磁调节器的输入信号改用2副接点分别接在光耦两端,使光耦与直流系统正、负极隔离,正常情况下光耦的两端不带任何电位。这样直流系统正接地时,不会产生流经光耦回路的充电电流,从而避免了光耦的误动作。并网信号等重要信号由原来的常开接点改为常闭接点,避免引入干扰源。(3)直流110V控制系统,将易发生接地故障或交流干扰的燃料区域单独设置直流控制电源,减少对主厂房110V直流控制系统的干扰源。(4)DCS热控系统,将双路电源的串联改为触发MFT的条件,将并联信号作为DCS失电报警信号。对AST电磁阀和ETS系统的PLC的电源挂闸后做单路电源失电试验,确保在失去一路电源时能正常工作。采取了以上措施后,后期发生几起直流系统接地故障没有再引起DCS发信号或励磁系统跳闸事件,说明直流系统接地引起的保护误动问题得到了彻底解决,因此发电企业应吸取以上经验,防止误动造成重大事故。文/摘自:参考文献1ABB公司UN5000ABB励磁装置设备说明书.2安徽华电宿州发电有限公司11.8机组跳闸事故分析报告.3安徽华电宿州发电有限公司.宿州公司电气系统接线图.31
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